二灰土试验段总结报告

时间:2024.4.20

二灰土试验段施工总结

一、试验目的

为了取得二灰土换填施工参数,我部选定K19+940~K20+240段作为二灰土的试验段,填料选用K20+800赵坡村取土场土源;石灰采用富平消石灰,符合等级标准,粉煤灰采用蒲电粉煤灰。通过试验段施工来确定二灰土底基层的松铺系数和相应的碾压遍数、最佳的机械组合、压实度及压实遍数及沉降量等施工工艺参数,并认真总结工艺流程,指导下一步二灰土全面施工。

二、施工组织

为保证二灰土试验段施工顺利完成,施工前召开了技术交底会,出席人员有项目经理、总工、施工现场负责人、技术负责人,以及各施工班组负责人;并在人员安排,机具设备等方面均做了充分的准备。技术人员、试验人员、监理全过程监督,确保了试验段数据收集的准确、真实、可靠性。

三、机械、设备及人员          1、机械、设备表

2、参加施工人员一览表

四、试验过程

根据天气情况,我们在20##年3月11日~3月12日进行了K19+940~K20+240段二灰土试验段施工,现将试验段施工情况分述如下:

二灰土底基层施工工艺如下:

基底验收 ---测量放样---取土场内机械二灰土拌和---二灰土运输---二灰土摊铺---二灰土粗平---旋耕机拌合粉碎--静压---精平---碾压密实---检测---养护。

1.        施工准备工作:

1.对路槽顶面全面验收,检查内容包括高程、中线偏位、宽度、横坡、平整度、和压实度等。

2.施工原材料报验。石灰质量达到级Ⅲ以上,在使用前一周集中消解,消解后的石灰以不扬灰不结团为原则。

3.粉煤灰经检测合格方可进场。

4.施工放样:在路床顶面恢复中线,进行水平测量,每20m用灰饼标出二灰土边缘的标高并培土堆。为防止路面底基层边沿压实不到位,路基边线加宽30cm施工。

5、在路床顶面划好10m×7.5m方格,每格上土19.5m3,控制松铺厚度不大于25cm。

6、做好施工机械的保养,保证机械性能优良。

2.        材料拌和、运输、摊铺、整平、碾压:

   (1)用同一型装载机同一饱和程度先后称量5铲消解白灰、粉煤灰、土的重量,按照设计配合比及每铲白灰、粉煤灰及土的平均质量,经换算得出施工体积配合比为2:5:9(同一型装载机同一饱和程度)

(2)严格按照施工配合比进行配料,由装载机配料,挖掘机拌和4--5遍,达到色泽一致,拌和均匀;经试验抽样检测实际灰剂量及含水量,合格后方可使用。

(3)用自卸汽车将拌和好的二灰土运往现场,按现场方格的用量卸料,装载机摊铺,平地机粗平后,用旋耕机拌和及粉碎2~3遍。

(4)光轮压路机先静压1遍,平地机精平后,再用羊足碾强振碾压6遍,平地机二次精平并洒水湿润,最后用光轮压路机强振6遍后静压1遍收光。

 (5)自检总的松铺厚度为:24.5cm、25.0cm、26.3cm、25.2cm;灰剂量为10.3%、10.1%、10.9%、10.2%,报试验监理工程师检验。自检其含水量为20.8%、20.6%、20.7%、20.5%。

3. 平地机整型:

先用振动压路机快速稳压1遍(时速为2.0km/h),平地机初平后,每20米一断面连续跟踪检测标高,平地机精平3遍。人工挖坑检查厚度控制在约25cm左右,并标识作为虚铺系数测量点。

4.碾压

平整完毕后,开始碾压。此时测得混合料含水量为20.5%、20.9%、20.7%、20.3%,发现表面干燥用洒水车将表面洒湿,待不粘轮后,22吨羊足碾压路机强振6遍,重叠1/8轮宽,时速2.0km/h,振动压路机强振6遍,时速2.0km/h~3.0km/h,当压路机每强振一遍就检测一次压实度,直至底基层压实度满足施工规范及设计要求后,再光轮压路机静压1遍收光, 时速1.5km/h~2.0km/h,左右重叠2/3轮宽。根据现场采集数据情况,碾压遍数与压实度的关系详见下表。

                   

  碾压遍数与压实度的增长关系表

                   

5.虚铺系数:

根据施工现场采集各观测点标高数据结果,计算确定出虚铺系数为1.263。

二灰土试验段厚度观测成果表

6. 接头处处理:

施工的两段衔接处同,采用搭接,前一段整形后,留下5m不碾压,后一段施工时前段留下来的未压部分,应再加部分石灰重新拌和与后一段一起碾压。

7. 养生:

碾压结束后,洒水养护使二灰土表面处于湿润状状态。报验结束后封闭交通。养生时间自二灰土成型后7天内,及时洒水保湿养生并封闭交通,7天后至二灰土板结前同样需要适度洒水养生,保持一定湿度,以保证二灰土表面不开裂、不起灰。

五、施工检测内容、方法及频率

检测内容、方法及频率一览表

六、二灰土底基层试验检测结果如表:

七、总结:

在二灰土实验段的施工过程中,由于施工准备充分,各相关部门配合协调、技术指导正确,技术交底细致,项目管理部和现场监理监督规范,从而保证了二灰土试验段的顺利进行,达到了预期目的。本试验段工程施工时严格按照施工方案进行作业,因该技术成熟,操作人员技术熟练,各施工部门协调配合、技术指导正确,监理监督规范,因而二灰土底基层施工很顺利,证明该方案合理有效。

①.经总结本段二灰土试验段得出施工控制参数如下:

1、施工混合料的最佳含水量为土20.5%。

2、施工用料在稳压后厚度控制在25cm左右。

3、确定最佳的机械组合为:光轮碾压路机静压1遍、羊足碾强振6遍,重叠1/8轮宽,光轮压路机再强振6遍,最后光轮压路机静压1遍收光。

4、整平碾压前松铺系数为1.26,碾压前含水量控制在20.5%为最佳。

②.总结二灰土试验段需要改进提高以下几点:

1、缩短运输及摊铺时间,以防表面含水量损失过快;

2、控制土的最大颗粒粒径,以减少石灰、粉煤灰加入后的翻拌次数;

3、严格控制碾压时的速度,注意新旧纵断面相交处的碾压密实度。

4、及时掌握天气变化,将不良天气影响降低到最小程度。

5、二灰土虚铺完成后,增加旋耕机拌合两遍,对提高二灰土施工质量效果明显。

6、每次摊铺以150m~200m为宜,保证当日施工段一次成活。

7、拌合料含水量因天气因素应高出试验最佳含水量1﹪~3﹪。

   


第二篇:试验段总结灰土


试验段总结

---------石灰土

我项目部20xx年10月13日至20xx年10月14 日对K1+100-K1+200路段石灰土进行施工。施工中严格按照开工报告、施工技术交底、施工方案进行。通过对石灰土试验段的施工,施工员熟悉了石灰土的施工工艺,确定了施工机械的选型。完善了各种机械设备的配套组合及施工人员的配备,完成了施工中各种数据的选定,为后续大规模石灰土的施工积累了经验。

通过对试验段的施工,取得了一套可行的石灰土施工工艺用于指导施工。具体施工工艺如下: 一、施工机械配置情况:

根据施工需要,每个工作面配备反铲挖掘机一台、YZ-22振动压路机一台、PY-215平地机一台、18t-21t光轮压路机一台、240KW稳定拌合机一台。

二、施工人员配置情况:

根据工程需要与施工安排,各施工段需配备施工人员情况如下:

试验段总结灰土

三、配置测量仪器的情况:

试验段总结灰土

四、具体施工工艺:

整个施工过程中路槽检测合格后采用反铲挖掘机备石灰土(18cm)、挖掘机粗平、PY-215平地机进行精平、240KW稳定拌合机拌合、YZ-22振动压路机碾压、18-21光轮压路机压面,灌砂法检验密实度的流水作业施工方式,具体方法如下:

1、材料要求:

取代表性土样、白灰样,然后由试验室进行相关的试验。

土、白灰的各项实验结果经监理工程师复核批准,以作为试验段施工的依据。

2、测量放线:

根据图纸要求放出一步土的边线和码方线,为保证石灰土边角的压实,在放线时将石灰土边线比设计宽度加宽25cm,依据技术交底执行。

3、拌和:

拌和时派专人看守,检查是否拌和到底,有无漏拌现象;及时检测含水量,如含水量不够要及时洒水。

4、整平:

首先用现代挖掘机推平、排压,测量人员再配合PY-215平地机精平,要求表面平整,无坑洼现象。 5、碾压:

采用YZ-22振动压路机先静压1遍,然后振压4遍,碾压时压路机车速控制在4km/h左右。振动频率在25-30HZ(1500-1800次/s),振幅一般在1.5-2.0mm范围内。再采用光轮压路机碾压4遍,碾压次序应自石灰土两侧向中间。 6、石灰土的验收标准:

试验段总结灰土

五、实验结果:

在试验段施工中,通过记录备土的虚铺厚度为5cm,松铺厚度为23cm。整平保留3cm虚数。石灰的虚铺厚度为7.6cm,机动车道半幅宽度为11.25m每10米用灰量在二坡位置码方(上口宽为1.5m,下口宽为2m,高为49cm,长度为10m)。非机动车道宽度为5m每10米用灰量在中间码方(上口宽为1m,下口宽为1.5m,高为30cm,长度为10m)。每次振压后的沉降量以及振压后的密实度。确定合理的振压遍数均为9遍,压实度达到97%,先用振动压路机静压一遍,再振动碾压四遍,然后采用光轮压路机碾压二遍压实度达到93%,当光轮压路机再碾压二遍后压实度都达到97%以上。填料的含水量在最佳含水量±2%以内。

六、施工建议:

根据试验段的结果,结合设计文件有关规范标准及业主的有关要求,我们建议碾压施工时,YZ-18振动压路机静压1遍,振压4遍,光轮压路机碾压4遍,且碾压完成后表面平整无明显轮痕,确保压实度达到97%以上,施工过程中严格控制并确保碾压前灰土的含水量在最佳含水量的±2%以内,碾压遍数不少于试验段确定的最佳碾压遍数。

留村大街道路排水工程

20xx年10月14日

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