内审总结
1、部分文件提升为二级
①《供方管理控制规定》提升为二级;
②《检测设备管理规定》提升为二级;
③《不合格品控制规定》提升为二级;
④《纠正预防管理规定》提升为二级;
2、《进货检验报告》细化
① “检验项目”细化到每个检验点;
② “标准要求”要与检验卡片相对应保持唯一性(填写对应的编号);
③ “检验结果”与检验项目相对应,填写具体结果如(尺寸与图纸一致、测量值等); ④ “合格率”意义何在?是否因合格率判断起是否接收;
3、《纠正预防措施实施报告》细化
分出采取纠正预防措施及完成时间计划
4、顾客返回品的纠正预防
顾客返回品(返修品)对问题点进行逐一纠正预防分析。
方法:①根据问题的异常内容分析归属部门;
②质量召集相关部门对客诉进行检讨会;
③相关责任部门进行投诉原因分析并制定纠正预防措施;
④质量根据相关责任部门所分析的原因及改善对策进行评估;
⑤分析有效,填写《纠正预防措施实施报告》有关部门及领导签字;
⑥正本归档于质量备查,同时复印一份副本交由顾客投诉的发起部门闭环处理。
5、设备监视和测量
因考虑质量预防成本现有设备可以不进行送检,但要有相应的维护、内部校准记录及相应的支持性文件如(频谱仪内校办法等)。
第二篇:内审总结
审核过程综述
内部审核组于6月x日下发了《内部审核实施计划》,6月x日下午正式开始,首次会议以后,内审组按计划对6个职能部门及11个分公司进行了现场审核,主要采取了抽样调查、面谈、查阅文件、记录等方法,经过5天详细、认真地审核,最后形成了审核结论。本次内部审核共发现问题12项,没有发现严重不符合项,其中4项作为一般不符合项提出,另外8项作为观察项。问题主要集中在“设备管理、特殊过程确认、纠正/预防措施和顾客财产”等方面。 通过本次内部审核,证明公司质量管理体系运行基本符合标准、 质量管理体系文件、法律法规的要求。同时也存在着一定的不足,对于以往审核中发现的问题,虽然张总在去年的内部审核末次会议时多次强调,但有些问题还是没有明显改善。如:质量管理体系记录不能及时填写;对检修服务中换下的废旧物资如何处置没有明确说明;设备及设备标识管理还存在混乱现象;不合格检修服务和纠正/预防措施意识还没有上去;生产设备(检修设备和检测设备)的报废没有按规定要求进行审批,长此以往必然导致材料费的超支,造成物资流失。
此外,程序文件和实际工作的运行还存在不相符的现象。所以我们决定对程序文件进行修改,本次修改程序文件由各职能部门及分公司自行修改,结合本部门实际工作情况,将本部门与检修服务有关的作业文件和记录引用到程序文件中。主要围绕5W1H(做什么?由谁做?什么时候做?在哪儿做?为什么做?怎样做?)进行修改编写,只有这样才能使程序文件更有利于实际工作,真正做到如张总所说
“做我所写的,写我所做的,”而不是需要应付检查而做的一些虚假的记录。
本次审核得到了公司领导和各职能部门及分公司的大力支持和配合。在此表示非常地感谢!如:安全监察部对设备标识的唯一性做了大量的工作;铁路运输分公司虽然不参加外审,但记录非常齐全;还有信息通讯、修缮、水工等单位都能够按照标准和体系文件要求及时填写、完善各种记录。但还有少数单位以工作忙为借口,不能按要求完善、规范各种质量活动记录。希望通过本次内审能够提高大家的质量意识,使公司的质量管理体系工作日趋完善。