模拟量工程调试问题总结
一)在工程上使用模拟量,PLC上使用模拟量输入模块时,对信号采集要有周期性的进行,
否则,采集到的模拟量数值变换不定。在进行数据运算时,会出现跳动。
二)模拟量使用的步骤:
① 首先选择模拟量采集的类型(电压:0—10V,-10V--+10V电流:4—20mA,0—20mA) ② 选择量程范围(12位的量程范围为:0--4096)
③ 模拟量的地址命名(模拟量通道的寻址)
④ 确定模拟量数据采集的周期(防止出现数据跳动)
⑤ 模拟量通道的接线和防干扰处理(模拟量输入的公共端接地,24VDC电源负端接地,
模拟量块的接地端子也要接地,同时屏蔽掉不用的通道,导线的屏蔽层接地。)
⑥ 模拟量信号接入时要确定信号的种类:是有源的还是无源的,三线制的还是两线制, 两线制的无源信号要串接DC24V电源,接线方式如下:信号的正端接DC24V电源的正端,信号的负端接PLC输入信号的正端,DC24V电源负端接PLC输入信号的负端。
三线制的无源信号,接线方式如下:信号的电源正接DC24V电源的正端,信号的电源负接DC24V电源的负端,信号输出接PLC信号输入的正端,DC24V电源的负端和信号的信号负端短接接入PLC信号输入的负端。
⑦采集到的模拟量数值的量化处理,数值转换,数据在工控机上显示。
第二篇:洗煤厂技改工程调试问题总结
洗煤厂技改工程调试总结
1.
2.
3. 2月x日,洗煤厂技改工程调试组织机构成立,上报矿方; 2月x日,对重介系统带水调试,发现渣浆泵未加填料漏水; 2月x日,洗煤厂照明灯具由矿方指定,采用深圳海洋王指定产 品,由矿方供应;
4. 2月x日,将渣浆泵处理完毕;
发现:主厂房:给煤机弹簧安装后没有弹性余地,弧形筛振动电机还
未到场;
压滤车间:浮选入料泵的软启动不能正常开启,浮选机的刮泡电机和传动轴不同心;刮板机链条轮卡槽不均匀,个别卡槽小; 浓缩机:行走时存在偶尔停滞现象,配药装置内部供电装置不全不能使用;
5. 2月x日,集控室大屏厂家未按计划安装大屏幕,2301皮带和2402皮带的驱动装置联轴器不配套,通知矿方协调;
6. 2月x日,根据矿方要求,增加七台冲洗水泵和两个钢结构水箱。考虑现场实际情况,拟在浮选压滤车间二层布设;
7. 2月x日,2405可逆皮带无法搭接到高硫煤仓,通知矿方协调,后经我方现场加工满足要求;
8.
9. 2月x日,重介系统水平衡调试完毕; 2月x日,调试发现:
浮选机:箱体连接处渗漏,为确保正常调试,请矿方通知厂家解决; 压滤机:设计电压为AC660V,现场到货设备电压为AC380V。为满
足现场使用,厂家增加了7台变压器,进行电压变换;
联合泵房:2604泵在运行过程中电机电流超载,无法正常使用,通知矿方协调处理;
10. 2月x日,重介系统开始带介调试,28日,介平衡调试基本完成;
11. 2月x日下午,重介系统开始试带煤,约10吨/小时;
12. 3月x日上午,正式带煤;
13. 3月x日下午,加量带煤,发现混料泵不能正常上料;初步分析原煤块粒径太大,对原煤脱泥筛上料加焊铁箅子以筛除大块煤;
14. 3月x日,压滤机厂家未提供详细的设备参数及配电控制要求,且压滤机电控柜未考虑压滤机自身的冲洗水泵配电,现需增加低压配电柜一台给7台冲洗水泵供电。增加就地控制箱7台。增加动力电缆YJV-1000 3*10+1*10mm约700m增加控制电缆KVV-500 8*1.5 mm约1200m,KVV-500 4*1.5 mm约1000m。集控系统需增加数字量输入模块(32点)两块及配套的继电器、端子等元件;压滤机7台冲洗水泵电机到货设备电压为380V、功率15kW,电压不符合设计要求的660V,压滤车间现有380V供电系统无法满足冲洗水泵的用电需要,需要从主厂房增加一根380V的点源电缆:YJV-1000 3*120+1*75mm长度200m。
15. 3月x日,对铁箅子筛除后的原煤进行调试,发现混料泵处理能力仍不理想,带煤后三产品压力不稳定,混料泵排料仍然困难;
16. 3月x日,打开混料泵的入料口,查看入料是否堵塞,发现入料流道太小;泵的入料口标注尺寸和实际不符; 22 2 2
17. 3月x日,石泵厂家来人,分析主要问题是泵的入料口小;
18. 3月x日,矿方决定将原煤仓放空更换原煤;
19. 3月x日,矿方组织人员在301皮带安装临时卸料器;13日开始卸煤,上午10:30,使用过程中301皮带断裂;
20. 3月x日,301新皮带送到场;16日,我方再次安装301皮带;
21. 3月x日,由于混料泵不能正常处理50毫米左右的块煤,还是不能正常调试;
22. 3月x日,压滤机和浮选机调试正常,因浓缩机絮凝剂加药系统不能使用,无法调试精煤压滤机,通知矿方协调处理;
23. 3月x日,发现刮板机刮板和弧形板磨损较大,应加装过渡板,通知矿方协调处理;
24. 3月x日,石泵厂家将4流道的叶轮送到场,下午更换;
25. 3月x日,加量带煤调试,达到250吨/小时,系统运行正常,将老原煤仓的煤处理完毕后停车;
26. 3月x日下午,矿方准备用201皮带往煤仓储煤,发现201皮带机头驱动对轮已坏,经现场查看,发现材质有问题;
27. 3月x日,动筛车间试车因煤量不足,跳汰机不能正常排矸;
28. 3月x日上午,皮带厂家将201机头驱动处理完毕;
29. 3月x日,浓缩机底流泵排料困难;
30. 3月x日,对浓缩机底流排料管道清理后仍不理想;
31. 3月x日,将浓缩池排空后,发现浓缩池底煤泥硬化,造成排料困难;
32.4月x日,恢复调试,4月x日至14日,连续12天调试生产,平均每日试生产8小时,能力350T/小时,累计入洗原煤2万吨,系统运转正常,具备试生产移交条件,产品指标在试生产过程中调整..
设计工程有限公司
第三项目管理部
20xx-3-23
第三篇:ivpn稽核问题总结
重庆的在跨省业务稽核方面的主要问题和困难是:业务变更或者接口升级,稽核程序发生变更,由于程序员的疏忽以及内部测试不完善,导致程序出现bug,上传的稽核数据出现错误。
今年x月份的业务规则变更,8月份的重庆CRM2.0升级,11月的稽核规则变更等都对重庆跨省业务工作带来了较大的压力。
针对以上问题,我们主要采取了以下措施:
一、提高日常运维质量
1、每个稽核日检查稽核结果是否达标。
2、对每一条不一致记录进行分析。
3、程序问题必须在下一次稽核前得到整改。
通过以上措施,达到了快速收敛问题的目标,最大限度的减少了由于程序bug造成的不良影响。
二、加强升级割接管理
1、每个版本升级及数据割接工作,必须严格测试,排查隐患。
2、珍惜集团联调测试机会,及时解决存在的问题。
3、程序上线后的半个月内指标处于波动期,在上传前,对数据进行人工审核。
4、程序上线初期,要求厂家现场安排人员立即处理发现的问题。
通过以上措施,达到了提前发现问题、解决问题的目标。
三、加强和集团、政企的沟通
1、加强和集团的沟通,充分领会集团的上传要求,避免由于误解导致上传数据出现偏差。
2、加强和省政企的沟通,做好穿越测试;请政企协助开通集团CRM账号,以便核实集团侧用户状态变更记录和工单流程进度。
总之,主要从尽量控制发生问题的可能性,提高发现问题、解决问题的时效性两方面入手,加强与集团、省政企的交流沟通与协作,提高对厂家的管理与技术要求,夯实升级割接管理和日常维护工作,实现了该指标的平稳保障。