同力#1机组大修辅机总结
检修项目:
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40、 凝汽器冲洗; 收球网检查; 二次滤网检查; 凝气器进口碟阀检查; 凝气器加装补水喷雾装置; 胶球泵解体检查; 1A真空泵解体检查; 1B真空泵更换两侧端盖垫子; A、B疏扩检查; #7、8低加危急放水调门检查; 更换#7、8低加危急放水调门门头、门座; #7、8低加危急放水调门前手动门检查; #1、2、3高加危急放水调门解体检查; #1、2高加危急放水调门更换门头、门座; #1、2、3高加危急放水调门前手动门解体检查; #6低加危急疏水调门检查; #6低加危急疏水调门前手动门检查; 精处理A、B混床检查; A、B混床树捕捉器检查; 精处理再循环泵、冲洗泵解体检查; 除氧器上水旁路电动门解体、返厂; 4抽A、B逆止门解体检查; A、B高排逆止门解体检查; #5低加危急疏水调门解体研磨; 凝结水再循环调门前、后、旁路手动门解体检查; 低缸喷雾滤网检查; 低缸喷雾电动门解体研磨; 轴加进、出口手动门解体研磨; #5低加水侧进口、出口、旁路电动门解体研磨; #6低加水侧进口、出口、旁路电动门解体研磨; #5低加疏水至#6低加疏水手动门 检查; A、B小机排汽人孔检查; 小机排汽至凝结器碟阀检查; 辅汽供汽至小机A、B逆止门解体检查; #5、6、7、8低加人孔检查; #7低加至#8低加调门后手动门检查研磨; 6抽逆止门、电动门解体检查、研磨; #7、8低加水侧进口、出口电动门解体研磨; A、B汽泵、电泵出口电动门检查; #1、2、3高加人孔检查;
41、 高、低加安全门解体研磨;
42、 除氧头、水箱检查;
43、 除氧器安全门在线整定;
44、 两台轴抽风机解体检查;
45、 夹层联箱左右进汽手动门解体研磨;
46、 夹层联箱安全门解体研磨;
47、 #5低加出口压力放水电动门更换;
48、 辅汽联箱安全门解体研磨;
49、 辅汽至小机手动门更换;
50、 辅汽母管至联箱电动门更换;
51、 辅汽联箱底部疏水门解体更换;
52、 除氧器上水调门后手动门解体研磨;
53、 1、2、3、5抽逆止门解体检查;
54、 5抽逆止门前电动门解体检查;
55、 轴封外漏疏水门解体更换;
56、 高加疏水至除氧器电动门解体研磨;
57、 凝结水上水至除氧器逆止门解体检查;
58、 再沸腾电动门解体研磨;
59、 φ80下电动、气动门解体检查(非进口阀门)
60、 凝结器汽侧低部放水加装总门。
主要检修项目:
1、 凝结水上水至除氧器逆止门,门盖有铸造缺陷,补焊处理;
2、 A、B汽泵、电泵出口电动门门板返厂研磨;
3、 #5低加出口压力放水电动门门座冲刷严重返厂;
4、 辅汽至小机手动门更换,门座有较大缺陷;
5、 辅汽母管至联箱电动门更换,该门长期不严;
6、 辅汽联箱安全门返厂检修,该门基座泄露;
7、 凝结器装补水喷雾装置;
8、 #1、2高加、#6、7、8低加危急放水调门更换门头、门座;
9、 二次滤网检查后无法处理。
第二篇:#1机组检修总结
#1机组检修工作总结
一、概述:#1机组检修工作于20xx年x月x日开始,于20xx年x月x日结束,共历时10天。计划完成标准项目46项,实际完成项目46项。材料预算金额为178700元,实际完成167540元。
二、修前设备概况: #1机组上次检修是在20xx年x月,修后连续运行至今,未发生由于电气原因引起的非停。 三、本次检修主要工作及发现问题: 1、发电机系统:
1.1发电机拆开汽侧励、侧端盖检查发现,线圈完好。对发电机进行修前、修后各项高压试验,数据均符合规程要求。对发电机进行了水压试验及试验合格。
1.2对4组空冷器进行捅洗,捅洗后水压试验发现第2组有漏水现象,通过逐根检漏,堵漏2根。其余管内壁清洁,无杂物,无腐蚀,再次水压试验合格。 1#
1.3对刷架、引线、滑环、灭磁屏、PT柜进行清扫、检查。 2、主变压器系统
2.1对1#主变本体、油枕、散热器、防爆玻璃、干燥器、套管(包含高低压侧架空线绝缘子)进行了清扫检查,各项高压试验结果符合规程要求。
2.2对风扇电机进行了检修,其中对2台风扇电机进行了大修。 2.3对发变组保护装置进行了校验,二次回路进行了清扫、检查、紧固,对保护进行了整体带开关传动,试验结果均符合要求。
3、厂用电系统:
3.1对厂用变压器21B进行了清扫、检查、试验,各项高压试验结果均符合规程要求。
3.2对风扇电机进行了检修。
3.3对变压器两侧开关821及6101开关进行了检修、试验,试验结果符合规程要求。
3.4 8月x日6VI段母线停电,对母线进行清扫,对所有开关柜进行了检查,修后对母线进行了试验,数据均符合规程要求。
3.5对41B、1#除灰变、1#输煤变、化学变本体进行了清扫检查,对二次回路清扫、检查、回路螺丝紧固,保护装置进行了校验,带开关传动合格。
4、高压辅机系统
4.1对6KVI段高压电机开关进行了清扫、检查试验,开关二次回路检查、螺丝紧固。对磨煤机、排粉机、循环泵6台开关油进行了更换。
4.2高压电机引、送、排、磨、循环泵进行了引线检查、轴承加油脂。其中发现1#炉1#排粉机前轴承保持架磨损严重,对其进行了更换。
4.3对一期脱硫1#脱硫引风机电机及轴承进行了检查、试验及补充油脂。
4.4对高压电机保护进行了校验,二次回路清扫、检查、回路螺丝紧固,带开关传动。
5、机、炉低压电机
5.1对汽机14台低压电动机接线及两侧轴承进行了检查、补充油脂、测量绝缘电阻和直阻。其中1#机1#凝泵电机油污严重,试转振动超标,对其更换备用一台备用电机。
5.2对锅炉及电除尘24台电机进行了检查,对轴承进行了补充油脂、测量绝缘电阻和直阻。
其中锅炉2#捞渣机前、后轴承磨损严重、对其进行了更换。1#碎渣机前、后轴承磨损严重,也进行了更换。对破损的1#火检风机接线盒进行了更换。
5.3对380V低压电机保护进行了校验、二次回路清扫、检查、螺
丝紧固,带开关传动。
5.4对机炉低压控制柜进行了清扫、检查、回路紧固、热偶调整。 6、其它
6.1对1#机、炉热力盘进行了清扫检查,对机炉电动门进行了调试。
6.2对三台整流变进行了检查、试验,对卡涩的刀闸及接地装置进行了调整,对失效硅胶进行了更换。
其中三台变压器的的套管进行了清理,对损坏的刀闸箱进行了处理,对乙电场整流变套管漏油进行了处理。
6.3对电控柜进行了清扫检查,空载试验;加热器及其回路检查消缺。
6.4对电除尘低压控制回路进行了清扫、检查、热偶调整,对备用抽屉进行了恢复。
四、安全方面:
本次小修虽然工期紧,工作量较大,但通过各级安监部门和各工作人员的共同努力,安全情况良好,无事故、无障碍、异常及设备和人身上的不安全现象发生,本次小修共开出工作票20张,工作票合格率100%。
五、经验和教训:
本次小修处于公司经营非常困难之际,为了响应公司相关部门压缩开支、节约费用的号召,对于既定的项目,我们有能力自承担的全部采取了自承担加申请临工的方式进行。
我专业为了保证检修质量与进度,对于重点项目提前制定好了技术措施和安全措施,并明确了组织机构,明确了各级人员在安全管理和施工管理中的责任,在检修中全面贯彻执行。
本次检修,我专业全面推行项目负责制,提前进行了项目分解以及项目工时的预估,将项目与工时结合起来,每个人都可以选择自己
能胜任的项目,做到了每个项目都落实到人,每项检修任务都有专人负责,大大提高了人员的积极性,同时也保证了检修安全与质量。
在本次大修中也暴露出不足:
由于本次检修为了响应公司号召,我专业全面施行自承担的方式。检修工作全面展开后,尤其是双机停运时,项目较多,又集中在一起,暴露出专业技术人员数量的匮乏。这是在以后的小修中需要特别注意的方面,也希望公司领导从这方面考虑,给予工作上的支持。
总之,通过本次小修,设备的健康状况得到了很大的提高,修后的设备在运行中均达到了设备的标准要求,职工的技术水平也有了很大的提高,今年公司的生产经营状况相当紧张,良好的经济效益要靠的设备健康水平作为基础,今后我们将接受经验和教训,继续努力工作,为我公司的安全经济运行贡献自己的力量。