江汉油田配液站迁建工程造价管理报告
江汉油田井下作业处 刘明明
【摘要】本文基于江汉油田配液站迁建工程全过程造价管理的实际情况,阐述了工程造价全过程管理所采取的措施及取得的效果,总结了工程造价管理的经验和体会,为今后的工程造价管理工作提供借鉴。
【关键词】:总结 分析 建议
一、项目概况
江汉油田分公司配液站位于湖北省潜江市王场镇汉江防洪大堤迎水面,建成投产于1973年,占地34.16亩,是江汉油田唯一的配液站,承担全油田酸化、压裂施工配酸、配液任务,主要配制产品如下:压裂液(包括压裂液、胶联)、、酸液(常配制的酸液有盐酸、土酸、组合酸、浓缩酸、多元酸、稠化酸等)、其它液(主要包括前置液、防膨增注液、堵剂、活性水等)。
平均每年配液3.6×104m3,产生污水2.85×104m3。配制的液剂全部用罐车拉走,产生的污水进入污水池,然后,用泵回注地层。
(一)迁建原因
1、安全环保隐患严重。
原配液站距汉江河床约400米,下游500米处是江汉油田10多万人口的饮用水源取水点,下游5公里处是潜江市30多万人口的饮用水源取水点,对汉江饮用水源构成较大威胁,不符合环保法要求。集团公司20##年8月30日安全环保检查提出:重点研究解决江汉油田分公司配液站存在的重大环境和水体污染隐患问题。原配液站具体地理位置见图-1.1。
图-1.1 原配液站地理位置图
2、汛期停产影响生产。
原配液站建于汉江防洪大堤的迎水面,对行洪泻洪造成一定影响,不符合防洪法要求,且每年汛期都会受到洪水威胁。因此,必须在汛期前对全部化工料和机电设备进行转移,造成停产,灾后又忙于恢复生产,每年洪汛期间造成的经济损失达200多万元。20##年至20##年,配液站连续3年被洪水淹没,累计停产18天,对原油生产造成较大影响。
下面几副照片如实记录了配液站被洪水浸泡的情况。
图-1.2 配液站被淹外景
图-1.3 配液站配液区被淹状况,水深约50cm
图-1.4 配液站配酸泵房被淹状况
3、配液工艺存在问题,难以满足油田生产需求。
配液站自建成投产以来,已使用30余年,存在设备老化、工艺流程落后等问题,虽经多次维修、改造,仍难以满足配酸、配液的需求。配酸时采用人工开放式配酸,这些酸对人体有一定刺激性和毒性,对操作人员身体健康造成危害,不符合HSE要求。
(二)主要建设内容
采用密闭工艺流程设计配液方案,新建45m3配液罐7具、30 m3原料酸罐、配液酸罐各6具、500 m3储水罐1具、15 m3配酸罐2具、5 m3清防蜡剂罐1具、配液泵和装车泵24台、污水池1座等。新建DN80玻璃钢污水泵管线3千米,将污水输至钻井作业污水处理站处理。
依托油田已建设施,配套建设供电、供水、暖通、通信、消防等公用工程。
(三)投资批复及完成情况
配液站迁建工程可行性研究报告于20##年11月编制完成,上报金额1732.75万元。20##年2月,石化股份计[2009]71号《关于江汉油田分公司配液站迁建项目可行性研究报告的批复》文件中批复项目投资1732.8万元。20##年、20##年江汉油田分公司分两年下达投资计划,共计1733万元。
本工程由江汉石油管理局油田建设工程公司(简称江汉油建)实行施工总承包。开工日期为20##年9月29日。20##年12月,工程基本完工,甲乙双方办理中交手续, 20##年完成结算。工程实际完成投资1732.99万元,控制在投资计划内。工程投资实施具体情况见表-1.1
表-1.1 三算对比表
单位:万元
由上表可见:虽然本项目施工图预算较可研估算节约投资19.55%,但工程实际结算造价超出施工图预算24.32%,最终,工程实际完成投资控制在计划之内。
(四)项目特点
1、 施工工艺复杂、专业涉及面广,各专业由不同分包队伍施工,对建设单位及总承包单位的现场管理能力、统筹协调能力有较大考验。
2、 现场情况多变,地下埋有大量原金容厂遗留的设备基础及各种管线,使项目前期预算存在较多的不确定因素。
3、 工期要求紧张,施工图设计初步完成后就立即开始施工,项目基本处于边施工边调整设计的状态,造成设计变更多、施工联络单多。由于施工图预算不能完全体现设计意图,因此,并未在总承包合同中约定合同价款。
二、工程造价全过程管理情况
(一)项目前期阶段造价管理
项目的立项决策,是项目建设的开始阶段,是全过程投资控制最为关键的阶段。造价管理人员在此阶段所做的主要工作表现在下面几个方面:
1、站址方案比选
在配液站迁建工程的项目决策阶段,建设单位组织项目小组积极配合设计院做好可行性研究报告的编制,确定了建设规模、技术方案。对项目建设必要性、技术方案可行性及经济效益分析等方面作深入的调研和评价。
在站址选择的方案比选上,通过反复的现场勘察、深入的经济分析,最终,选定将原金容厂作为新站址。站址方案比较见表-2.1
表-2.1 站址方案比较
原金容厂远离居民生活中心,可利用原金容厂的弃用房屋,且靠近油田主体公路,交通方便,用水、用电、交通均可依托已建油田水网电网,无需新的征地费。与其它地址相比可节约投资129.09万元。
2、设计方案优化
充分利用原有设备和设施。在项目可研阶段,造价管理人员与设计单位、使用部门共同实地勘察原金容厂内的现有房屋、道路、供水、供电设施,将现有设施进行维修改造再利用。逐一清点原配液站的设备,将保养较好的设备、设施搬迁到新址充分利用,大大节约投资。主要设备清点情况见表-2.2。
表-2.2 原配液站设备现状表
配液站可行性研究报告初次上报方案估算为1844.01万元,通过造价人员积极参与方案优化,缩减投资111.26万元。
(二)项目实施阶段造价管理
1、基于油田政策,结合工程实际,签订工程总承包合同。
根据油田相关政策,本工程由江汉油建公司实行施工总承包。江汉油建是油田内部全民施工企业,属于在预结算管理规定中结算价款不下浮的企业。建设单位在进一步研究文件规定后,经概预算与交联交易中心同意,结合本工程实际,与总承包单位达成如下协议:
⑴ 建筑工程在结算审定造价的基础上下浮3%,安装工程在结算审定造价的基础上扣除设备费和主材费下浮3%;
⑵ 安全文明施工费,在油田规定费率的基础上下浮45%。
此项举措最终在结算中为建设单位节约投资23.04万元。
2、坚持技术与经济相结合,优化施工组织设计,合理控制工程造价。
在审核配液站迁建工程的施工组织设计时,我们发现污水池的施工难度较大。污水池的尺寸为16m×10m×3.3m,平面位置与原有混凝土道路相邻不到1米,且挖土方深度达到3.45米。为慎重确定施工方案,经过现场勘察、多方听取意见,了解到该地区由于距离汉江较近,地下水位较高,1.5米以下全部为流砂,原施工组织设计的施工方法极有可能发生塌方的现象。
经过建设方、施工方、监理方、设计方的共同研究讨论,确定了新的施工方案,将靠近公路的一面做垂直挡土板,其它三面进行阶梯式放坡支档土板。同时,采用沉井降水法,降低池内地下水位。
虽然新的施工方案造价较原方案稍高,但保证了施工安全,避免了因塌方而引起的工程量的调增,从长远看,降低了造价。因此,工程造价人员不能片面考虑某个环节的投资节约,要坚持技术与经济相组合,避免前期节约投资,后期追加投资的现象发生,将工程造价控制在合理的范围内。
(三)项目竣工结算阶段造价管理
1、 严格工程量审核,降低造价32.03万元。。
在结算时,施工单位按蓝图上的工程量计算道路、场地、水沟、土方挖填的工程造价,咬定实际施工与蓝图没有出入。但由于站内场地、道路多为不规则形状,实际施工较易发生变化,土方挖填工程量未经监理和甲方代表核实,因此,造价人员对道路、场地、水沟进行实测实量,土方工程量根据蓝图标高估算,按场内挖低填高算,外购土方不存在,不予结算。最终,为建设方节约投资32.03万元。实测工程量与蓝图工程量及造价对比情况如下表:
表-2.3 实测工程量与蓝图工程量造价对比表
单位:万元
2、 合理套用定额,避免高估冒算,降低造价18.72万元。
在定额子目类似的情况下,施工方为了追求利润最大化,往往“就高不就低”。造价人员要本着以事实为依据的原则准确套用定额,这需要造价人员不但要了解现场情况,还要对定额有透彻的理解和准确的分析。
如配液站迁建工程中的5#工程变更联络单,装卸车场1440m2场地区域内有大面积积水,施工单位采用挖临时水沟,再用污水泵将水抽出的方式进行排水。在结算时,施工方此项套用《湖北省建筑工程消耗量定额》中的A8-7:抽水机降水子目。审核时,造价人员发现此项定额取完费高达13.56万元。定额说明中对A8-7子目有说明:“抽水机降水深度是指地下水位标高到施工组织设计降水标高的距离。”即A8-7定额子目适用于降低地下水位标高时使用,而现场实际发生是抽地表的明水。造价人员改套《湖北省市政工程消耗量定额》中的D9-25:抽明水子目,取完费后,此项目金额为:369.02元。经过全面审查,发现结算中有包括污水池、道路等多处抽明水的工程量,均有高套定额的问题,合计调减金额:18.72万元。
表-2.4 定额子目对比
3、做好询价研究,严格价格审核,降低造价 4.3万元。
搞好市场调研,认真审核材料价格,是提高结算审核质量的一个重要环节。
配液站迁建工程结算中材料价格的确定原则是:甲供料按供应处提供的领料单结算;施工方自购的大宗材料需建设方代表参与采购,按签认的“价格属实”发票结算;其它材料按油田概预算与关联交易中心发布的当期信息价格结算。
但在实际结算中,出现了施工方自行购料的情况。对此,我们要求施工方提供材料买卖合同和发票。同时,积极进行市场询价,与施工方提供价格进行比对,最终,将工程造价降低了4.3万元。
4、严格变更审核,降低造价8.74万元。
在结算过程中,常常有这样的现象:工程量的变更只做加法,不做减法。施工现场发生工程变更时,施工单位从自身利益出发,只会考虑调增工程量要及时签认,很少会积极签认调减工程量。这需要造价人员多深入施工现场,随时了解施工情况,尤其对调减的工程量要主动记录,在结算时做到心中有数。
配液站迁建工程结算时,造价人员通过核对自己平时记录的调减工程量,共审减金额8.74万元。
通过采取以上措施,配液站迁建工程在结算审核中共审减金额180.19万元,审减率达12%
三、后期效果评价
配液站搬迁改造对提高配液质量、降低作业成本、避免经济损失、消除环保隐患等意义重大,实现了预期目标。
(一)提高配液质量,降低作业成本。项目完工后,提高了配液产品质量,使配液产品更能符合油井措施作业对用液的质量技术要求,从而提高油井措施作业效果,降低作业成本。
(二)避免汛期停产经济损失。搬迁改造后,避免了每年洪汛期间转移、拆迁设备的费用及造成停产的经济损失200多万元。
(三)消除安全环保隐患。该项目改造完成后,减少各种有毒、强腐蚀性药品的漏泄损失;彻底消除了化工原料、污水对汉江饮用水源污染风险;污水经处理后回注不外排,不会产生新的污染,改善了环境,有利于劳动保护和安全生产。
四、体会和建议
(一)前期准备工作最为关键。
建设单位在项目前期应预留充分的时间做好投资准备工作,避免因赶工期出现的设计图纸不精细、施工图预算不准确、后期变更多、调整多的情况。
(二)全过程管理须有章可循。
全过程造价管理是一项系统工程。甲方现场代表和监理人员与造价管理工作者的沟通、合作显得尤为重要。加强团队协作不应仅仅只是一个口号,更应体现在制度上,落实在行动上,将工作流程制度化、规范化,使全过程造价管理工作有章可循,落到实处。
(三)定额解释说明必不可少。
部分定额子目在使用中存在诸多争议。建议造价管理部门加强定额使用中问题和建议的收集整理,出台相关定额子目的定额解释。
(四)造价资料积累尤为重要。
已完工程相关造价资料的收集、整理和分析对造价管理人员尤为重要。建议建立油田内部造价资料共享平台,基于已完工程相关造价资料,分析编制单项指标,上传至资源共享平台,为工程项目前期编制投资估算、设计概算提供依据,为项目后期分析造价变化规律提供参考。
参考资料:
1.《江汉油田分公司配液站迁建项目可行性研究》
第二篇:江汉油田见习报告
江汉油田见习报告
一.见习目的:
1、了解石油生产的粗略过程,加深对本专业的认识;
2、理解和深化之前和今后所学习的理论知识,提高学习兴趣;
3、了解今后实际的工作环境。
二.实习时间:2015.3.9—2015.3.13
三.实习单位:江汉油田
四.指导老师:尹太举
五.班级姓名:
六.实习过程:
20xx年3月10日行程:
上午,我们开展了安全教育,下午听取了有关于江汉地层记录井方法的报告。报告之后,我们在尹老师的带领下,第一次实地看到了采油机,俗称磕头机。老师给我们粗略的介绍了磕头机的构造和原理。抽油机就是抽油井地面机械传动装置,它和抽油杆、抽油泵配合使用,能将井下原油抽到地面。
20xx年3月11日行程:
上午,参观了江汉油田测井公司,在测井负责人的介绍下,粗略的了解了测井的仪器和工作过程,并在从事测井的工作人员引导,参观了测井车。下午,听尹太举老师讲解我院荣获湖北省科技进步一等奖的“多旋回长井段高含水油藏提高采收率关键技术”报告。
20xx年3月12日行程:
上午我们参观了江汉石油采油厂地质研究所,首先听取了“全国劳动模范”,原江汉油田采油厂地质研究所地质总师张建荣的先进事迹,学习
其作为一名石油人的担当、奉献、敬业的精神。之后在尹太举老师的指导下观看了江汉盆地油气勘探成果及油气分布图,在这幅图前,尹太举结合地层信息与油气分布,讲述了油气的形成,运移,圈闭。之后参观了地质所各科室的职能工作。
下午,参观了广六站,了解了从地下抽取油气并达到初步分离的工艺流程与使用装置。
20xx年3月13日行程:
参观了江汉油田地质资料中心岩芯馆,了解岩芯岩屑的编号,管理,以及对于发现油气的作用,岩芯是研究和了解地下地质、矿产情况地下油层及所含流体特征等最直观、最实际的资料。
六.实习收获:
1.粗略地了解了石油的形成
石油是由史前的海洋动物和藻类尸体变化形成的。经过漫长的地质年代这些有机物与淤泥混合,被埋在厚厚的沉积岩下。在地下的高温和高压下它们逐渐转化,首先形成腊状的油页岩,后来退化成液态和气态的碳氢化合物。
2.粗略地了解了石油开采的步骤
寻找、开采、输送和加工石油开采大致要经过四个主要环节, “石油勘探”、“油田开发”、“油气集输”和“石油炼制”。首先勘探环节,通过重力、电法、声法、地震模拟研究地质构造,初步判断是否存在可以聚集石油的岩层构造。对于具备形成形成油气条件的区域。接下来进行钻井,获取岩心、岩屑、液态样、气态样等地下实物资料,对这些实物资料进行分析,结合测井所得到的信息判断是否含有油气,如果含有油气,探明其储量及分布,分析评估是否有开采的价值,具有开采价值,进行开采,开采期间对采出量进行动态监测,合理调整,确保开采得到较低合理的递减。开采到后期,通过科学注水,以水驱油,提高原油采出。
3.进一步认识到自己所学专业在油气开采中的作用
对于通过重力、电法、声法、地震模拟得到的信息,了解构造,分析构造,判断油气存在的可能性;对于取得岩心岩屑,利用沉积理论进行科学判断油气存在与否与储量;了解地下地质状况,设计合理的施工方案,节约人力物力财力。总之,在油田开发的这个大工程中,从始至终都离不开
我们的努力,很多地方都将会有我们的身影,我们的目标就在于弄清楚我们看不到的脚底下的地层结构。
4.应该提高对自己的要求
油气开发是一个复杂得系统工程,需要从事这行的人员有着过硬的专业技术知识,只有这样,才能在工作岗位上做好自己的工作。这就需要提高对自己的要求,在今后在专业课学习中,多看多思考,先把专业基本功打劳。