20xx年#7机小修总结

时间:2024.5.2

#7机小修总结

本次小修自20xx年2月15日开始、25日结束,历时11天,共耗用工时352.5H,现将主要工作做如下总结:

一、#1、#3瓦检查

工作负责人:孟凡礼 耗用工时:3×5×7.5=112.5H

#1、#3瓦揭开上瓦检查,无异常;浮动式油档检查,无异常;更换轴承盖油窗及其垫片。

二、主油箱滤网清洗

工作负责人:王平 耗用工时:4×1×7.5=30H

主油箱滤网清洗,溢油阀回油管处滤网冲烂,此处每次换过滤网,开机后立即就被冲坏,汇报厂部,大修时进行管道改进。

三、盘车检查

工作负责人:王林 耗用工时:4×2×7.5=60H

盘车解体检查,大小齿轮无异常,各部分连杆、弹簧无损坏,手柄啮合脱开灵活,更换油窗垫片。

三、保安部套检查

工作负责人:李华敏 耗用工时:2×1×7.5=15H

1. #1飞锤喷油管检查,无异常,装复后位置从新调整。

2. 调整#1飞锤动作转速:原大修后动作转速为3101r/min,调整危机遮断器螺母约58°,按技术要求,动作转速应在3310 r/min左右,开机后超速试验,3360 r/min未动作,#2飞锤动作转速3284 r/min(危机遮断器杠杆脱开,#2飞锤动作指示灯亮),领导决定,大修改造时,委托厂家进行#1飞锤动作转速调整。

四、冷油器射流捅洗

工作负责人:朱化勇 耗用工时:4×2×7.5=60H

冷水器、冷油器揭盖检查,均有结垢、泥污现象,无管道泄漏现象,射流捅洗后,化学验收合格。

五、低压加热器查漏、外观检查

工作负责人:王海军 耗用工时:4×1×7.5=30H

1、 #3、#4低压加热器和轴封加热器进行了压力容器外观检查:

①各压力容器外壁保温层,除#4低压加热器水平法兰无保温外,其余均完整,

容器无变形,铭牌完好;

②加热器法兰和其他可拆卸结合面无渗漏现象,壳体外壁无严重锈蚀; ③支吊完好,基础无倾斜、下沉;

④各压力表量程和精度均符合要求,压力表校验在有效期内;

⑤水位计无损坏,指示正确。

2、#3、#4低压加热器和轴封加热器查漏,#4低加泄漏。

六、 油管道碰磨检查

工作负责人:李华敏 耗用工时:2×1×7.5=15H

经检查:#5瓦顶轴油管、前箱油管道共有2处碰磨,对#5瓦顶轴油管与下部管

道进行了分开处理,前箱油管道加塑料王套管处理。

七、 力表、温度计校验

工作负责人:耿浩 耗用工时:2×3×7.5=45H

班组所属压力表、温度计全部进行校验,不合格的更换处理。

编写:邓成

汽机本一

二○○三年三月一日


第二篇:热控专业#14006机小修总结


本公司#1机临修热控专业总结

    本公司#1机临修自20##年06月23日开始至20##年06月30日中午结束,在短短的7天时间里圆满完成了多项检修任务,对重要设备进行了重点检修维护、消缺,为#1机组安全稳定运行,奠定了坚实的基础。为电厂完成生产任务提供了扎实的保障。

一.临修工期及进度:

计划工期:20##年06月23日——20##年06月30日,预期7天。

实际工期:20##年06月23日——20##年06月30日,实际7天。

二.工作项目:

本次临修的重点是对变送器引压管加装排污阀、二次阀;加装、拆检电动门、气动门;对锅炉压力表加装三通阀;对设备的振动部位,发热部位,泄漏部位等影响设备正常运行的隐患、缺陷进行治检修处理,应对夏季的潮湿天气做了防雨防潮措施。除上述工作外本次临修还对压力开关,温度元件,变送器,压力表进行抽检校验,保证现场设备可靠运行,为设备运行提供准确及时的数据参数。部分压力表还送检到计量检定测试院进行检定,以保证设备的准确性。在本次临修中还配合机务方面对机务拆检的气动门、电动门进行的重新行程整定,保证了设备的安全可靠运行。本次临修共有41项,其中标准项31项,非标准项10项。标准项完成31项,非标准项完成10项。完成率100%。合格率100%。 本次临修的详细项目见附件:

三.检修中发生的主要缺陷及处理过程:

   1.高旁流量变送器排污阀更换,安装合理规范,保证固定牢固、无泄漏;

   2.低压汽包液位变送器排污阀更换(2个),高压汽包液位变送器排污阀更换(6个),安装合理规范,保证固定牢固、无泄漏;

 3. 高压二级减温水流量变送器加装二次阀,保证固定牢固、无泄漏;

4. 清理维护汽机转速探头冷却风机,将设备仪表清理干净,保证设备运行正常;

   5.轴系接线箱清油。清理轴系接线箱积油并密封,紧固接线;

   6.燃机盘车压力表接头渗油、密封油氢侧温度漏氢、密封油压力开关漏油处理,并做实验验证处理效果;

7. 高旁及减温水调阀传动检查,开关动作正常可靠,反馈准确灵敏;

8. 配合机务进行电动阀气动阀的拆装及调试,复装后电缆无损伤,调整后传动开关正常,定位准确,无卡涩;

9、送检校验并更换锅炉压力表,将压力表送厦门技术监督局检定;

10、开式泵B出口电动门检查,更换电动门控制模块,重新整定阀位,效果良好,定位准确,无卡涩;

四.合理化建议:

    在检修工作中发现,一些检修人员拆接线过程中不规范,导致保险烧掉,在检修期间一些人员对现场不太熟悉,在阀门拆检过程中经验不足,没有做好标记以致回裝时不知所措。在检修现场设备过程中发现一些设备防雨措施不太好,下步逐步处理。我们以后将以高标准要求自己,做好热控仪表的维护,保证设备的正常运行;在各位点检师傅的指导下,及时处理缺陷。

五.检修工作评语:

在这次临修中,热控检修人员工作态度认真,能够做到服从指挥,踏实肯干,不怕苦,不怕累,并能够灵活运用自己的专业知识解决工作中遇到的实际困难 ,对于现场检修工作做到一丝不苟,不留缺陷,对于发现的新问题及时处理消除缺陷。能够及时完成任务。

六.存在的问题:

这次临修我们热控人员由于人员刚到现场,对现场设备不太熟悉,在工作过程中难免会出现一些问题,我们在以后的工作中加强学习,以高标准自律服务水平,提高我们热控人员的技术、业务水平。

项目部热控专业

                       20##年07月3日

附件:

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