20##年12月份氯碱车间生产小结
一、生产情况
1、氯碱车间12月份(11月26日-12月31日)共运行864小时(以电解通电运行计时),装置运行率为100%,电解自9月21日开机后连续运行101天。
2、氯碱车间12月份生产围绕生产管理中心的统筹安排,全月连续运行,过程中根据主线的需要进行负荷调整,升降电流4次;1次降电流主要原因是系统碱储量高进行调整;3次升电流主要是过程中氯气量、盐酸储量少,为保障生产平衡进行调整。具体情况如下:
二、产量完成情况
氯碱车间12月份共生产烧碱:1047.47吨(不包括自耗碱28.06吨),平均日产:29.09吨;高纯盐酸共生产:1487.42吨(不包括自耗盐酸271.05吨),平均日产:41.3吨;液氯及直干氯气共生产:384.06吨,平均日产:10.67吨;所有产品的供给率为100%。
三、成本情况
氯碱车间计划生产直接成本为2072.53元,12月份烧碱直接生产成本为1953.5元,(根据车间生产物料消耗及产品入库量进行计算),比计划节约124754.05元,吨碱直流电单耗为2316.9KWh(按车间进电解槽电表计量),吨碱直流电单耗较上月下降13.8KWh,主要原因是本月电解电流运行比上月低(本月平均为10.19KA,上月为11.54KA),电解平均负荷比上月低,电解槽槽电压比上月低,电解直流电单耗相对降低。过程中成本控制相对稳定,基本能有效控制在2000元以下。
四、安全、环保管理方面
4.1、12月份氯碱车间由厂部组织对车间进行安全检查5次、召开安全环保例会5次;车间主任组织检查4次,每天对生产现场巡查至少一次,车间各班组按照厂部要求进行相关的法律法规学习。
4.2、各班组持续组织对三大规程进行学习。
4.3、对检查出的安全、环保隐患进行持续整改。
4.4、各班组组织第四季度盐酸、氯气外泄应急演练一次。
4.5、车间组织全体人员召开一次安全环保生产会议。
五、设备管理方面
5.1管理方面
12月份,车间按照公司及厂部的设备管理方面的要求,对备用设备定期进行盘动及检查,发现问题及时与专业组进行沟通解决,使备用设备完好率按100%的目标进行管理。主要设备隐患问题:一是事故氯处理B号循环槽出现渗漏后,多次修补后还有渗漏,至20##年1月2日未具备投用条件;二是盐酸工序高纯盐酸泵A号泵出口法兰腐蚀,存在隐患,需申报备件进行处理;三是填料干燥塔循环酸泵B号泵体内衬损坏,需申报备件进行更换;四是冷冻工序立式冷凝器使用年限长,少部分列管因原先出现泄漏已经堵死,且列管结垢严重,换热效果差,-35℃冷冻机效率下降,产能降低;五是电解槽的离子膜部分有泄漏的情况,监控运行,导致淡盐水中的氯酸含量超过20g/l,影响电解的效率;六是氯气主管钛管与玻璃钢管连接的膨胀节外层开裂,监控运行,备件已经申报,待备件到,条件具备时处理。七是B#氢气压缩机泵体与端盖连接处有漏水情况,监控运行(不影响生产),条件具备时处理;八是因系统连续运行时间长,工艺管线出现几个漏点,监控运行,主要是电解阴极循环管线焊缝有2渗漏点、碱液高位槽有一漏点、盐酸炉锅炉给水加入点有一渗漏点、液氯工序氯气管有2渗漏点包扎处理监控运行,但涉及的漏点对车间的生产属于可以控制状态,不影响车间的生产。
5.2检修情况
1、日常检修:氯碱车间12月份工艺人员主要开展过程中发现的漏点问题处理,部分泄漏阀门更换,板式换热器清理。
2、氯碱车间12月份维护人员主要开展安全隐患问题整改,泵类设备的正常维护。
六、现场管理方面
12月份装置运行中主要有几个问题:一是盐酸管线(玻璃钢材料)渗漏迹象点多,有泄漏的安全隐患;二是外送制浆车间氯气管线由于使用年限长,使用压力要求高,安全隐患大;三是外送烧碱管道由于管线使用年限长,部分管道管壁较薄,安全环保隐患大。
七、人员管理方面
1、对现场巡查岗位进行组合,加强冷冻、液氯岗位与其它岗位的交叉学习。
2、对车间部分员工开展了一次氯碱车间基础理论知识学习培训。
八、挖潜增效方面
8.1通过前期的经济分析,管道技改,自氯酸盐分解装置产生的氯气回收至氯气主管利用后,正常生产过程中,车间用于事故氯处理氯气的烧碱大幅降低,12月份事故配碱为0吨,该装置的优化改造取得了明显的效益,具体如下表:
20##年氯碱车间事故氯耗碱统计表
8.2车间循环水泵改造投用后,通过运行情况分析,每吨烧碱可以节约用电约20KWh,每吨烧碱可以节约计划生产成本8元,降低直接生产成本0.38%,对氯碱车间的生产成本控制起到了促进作用,12月生产过程中该设备的运行率为100%。
九、下月工作计划
1、做好20##年氯碱车间生产经营承包的推进工作。
2、持续做好成本管理及节能降耗工作,确保氯碱车间生产直接成本控制在1816.35元内,确保20##年投入的节能挖潜项目运行率为100%。
3、持续优化、提升操作人员操作水平,对车间员工进行规程考试一次。
4、积极支持生产管理中心的生产安排,确保产品的产量保障率100%、质量合格率100%。
5、开展三大规程的修订工作,力争1月31日前完成并提交生产部。
6、逐一对各级部门检查发现的隐患问题进行逐一整改。
7、对二次盐水树脂塔再生工艺时间调整,跟踪分析效果,进一步挖潜车间烧碱自耗及软化水消耗量。
8、做好生产过程中需要物资及备品备件的申报工作。
氯碱车间
20##年1月3日
第二篇:20xx年4月份氯碱车间生产小结
20##年4月份氯碱车间生产小结
一、生产情况
1、氯碱车间4月份(3月26日-4月25日)共运行744小时(以电解通电运行计时),装置运行率为100%。
2、氯碱车间4月份生产围绕生产部的统筹安排,生产过程根据主线的需要进行负荷调整,共升电流5次,降电流3次,属于车间开机原来负荷调整较少的一个月,调整均为外部因素,具体情况如下:
二、产量完成情况
氯碱车间4月份共生产烧碱:1019.41吨(不包括自耗碱32.615吨),平均日产:33.94吨;高纯盐酸共生产:1926.58吨(不包括自耗盐酸266.22吨),平均日产:70.74吨;液氯及直供氯气共生产:436.27吨,平均日产:14.07吨。
三、成本情况
氯碱车间计划生产直接成本为2072.53元,4月份成本为2019元(根据车间生产物料消耗及产品入库量进行计算),节约54903元,吨碱直流电单耗为2406.4KWh(按车间116K电表计量),吨碱直流电单耗按承包协议奖励氯碱车间4179.67元。过程中出现超成本情况4次,主要原因为车间事故氯系统饱和后配碱3次,盐水工段清洗陶瓷膜后,盐水工序大量制水1次。二氧化氯从氯碱车间拉走精盐水1m3,按公司计划价为:905元。
四、安全、环保管理方面
4月份氯碱车间由厂部组织对车间进行安全检查4次、召开安全环保例会4次;车间主任组织检查2次,每天对生产现场巡查至少一次,对煤矿转岗调用至氯碱车间2名员工(查进祥、周成明)进行岗前培训一次。车间各班组按照厂部要求进行相关的法律法规学习。
五、设备管理方面
4月份,车间按照公司及厂部的设备管理方面的要求,对备用设备定期进行盘动及检查,发现问题及时与专业组进行沟通解决,使备用设备完好率按100%目标进行管理。主要设备隐患问题:一是事故氯处理工序B#碱液循环槽底部渗漏问题未得到彻底解决;二是盐酸工序高纯盐酸泵PU0606A泵体法兰腐蚀损坏,长期运行存在安全隐患;三是冷冻工序立式冷凝器使用年限长,列管结垢严重,换热效果差,且少部分列管因原先出现泄漏已经堵死。
六、现场管理方面
4月份的正常工作日,氯碱车间主任均进行现场检查,通过检查,主要存在问题是现场设备卫生部分未达到要求,通过及时通报及安排,均得到整改。装置运行中主要有几个问题:一是盐酸管线(玻璃钢材料)渗漏点多,有泄漏的安全隐患;二是外送制浆车间氯气管线(制浆车间负责范围内)出现几次泄漏情况,安全隐患,由于管线使用年限长,使用压力要求高,建议组织更换;三是外送烧碱管道出现几次小的泄漏点,就是发现并进行了处理,但是由于管线使用年限长,部分管道管壁较薄,安全环保隐患大。
七、人员管理方面
通过车间内部各岗位的交流学习,从DCS操作岗位优化一人至分析化验,从车间内部优化出一人至销售部,从DCS操作岗位调整2人至氯碱车间现场进行操作。
八、下月工作计划
1、做好氯碱车间生产经营承包的正确引导及深化工作,稳定员工思想,挖潜车间成本潜能。
2、持续做好成本管理节能降耗工作,确保氯碱车间生产直接成本控制在2072.5元内;
3、持续优化现场操作人员,使新调整人员完全熟悉新安排岗位工作;
4、配合开展好氯碱新增液氯装置项目的验收工作。
5、与电解槽维修厂家进行交流,对电解槽的维修提出处理意见报分厂领导。
氯碱车间
20##年4月28日