桩基首件工程总结

时间:2024.4.21

钻孔桩首件工程总结

施工工艺 20xx-02-19 21:09:40 阅读304 评论0 字号:大中小 订阅

一、首件工程概况及施工过程:

吉草高速公路第A24合同段负责环城路跨线桥、魁元屯互通及A辅道路基桥涵施工。为了加强工程质量,立足于“预防为主,先试点”的原则,认真贯彻执行“以工序保分项,以分项保分部、以分部保单位,以单位保总体”的质量保证体系,为了确保我合同段内的钻孔桩工程质量符合设计要求及技术标准,我标段选定虎牛沟1#桥4#-16台桩基为我标段钻孔桩首件开工工程。虎牛沟1#桥4#-16台桩基设计桩长为:12米,直径为:1.0米,混凝土设计强度为C30,钢筋全部选用Ⅱ级钢筋。工程数量:混凝土方量:9.42m3,钢筋:

906.1kg。

此项工程于20xx年x月x日报批,批复后于20xx年x月x日开始施工钻进,10日完成钻进及钢筋笼绑扎,经现场报验孔深、孔径合格后,开始清孔,一次清孔后测定泥浆比重为1.05、含砂率0.5%、粘度18s,泥浆指标符合设计及施工规范要求。于20xx年x月x日21:00完成钢筋笼及导管吊装,并进行二次清孔,清空后测定泥浆比重为1.03、含砂率0.4%、粘度17s泥浆指标符合设计及施工规范要求。经报现场监理工程师检验合格后于当日22:00正式浇筑,23:09完成浇筑。本项工程采取的主要施工方法为:钢筋笼在场内加工制作完成,现场吊车配合安装。砼采用集中拌合,罐车运输,吊车配合方式进行垂直导管法水下混凝土灌注。从整个施工过程来看,该首件工程过程受控,施工工序顺畅,桩基质量达到设计和规

范要求。

二、参加首件工程的施工人员

职务 姓名 职责 注

项目经理 刘顺利 负责全面组织、协调管理工作

项目总工 师永斌 负责施工方案的设计及交底

项目副经理 刘建民 负责现场施工组织

质检工程师 贺林涛 负责现场质量控制,报验

测量负责人 王伟 负责现场控制工作

试验负责人 赵永正 负责材料检验、试件留样工作

现场技术员 李涛 负责现场技术、质量控制

现场施工员 王胜利 负责现场施工及工序转换

钢筋负责人 侯尚业 负责钢筋加工、安装

钻孔负责人 郭小磊 负责桩基钻进

砼负责人 郭小磊 负责砼浇注

拌合站站长 陈小勇 负责砼拌制、运输

内业资料 杜利迎 负责内业资料的填写

劳动力 10人

三、钻孔桩施工的方案及工艺流程

1、确定施工工艺流程

2、施工准备

(1)材料进场,并检验完成;机械到场,调试完成;人员到场,并进行培训,交底。

(2)测量人员放样出,钻孔桩中心位置及护筒顶标高,确定钻孔桩平面位置准确。

(3)现场作业人员埋设护筒布置泥浆池。

3、钢筋加工及安装

3.1钢筋的存放

(1)钢筋必须按照不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂、且应设置识

别标志。钢筋宜堆置在棚内,露天堆置时用垫木支撑,并加高至地面以上50cm。

(2)钢筋表面洁净,使用前将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。

(3)钢筋平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。

3.2钢筋的连接

(1)钢筋纵向接长采用套筒连接,套筒符合设计标准,连接时严格按照设计要求和验收标准执行。

(2)在任一接头中心至长度为120cm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头,在该区段内有接头受力钢

筋截面面积不得超过受力钢筋总面积的50%,

3.3钢筋笼运送、安装

(1)钻孔桩钢筋笼加工采用场内集中加工,炮车运送至现场,采用吊车吊放安装。

(2)钢筋笼吊装时,防止钢筋笼变型,或箍筋脱落。钢筋笼吊放安装时,要严格安装,放样出的桩中心保

证定位准确。

4、导管安装

导管安装前要检查其内壁光滑度,并编号,标识尺寸,做好记录。最下一节下口不设法兰,长度应尽量长一些,一般为3m,使拔管不带动混凝土,然后依次安装2m管节。在考虑孔底悬空25~40cm后,计算到卡盘顶面的高度,以便最上几节用0.5m、 1m、管节调整导管长度。导管接口法兰面须平整,两法兰盘间须垫合适的橡皮胶密封圈(3~5mm),并在密封圈两面均匀的涂上一层黄油,以利密封。导管应放在孔中心。再导管上口接贮料斗(接口应在孔口1m以上),贮料斗在使用前应用水浇湿,拔塞的千斤绳上端应扎在贮料斗顶口。贮料斗旁应搭设操作支架,上设工作平台。布置好贮料斗、混凝土运输车和吊车等

的位置,以便操作,进退自如。准备工作应尽量缩短时间,减少孔低沉淀。

5、水下混凝土灌注

灌注前,控制孔底沉渣厚度,如大于规定,进行第二次清孔,但要注意稳定孔壁,防止塌孔。混凝土运到灌注地点时,应检查均匀性和塌落度,如不符和要求时,应进行第二次拌合,仍不符合要求时,不得使用。 贮料斗装满混凝土时(还应准备连续浇注的混凝土备罐),拔塞灌注首批混凝土。首批混凝土灌注后,导管埋深不得小于1m。用吊斗灌注顺利后,应立即拆除贮料斗,在导管上口接漏斗,使混凝土运输车直接对导管口灌注,以减少环节,加快灌注速度。灌注过程要注意保持孔内水头,并经常探测井孔内混凝土面的位置,及时调整导管埋深并做好灌注记录。导管埋深控制在2~6m之间,导管拆除不超过10min。探测孔内混凝土面标高要尽量准确,测绳须用2~3mm细钢线,测锤宜用5Kg左右的铁质平底锥形体。 灌注到钢筋笼底部时,应使导管埋深稍大,并减慢灌注速度,以减小对钢筋笼的冲击力,混凝土进入钢筋笼一定深度后,应提升导管,使钢筋笼在导管下口有一定埋深。孔内溢出的泥浆应通过泥浆槽回收到泥浆池(坑)内,防止环境污染,也可重复使用。灌注接近桩顶时,由于混凝土冲击力的减小而堵管,可采用抬高灌注点来增大压差灌注。最终灌注高度应比设计桩顶高出0.5~1.0m为宜。最后一节导管拔出时,要

缓慢进行,防止造成桩顶泥芯。

混凝土灌注过程中,应随时清洗拆除的导管,最后全部清洗堆码,以便下次再用。灌注完成后,拔出护筒

并冲洗干净待用。

四、质量保证措施及施工注意事项

1、成桩7~14天后,距设计桩顶30cm范围内应人工清凿桩头到设计标高,并认真填写成桩质检报告单交

监理工程师签认;

2、承包人和监理在场的情况下,对每根桩进行无破损检测有无断桩或夹层、缩径等质量问题。若对检测有怀疑时,应按监理工程师指定桩的部分或全桩取芯实验,全桩取芯实验最少应超过桩底50cm,检查方法

应由监理工程师确定。

3、每根桩应制作混凝土抗压强度试件不少于2组。

4、质量标准

①桩顶平面位置偏差:群桩不大于10cm;单排桩不大于5cm;强度、桩长、桩径不小于设计值。

②桩身要连续、均匀、无缩径、断层或夹层。桩底沉渣不大于20cm(摩擦桩),桩底沉渣不大于3cm桩

头凿除预留部分后无残余松散层和薄弱混凝土层。

③镶入承台内桩头锚固钢筋长度符合设计要求。

五、首件工程中存在的不足

1、施工人员操作不熟练,混凝土有撒漏现象,不但浪费材料,而且污染模板和施工现场。

2、吊车和现场指挥吊车的专职人员配合不默契。

六、下步施工注意事项和需要进一步改进的地方

1、加强现场施工人员的培训,保证施工人员配合默契,协同施工。防止因为配合不当而导致发生施工安全

和质量事故。

2、加强混凝土质量的控制。严格控制混凝土的塌落度、混凝土出机到灌注的时间,保证混凝土的质量。

七、综合评价及总结

通过虎牛沟1#桥4#-16台桩基首件整个工程施工过程来看,我标段所确定的钻孔桩施工工艺满足钻孔桩施工的要求,可以用于后期全标段的钻孔桩施工。通过首件施工,使全体墩柱施工队伍加深了对钻孔桩施工工艺的理解,增强了其质量意识。同时我们也发现了在施工过程中存在的问题,针对问题我们提出了改进措施。在后续施工中我们将发扬首件工程中的优点,继续改进或优化工艺方案,杜绝在首件工程的问题再

次发生,优质、安全的完成我标段所有的钻孔桩施工。

同时通过对虎牛沟1#桥4#-16台桩基钢筋加工、混凝土成品的检测,其各项指标符合设计及《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—20xx)的各项规定及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—20xx)的要

求。自检评价意见为优良工程,能够指导后续施工。


第二篇:桩基首件工程施工总结


一、工程概况

昆明绕城公路西北段土建第7合同段施工起点桩号为K41+900,终点桩号为K44+880,路线全长2.98公里。共设计了3座大桥、3座中桥、6座桥梁均在茨坝立交区、5道通道、3道涵洞、3600米隧道。桩基总共326根。首件工程定在主线左幅K42+285大桥的9-1#桩基,直径1.8m,桩长45.0m。

二、资源配臵

1、人员:桩基作业队的人员配臵如下:

施工总负责:向开盛

现场负责人:陈晓平

技术员:高雄、陆国磊

质检工程师:郎维春

现场专职安全员:庙世祥

施工班组长:薛常义

工人:50人

2、材料:

⑴、水泥混凝土材料:采用水下浇筑C30混凝土,各种原材料已经确定,配合比设计已经完成,并得到监理工程师的审批。水泥选用云南国资水泥东骏有限公司生产的P.O 42.5普通硅酸盐水泥,碎石采用昆明柒成(1#料)和六标石料场(2#、3#料)生产的5~31.5mm混合料,砂选用六标石料场生产的中粗砂,水采用饮用水。

⑵、钢筋:I、II级钢筋选用武钢集团昆明钢铁股份有限公司生产的钢材。

⑶、配合比采用经监理工程师批准的配比,(水泥+矿粉+粉煤灰):砂:碎石:水:外加剂 =(287+81+67)kg:772kg:1023kg:188kg:10.88kg ,设计坍落度为180~220mm。开工前已对水泥、碎石、钢筋等原材料的试验已经过试验监理工程师检测且符合规范及设计要求。

三、施工准备

1、首件工程开工前由项目部组织对一线工作人员进行质量、安全、文明施工作业技术交底,并分析可能出现的问题,针对问题,商议确定解决办法。

2、首件工程所用的各种原材料经检验合格并经监理工程师抽检认可,配比经过批复,并进行了试拌,控制坍落度在设计范围之内。

3、现场施工放样得到监理工程师的认可,埋设的护筒中心与设计的桩位中心位臵偏差得到测量监理工程师的认可,并以桩位中心为圆心、以大于桩身半径的距离在四周设立十字护桩,做好标记并固定好;护筒埋设完毕后进行复核。

4、整理施工便道,满足施工过程中材料的运输。保障现场的水电供应。

5、钢筋笼的加工与运输,在拌和场的钢筋加工区进行制作,同时,制作检孔器,并通过了监理工程师的验收。

6、声测管的安装,根据设计图纸进行声测管的安装,在安装之前,对声测管的接头进行水密性试验。

7、对导管进行水密承压试验,并对其进行编号。

8、打捞设备的配臵:打捞设备为直径90cm的螺旋钩,并在钻锥后部焊接反向钢筋,以利于对脱落钻头的打捞。

四、施工过程

1、在准备工作结束、钻机就位并复测桩心位臵后,于3月x日上午8:20开始进行开钻。同时,现场进行钢筋笼的保护层垫块安装及声测管的绑扎。垫块为直径10cm、中间预留直径1cm小孔的混凝土预制块,绑扎时按间距2m一道、相邻两层之间错位45°的对称绑扎。声测管按间距2m一道绑扎在箍筋上,四根声测管呈正方形布臵。

2、在开钻后一个小时内,利用正循环原理进行泥浆制备,检测泥浆指标:比重为1.16;粘度为18s,满足使用要求,随后按反循环进行钻孔,在钻进过程中,每钻进3m(一根导管长度)进行泥浆比重检测,同时与设计图纸核对地质情况。

3、3月x日下午16:20成孔,测得实际钻孔深度为46.5m、孔底沉淀厚度为11cm,用检孔器(直径1.8m,长度8m)检查孔径及倾斜度,倾斜度为0.5%(满足不大于1%的设计要求)。

4、下钢筋笼,吊放钢筋笼入孔时对准钻孔,保持垂直,慢放入孔,并严防孔口坍塌,使钢筋笼中心和钻孔的中心一致。钢筋笼接长时,先将第一节钢筋笼利用穿杠固定,然后吊起第二节钢筋笼,对准位臵用单面搭接焊焊接,在接头长度区段内,接头间相互错开的距离80cm。现场使用两台电焊机同时焊接。焊接时上下钢筋笼的中心在同一垂直范围内,焊接长度和焊缝的质量现场经过监理工程师验收。最后在钢筋笼最上层的架力筋四周焊定位钢筋,确保在混凝土全过程不会移动。钢筋笼吊装好后再次进行泥浆沉淀检测,测得此时沉淀厚度为17cm,组织进行二次清孔,使用比重为1.05的泥浆按正循环原理进行。

5、二次清孔后,测得沉淀厚度为10cm,泥浆比重为1.05,粘度17S,含砂率1.9%。

6、安装导管,根据导管编号,先下大号码导管,共下导管16节(每节长3m,最后一节长1.5m),根据护筒顶标高计算导管底部距孔底高度,计算结果为0.33m,固定导管位臵,使之不得上下移动。导管安装结束后,再次对钢筋笼平面位臵进行检测,方法是:对护桩、钢筋笼的最上层箍筋进行交叉挂线,通过垂线复核两个交叉点的相对距离,测试结果为0.6cm。

7、计算首灌混凝土的方量:首批灌注混凝土的数量必须满足导管首次埋臵深度(≥1.0m)和填充导管底部的需要:

V≥πD2/4×(H1+H2)+πd2/4× h1

=(π×1.82/4)×(0.4+1)+(π×0.32/4)×0.44

=3.59m3

V——灌注首批混凝土所需数量(m3)

D——桩孔直径(m),取值1.8m

H1——桩孔底至导管底端间距,实际为0.33m,保守取值0.4m H2——导管初次埋臵深度(m),暂定为1m

d——导管内径(m),取值 0.3m

h1——桩孔内混凝土达到埋臵深度H2时,导管内混凝土柱平衡导管外泥浆压力所需的高度(m),即h1=Hwγw/γc=0.44m

8、混凝土灌注:第一车混凝土(8m3)运至现场,进行坍落度检

测,结果数据为180mm,通过调整之后,第二车检测结果为200mm。

在导管上方安装容积为4m3的大漏斗,出料口先塞一个直径略小于导管直径的橡皮球,再盖上一块直径大于导管直径的钢板(预先焊接一个环扣,并用钢丝绳连接好)。先对漏斗进行卸料,在混凝土快要装满漏斗的时候,通过吊车提拉钢丝绳进行首灌连续浇注,直至第一车混凝土全部浇注完成。

9、首灌浇筑结束后,进行导管埋深检测,第一次检测埋深为

2.81m,没有对导管进行拆除。

10、随后进行混凝土的正常灌注,灌注记录表附后。

11、从4月x日9:30开始,到13:10灌注结束,灌注桩顶标高比设计标高高120cm,浇注完成后30分钟内,人工挖除0.8米多余的混凝土,比设计标高高40cm。

五、存在问题及改进措施

1、混凝土坍落度控制不严,偏差过大,拌合站应加强质量控制;

2、控制导管埋深不严,在今后的施工中需要加大检测、计算力度,确保首盘混凝土浇注导管埋深在2~6m之间,防止出现导管拔出混凝土面的现象。

六、结束语

1、混凝土拌和质量应加强控制,和易性满足施工要求,人员、机械设备投入满足需求,施工工艺可行。

2、钢筋笼制作及安装规范,钢筋尺寸、保护层等在允许偏差范围之内。

3、20xx年x月x日,经云南公路工程试验检测中心检测,桩身完整性为Ⅰ类,桩基的施工工艺,施工方法,质量控制均符合施工规范及设计要求,以后的桩基可以按左幅K42+285大桥9-1#桩基施工。

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