500kV变电站验收工作阶段总结
一、工程概况:
500kV 变电站位于临汾市 市,临近大运高速公路 出口,距 市约10km,该站于20xx年x月投入运行,并于20xx年进行了500kV扩建。本期扩建500kV第二串由备用串――霍临Ⅰ线不完整串改为2#主变――霍临Ⅰ线完整串,以及晋霍Ⅰ、Ⅱ线线路倒间隔的保护改造工作,并新增220kV、35kV配电区。
二、保护工作概况:
1、2#主变保护由太原南瑞生产的PRC78C-51A主变保护A柜和南自厂生产的GST1200-500保护B柜、C柜组成。
A屏含:RCS-978C主后一体变压器保护、RCS-974A失灵保护; B屏含:PST-1201B主后一体变压器保护、PST-1222中压侧操作箱;
C屏含:PST-1203C分差保护、PST-1212低压侧操作箱、PST-1210A非电量保护。
2、5021断路器保护为太原南瑞生产的PRC21A-01断路器保护柜,含:RCS-921A型微机断路器保护装置(含综合重合闸)、CZX-22R2型分相操作箱(双跳闸线圈)。
3、2#主变故障录波器为深圳双合生产的SH20xxC型电力故障录波测距装置。
4、本期扩建220kV主接线为双母单分段,分段母线不加装分段断路器,采用刀闸连接两条分段母线, 在连接2#主变的母线侧加装母
联断路器(即AC母联2020开关);220kV线路5回,即霍明Ⅰ线2803、霍明Ⅱ线2804、霍寺Ⅰ线2901、霍寺Ⅱ线2902、霍侯线2906;加装A母PT、C母PT间隔。
4.1、220kV线路保护由太原南瑞生产的PRC31AM-02型微机光纤电流差动保护和南自晋能生产的GPSL602GC-102GXC型微机光纤距离保护组成。
PRC31AM-02型微机光纤电流差动保护柜包括:RCS-931AM型微机分相电流差动保护装置(含综合重合闸)、CZX-12R2型分相操作箱(双跳闸线圈);
GPSL602GC-102GXC型微机光纤距离保护柜包括:PSL-602GC微机距离保护装置(含综合重合闸)、PSL-631A型失灵启动装置、GXC-01型光纤数据传输装置;
4.2、220kV母联保护为太原南瑞生产的PRC23A-12型微机母联保护柜,包括:RCS-923A微机母联保护装置、CZX-12R2型分相操作箱。 5、220kV母线保护采用双重化保护配置,按21单元配置。第一套为太原南瑞生产的PRC15CT-421C型微机母线保护柜,含断路器失灵保护及复合电压闭锁回路;第二套为深圳南瑞生产的BP-2B微机母线保护柜,不含断路器失灵保护,含复合电压闭锁回路。
6、220kV故障录波器配置武汉中元华电生产的ZH-3型微机故障录波器柜2面。
7、本期扩建35kV电容器两组、电抗器两组。
3#电容器3021、4#电容器3022保护装置为太原南瑞生产的
RCS-9633A电容器保护装置;4#电抗器3024、5#电抗器3025保护装置为太原南瑞生产的RCS-9612电抗器保护装置。
三、保护工作进度:
1、已调试、验收工作:
1.1、2#主变保护A柜保护装置调试完成,未传动;B柜、C柜保护装置厂家更换CPU插件后,装置调试完成,未传动。
1.2、5021断路器保护柜装置调试完成,未传动。
1.3、2#主变故障录波器柜调试完成。
1.4、2#主变中压侧20xx开关CT试验工作完成(包括CT伏安特性、极性、变比、二次回路直阻测试)。
1.5、2#主变PT二次回路已检查无误。
1.6、220kV线路保护装置调试完成,开关传动正确。
1.7、220kV母联开关保护装置调试完成,开关传动正确。
1.8、220kV开关、刀闸位置遥信点已对至测控装置,开关机构信号遥信点已对至测控装置。
1.9、220kV开关机构三相不一致、防跳回路已检查,三相不一致时间已整定(2803为2.655s、2804为2.521s、2901为2.573s、2902为
2.609s、2906为2.567s、2020为2.778s、20xx为2.524s)。
1.10、220kV出线CT和母联CT伏安特性、极性、变比和CT二次回路直阻及CT一次升流工作已完成。
1.11、220kV母线保护调试完成,开关传动正确。
1.12、220kV故障录波器柜调试完成。
1.13、220kV PT回路已检查无误。
1.14、35kV 3201、3202、3204、3205间隔CT伏安特性、极性、变比和CT二次回路直阻及CT一次升流工作已完成。
2、发现问题:
截至目前为止共发现问题30余处,已处理20余处。
3、未处理问题:
3.1、2#主变本体端子箱电流线为多股软铜线,需压接接线鼻子。
3.2、 2#主变本体高压套管CT绕组温度表电流端子标注不正确(3S4、3S5接线端子为绕组温度表电流接线端子,应改为4S1、4S2)。
3.3、5021 CT备用绕组未接地。
3.4、220kV母差保护BP-2B保护装置与实际220kV系统不符,需厂家处理。
3.5、RCS-931AM线路保护柜4LP1三跳启动失灵、4LP2三跳启动失灵(备用)压板未配线。
3.6、220kV线路故障录波器ZH-3装置有一台装置录波信息故障相别不正确,需厂家处理。
3.7、220kV刀闸机构缺灯泡、灯座。
3.8、YS-3000信息子站柜网线线槽固定不合理,网线屏蔽未接地。
3.9、部分线芯无号子头,有手写号子头。
3.10、网线、光缆未挂牌。
4、保护剩余工作:
4.1、220kV保护和测控装置与后台、信息子站信息传动。
4.2、35kV保护传动开关,保护和测控装置与后台、信息子站信息传动。
4.3、2#主变保护传动开关,保护和测控装置与后台、信息子站信息传动。
4.4、2#主变本体非电量保护传动。
4.5、2#主变套管CT二次回路检查。
4.6、5021断路器保护传动,保护和测控装置与后台、信息子站信息传动。
4.7、5021 CT试验,二次回路检查。
4.8、5022 CT二次回路变动后检查。
4.9、5021开关机构二次接线检查。
4.10、晋霍Ⅰ、Ⅱ线保护调试,传动。
5、近期工作安排:
5.1、保护和测控装置与后台、信息子站信息传动。
5.2、2#主变本体非电量保护回路检查。
5.3、2#主变套管CT二次回路检查。
5.4、5021 CT二次回路检查。
5.5、晋霍Ⅱ线保护调试。
5.6、保护压板、标签、保护运规编写。
20xx年x月x日
第二篇:变电站秋检工作总结
曹村变电站秋检工作总结
根据局文件精神,我站能认真做好秋检的思想动员和组织落实工作,有针对性的开展安全认识,加强劳动纪律,加强“三防”工作,认真开展“标准化作业”演练活动,进一步夯实安全生产。现将秋检工作总结如下:
一、根据局文件精神,组织全站人员认真学习《电力安全工作规程》及《变电运行标准化作业指导书》,使全站人员在思想上有了明确的认识,并且在秋检工作中的安全思想有所提高,杜绝了各类不安全因素的产生。
二、根据要求,各值人员对全站的设备进行了一次全面巡视,统计设备缺陷和部位,并根据设备缺陷和部位,对设备真实情况进行核实,消除,解决。
三、结合秋检工作搞好了反习惯违章工作,严格执行两票三制,不走过程,开好班前班后会,坚决消灭无票,弃票,补票现象。积极开展反违章活动,杜绝习惯性违章,实现零违章。
四、根据秋检计划,对全站所有相序漆进行涂刷,对1211、1231、1241、1261、1021母刀闸进行润滑,调节位置,使以前合刀闸时使用绝缘棒现象得到消除。并对10KV母线各馈路出线穿墙套管,开关柜内外柜下卫生节点进行了彻底清扫及贴粘蜡片,对35011、35021母刀闸进行了除锈润滑工作。各套管节点进行了清扫,更换蜡片,对359867、35986刀闸进行了节点调节,对1、2号主变进行了清扫刷漆,对全站二次设备户内外电缆沟进行了检查清扫。
五、通过本次秋检工作,未消除的缺陷有:
(1)2号主变本体油位计不显示。(严重)
(2)1231母刀闸闭锁可以拔下来的缺陷(严重)
(3)电池柜电池监视仪已坏(严重)
(4)直流系统监视仪,监视器已坏(严重)
(5)121曹村开关重合闸开关指示灯已坏(严重)
(6)123底店开关重合闸开关指示灯已坏(严重)
(7)125雷村开关重合闸开关指示灯已坏(严重)
(8)126秦北开关重合闸开关指示灯已坏(严重)
(9)户外设备所有螺丝锈蚀缺陷(一般)
(10)1271母刀闸辅助开关挂钩已坏(一般)
(11)3501、3502开关渗油(一般)
最后,希望局领导及有关主管科室到我站来,对我站秋检工作进行批评指导,并对我们最后提出的设备缺陷的问题进行解决好消缺。
曹村变电站
20xx年x月x日