20xx年设备管理总结
一、指导思想
以“提高设备出力率,保证设备完好率”为主线,做好“修旧利废,小改小革”活动,减少设备故障停机时间,完善设备管理制度,加大设备管理考核力度,降低设备成本消耗,实现“设备运转状态最佳、设备费用消耗最低”的目标。
二、20xx年设备管理工作总结
(一)20xx年设备管理工作小结
1、利用烧成系统检修时间对破碎系统隐患进行整改
由于一线破碎系统投入生产时间较早,截止到目前已经使用了xx年。一线长皮带自投入使用至今,老化现象严重,皮带多处出现钢丝外漏、钢丝断裂、胶面与钢丝分离的现象,20xx年车间更换了部分较严重的钢丝带近600米,减少了长皮带的故障停机时间。 三线颚式破碎机于19xx年投入使用,截止到目前也已使用xx年,期间曾更换过动颚体轴承、两次更换退卸套,现该动颚体的轴承和退卸套已无备件。近两年动颚体频繁出现托板掉落现象,经检查发现动颚体出现裂纹,由于生产紧张,一直未能解决。虽然20xx年对动颚体进行了加固,但在20xx年的多次检修中,发现动颚体让存在裂纹扩大的迹象,车间利用生产宽松时间,对其再次进行了加固。考虑到 其使用寿命不会太长,车间决定外购动颚体一套,作为机旁备件。现该动颚体备件已经全部到齐,并全部核对完尺寸,车间准备利用生产
宽松机会,随时将其换掉。
2、对五六线破碎系统存在的不完善之处进行了改造。
20xx年x月下旬,六线破碎系统安装工作基本完成,由于五线和六线破碎系统是共用一条长皮带,当一条生产线的堆料机或拱形皮带出现跳停无法开机时,必须由另一条拱形皮带将长皮带上的料全部卸掉,势必会造成拱形皮带压料过多跳停现象,进而造成启车困难,甚至出现皮带打滑磨断皮带现象。六线拱形皮带在20xx年出现过一次类似事故。而五六线拱形皮带设计相同,五线拱形皮带在20xx年发生过两次类似事故。因此车间在20xx年向公司提交六线拱形皮带改造方案,用钢丝带代替尼龙带,在得到公司肯定答复后,与厂家咨询沟通,在不改动其他驱动装臵的情况下,于20xx年x月将此皮带进行更换,截止到目前,使用效果良好。
(二)设备管理工作中存在的不足
1、备品备件准备不足。由于对新设备的认识不足而导致备品备件的准备不足。五六线长皮带液粘启动的备件由于没有及时备件,在出现故障后未能及时得到恢复,导致皮带压料后启动困难,影响了正常生产进度。阿特拉斯的钻具部分故障频繁,在提报备件计划中未能充分考虑这一因素,导致阿特拉斯的出力率大大降低。
2、修理费用控制不到位,导致20xx年修理费用超支,特别是原本就存在隐患的设备,由于集中在20xx年购买,导致车间的修理费用严重超支,此乃对设备管理的计划性不周造成。
3、对设备工段级管理的检查监督力度不够,造成设备事故频发。
20xx年1#电铲更换2次马鞍座铜套,均是润滑不良造成。岗位对设备润滑保养不够重视,是造成设备事故的直接原因。说明设备管理中还存在漏洞,工段级的自主设备管理还不到位,存在松懈、推卸的现象。主要体现在工段长对设备知识的匮乏,对设备维护保养不甚了解。
20xx年的设备管理工作较20xx年有所进步,就是设备的突发性故障有所降低,但是可预测性的故障虽然有所准备,但受计划性不严密的影响,还是使生产的连续性受到了制约。因此,在接下来的工作中,要做到计划的周密、方案具体、措施可行。
20xx年工作计划
一、指导思想
以工段级自主设备管理为基础,做好成本控制工作,加大设备“三违”的处罚力度,强化岗位和维修人员的专业技能,不断提高设备操作人员的设备管理水平,形成设备管理齐抓共管的局面。 二、20xx年设备管理工作计划
1、做好设备大修计划以及所有外委设备项目的计划,同时做好修理费的分配使用,保证修理费在公司所规定的指标内。20xx年需要维修的设备主要有:
(1)5#电力挖掘机外委大修。
(2)颚式破碎机动颚体更换一套。
(3)三线破碎机更换转子一套,旧转子的端盘和锤盘磨损严重,需要补焊修复。
(4)一线长皮带老化严重,必须逐年更换,20xx年预计更换600
米钢丝带。
2、本年度计划实现“修旧利废”50万元,自制件实现37万元的目标。
(1)电铲实现“修旧利废”36.5万元,自制件实现6.3万元。
(2)钻机实现“修旧利废”11.6万元,自制件实现4.7万元。
(3)破碎系统实现“修旧利废”1.2万元,自制件实现26万元。
(4)小松反铲实现“修旧利废”4.5万元。
3、继续工段级设备自主管理,降低设备费用消耗。
(1)强化工段长的设备管理水平。加强对岗位人员及工段长的培训,通过专业知识的培训,使岗位和工段长对自身所管辖设备有更深的了解;通过设备管理知识的培训,使岗位和工段长具有基本的设备管理能力,保证设备的润滑保养,维修安排都具有规划性和可操作性,使设备的运转达到最佳化。
(2)强化工段长的自主性管理,除了设备本身外,还要从工艺、成本及安全等方面去考虑,也就是设备管理的全局性。即设备管理既要保证设备的运行满足工艺要求,又要保证成本的最低化,同时实现设备及人员的本质安全。20xx年的设备管理,要从管理全局入手,做到重点关注、全面考虑。
4、强化设备隐患管理,保证设备故障处理及时。
(1)抓好一线破碎系统板喂机的巡检、看护工作,发现链板有裂纹或变形之处,及时汇报主管段长,及时处理故障,争取将该板喂机坚持到破碎系统搬家时进行改造。
(2)由于颚式破碎机经过系统的检修, 20xx年的运行状况良好,车间虽然出台了动颚体更换方案,但仍考虑延长其使用时间,实现其作用最大化。在此期间,加强岗位人员对该设备的看护力度,发现异常响声或温度变化异常,及时通知车间,保证故障处理及时,避免引起其他设备故障。
5、做好新设备的备品备件的准备工作。
由于生产线的增加,许多辅助设备也随之增加,鉴于20xx年由于对其使用寿命认知不足,造成备件提报不及时,进而影响生产的现象。20xx年将对所有新设备进行备件登记,并以通知的形式告知各工段,尽量保证新设备的出力率。既有利于岗位对新设备的尽快熟悉,又有利于维修及设备管理人员对设备结构的最快了解,也能保证设备各部件的使用寿命在最短时间内统计出来。
都 利
矿山车间
20xx年x月x日
第二篇:锅炉车间20xx年设备管理总结
锅炉车间20xx年设备管理总结
一、 全月重点工作及关键设备运转率和产量:
1、1#锅炉故障停炉六次:低省泄漏抢修一次、高省泄漏抢修五次、大修并锅检、集中控制改造;
2、2#锅炉故障停炉两次:2#角南墙打焦孔下方水冷壁泄漏、事故放水管焊接、连排焊口泄漏补焊、低省及水冷壁泄漏检修、下联箱分配管爆管、减温器测点焊接、4#角八米处炉墙密封;
3、3#锅炉故障停炉两次:高省泄漏一次、5#给水门故障一次,一次风喷口更换钝体六块,配合汽包锅检、集中控制改造;7#锅炉低省泄漏抢修四次,省煤器堵管并对护板进行修复;
4、4#锅炉故障停炉四次均为高过及水冷壁爆管,大修并锅检、更换7#8#排粉机吸风口;
5、5#锅炉无故障停炉:更换10#原煤仓、安全阀校验、压力表更换、8#给水止回阀阀芯更换;
6、6#锅炉故障停炉三次:低省爆管、安全阀泄漏、主给水旁路泄漏、4#角八米处水冷壁泄漏一处补焊、省煤器堵管; 7、7#锅炉故障停炉四次均为低温段省煤器泄漏,
8、带压堵漏: 1#3#锅炉高省堵头带压堵漏各一次、2#锅炉减温水泄漏一次、6#锅炉主给水旁路门带压堵漏、7#锅炉联箱底部疏水带压堵漏;
9、辅机检修:13#引风机更换叶轮两个、8#排粉机更换对轮联轴器、7#9#10#11#球磨机衬板整体更换、11#12#排粉机更换叶轮及
机壳各一个;
10、动平衡:1#12#13#引风机动平衡各一次、13#14#送风机动平衡各一次、14#引风机动平衡两次、5#11#12#排粉机动平衡各一次。
二、 关键设备运转率:8月及9月份锅炉运转率达到百分之一百。
三、 设备检修工作总结:
1、 大修:无。
2、月度常规检修:节前集中消缺。
四、 其他工作:无。
五、 主要亮点与不足:
1、 亮点:春节期间检修人员进厂积极配合2#7#锅炉抢修。
2、 不足:无。
六、 下月工作重点:1、7#锅炉系统消缺;2、春节后系统消缺。 锅炉车间
20xx.1.28