工作业绩总结
一. 20xx年x月---5月:无锡绿点科技改造取出机硬体和软体,追加植入功能。本人与韩国工程师一同完成(此项目已经完成)
背景:在成型机成型过程中,由于产品的工艺原因和周期的因素,需要在成型的时候在模具内镶嵌铁片,这个要求取出机在动作上做出更改。
工作经过:1.首先更换取出机上加装的部分(见图)
2.连接取出机与各个机台之间的配线。
3.更改取出机动作上的程序。
个人的作用:完成1和2两项工作,3项由韩国技师完成,本人协助。
总结:在工作经过1中,主要是取出机加装部分部品较多,大概有三十四大项(分一百多个部品)需要加装,单单这一项就要花费4个小时的时间,不过在工作的过程中,我发现安装的部品虽然多,但是可以在安装的顺序上进行调整,这样可以缩短近2个小时,大大的减少了安装时间。
在工作经过2中,连接取出机的设备有成型机;
供给机;模具内吸气装置。我主要负责这些机台的连线,连线时主要是运用电工知识加上平时的经验积累。
工作经过3中,程序的修改主要是韩国技师完成,本人负责调试机台的运作。
二. 20xx年x月---8月:吴江瑞仪安装IDP设备。本人与日本工程师一同完成。(此项目已经完成) 背景:该客户是做导光板的工厂,在生产中发现周期过慢,故研发一拖四成型机(一拖四就是一个射筒四个模具)由于是非标取出机,在外形上和程序上都要更改。
工作经过:1. 安装取出机(超大型)
2.取出机与成型机配线
3.全自动试机(程序日本改好的,但按实际工作进行小范围改动)
个人的作用:完成1和2项工作,3项由日本技师完成,本人协助。
总结:工作经过1中,成型机为一拖四,故就是有四个成型机组成,所以取出机的长度要跨过四台机器那么长,机器的安装由起重公司完成,本人负责调动和指挥。
在工作经过2中,配线完全按照日本的标准流程完成。
在工作经过3中,本人负责协助日本技师,完成调试机台。
三. 20xx年x月---11月;20xx年x月---5月:绿点集团取出机软体升级(地点:苏州;无锡;天津;烟台;深圳)本人独立完成(此项目已完成)
背景:由于取出机在生产中有些小问题,所以韩国工厂再次进行程序升级。
工作经过:1.所有机台进行程序升级。
个人的作用:进行所有机台的程序升级,并对个别问题机台进行程序改动。
总结:在取出机程序升级过程中,由于各个工厂在使用上的不同,机器的用途也有所不同,本人就对这一现象逐一进行改动。
4. 20xx年x月:苏州绿点科技吹气功能改造。本人独立完成(此工程已完成)
背景:成型机在生产中,产品不易掉落的问题进行改动。
工作经过:1.更改取出机气动单元(追加电磁阀等)。
2. 更改取出机程序单元(追加吹气功
能)
个人的作用:完成1和2项工作。
总结:在工作经过1中,利用机器本身的倒流阀追加电磁阀,气管方面也利用原有的气管进行修改,减少了客户在这方面的支出。
以上工作已完成特此证明
本人签字:
20xx-4-6
第二篇:工作业绩总结
工作业绩总结
我叫王光亮,在包北线路车间昆都仑工区担任班长,从事线路工作已有二十多年。工作中,努力学习新知识,,从中掌握了一些经验和技术,现从以下几方面进行汇报和总结:
一、业务技能
自聘任为高级技师以来,工作中边学习边实践,努力掌握业务理论和维修养护方法。特别是,昆独仑召站道岔大修后,普通道岔更换为提速道岔,养护理论和养护要求都发生了变化。通过学习、实践和思考,不断地提高业务水平和工作能力,改变了一些老的养护观念、方法,对道岔进行全面检查、分析和整治,对各处病害用数据说话,用新的养护理念,及时消灭道岔病害,道岔质量得到了提升。
二、特技专长。
从轨检车、机车检车仪和添乘检查情况来看,道岔Ⅱ、Ⅲ级超限占有较大比例,因此,我对道岔区晃车的原因与整治,进行了探索。
1..造成道岔晃车产生的原因:
(1)道岔与线路道床、轨枕不一致,轨道在纵向上的刚度存在差别,引起颠簸性晃车。
(2)转辙部位空吊及空吊本身引起的车辆颠簸外,还会使尖轨产生跳动,产生晃车。
(3)道岔高低、轨向的少量变化引起的晃车。特别是小的三角坑。
(4)提速道岔的尖轨尖采用“藏尖式”结构,爬行后引起轨距变化,尽管变化很小,有时甚至是1-2mm,也会造成轨距顺坡率超限引起晃车。
(5)提速道岔的护轮轨结构为可调式结构,与主轨的连接方式较弱,再加上垫片微小间隙等原因,整体刚度相对不足,列车的车辆对这一变化比较敏感,使车辆产生晃动。
(6)岔区相邻道岔之间过渡钢轨过短,不仅使车辆振动产生叠加,还由于线路道岔轨底坡,轨顶坡的差异,使运行的车辆的轮轨关系在短时间内发生迅速的变化,引起车辆晃动。
(7)曲线深入道岔引起的晃车,并对道岔产生较大的破坏力,增加道岔维修的难度。
(8)道岔部件经过一段时间的运营以后,不同部位产生的磨耗不同,列车对这一变化也是较敏感,如不及时整修,也会产生晃车。
2、道岔区晃车的整治:
(1)检查、维修道岔外方线路,特别是列车驶入方向的线路,应经常检查,保持岔外一定长度的线路状态良好。这个长度一般为75m-100m。如果在这个长度范围内有曲线,应对曲线几何尺寸偏差要从严掌握。
(2)正线道岔与线路的道床、轨枕必须一致,或有一定的过渡轨枕。如不符合,应尽快更换。
(3)加强转辙部位的捣固。例如,我们在电务配合下,用一操一进行八面捣,整治转辙部位的空吊问题。
( 4 )道岔维修作业中,一般情况下应以直股为基准轨,应严格控制基准股的水平,不提倡叉心水平高。因为叉心水平不顺,容易造成三角坑。另外,当相邻道岔之间的短轨较短时,应综合考虑。如以某一组道岔内直股为基准股,将会造成另一组叉心水平偏低的问题,须采用其他措施解决,同时要注意控制基准股的水平值。
(5)注意护轨螺栓的防松问题,特别是加垫片后,必须有足够的紧固。护轨垫片应设计多种厚度,尽量避免使用多片调整轮缘槽。
(6)相邻道岔之间过渡钢轨过短的问题,目前较难解决,可采取冻结接头,以减缓车辆的冲击力。
(8)定期对道岔主要部件的磨耗情况进行检查,必要时进行更换。以免因磨耗影响轨道几何尺寸。尤其是,对叉心的打磨要掌握好水平。局部较快时,要分析原因,采取相应的
减磨措施。
(9)道岔的晃车大多是由多种原因造成的,甚至是由多种相互作用、相互叠加造成的, 需要综合分析,采取针对性措施。
三、解决技术难题
我在维修中发现尖轨跳动易造成列车的晃动。分析原因:
1、尖轨跟端轨缝过大,螺栓松动,过车时加大了冲击。
2、尖轨跟端接头高低不良;或捣固不实,有空吊;
针对上述的问题,我通过实践摸索解决道岔尖轨跳动的问题:
调整尖轨跟的轨缝,使其保持在正常范围内,对道岔连接零件进行复紧或更换,保证道岔整体上受列车轮对作用时的共振减小。
2、对尖轨跟接头加强捣固,消灭低接头。
3、精心捣固,消除暗吊,保持高低、轨向的稳定性。
四、技术革新。
道岔的小三角坑和碎弯,是引起道岔晃车的主要原因。对道岔的整治应纳入道岔的管理单元,对道岔前后150—200米轨距水平要做到0,即使做不到0也要做成一侧水平,不大于2mm。对道岔的小方向拨道难以控制,拨后反弹较多,所以道岔以叉心为单位,用弦线向两边取值,串枕或用不同号码轨距块改正方向作为基本股,然后改好轨距。对道岔前后100米,可用弦线量取矢距拨正方向,可以消灭道岔晃车。
五、授课带徒
近两年来,我授课带徒2人,为铁路事业注入了新的活力、新的血液,贡献出自己的力量!