见习小结
第五事业部总装室
在第五事业部的见习生活似弹指一挥间,从刚踏出学校大门时的失落与迷茫,到现在走上工作岗位的从容、坦然。我知道,这又是我人生中的一大挑战,角色的转换。
经过一个月以来的见习,对于第五事业部所展开的工作流程以及工作项目,做了较为细致的了解,也同时在陆初浩主任、马丹等师父的带领下,参与了聚四氟乙烯软管的生产。由于生产的产品属军品,参照国军标,所以在前一周的见习,基本以看和问的方式进行见习工作,也在此期间和同事之间建立了初步关系。首先在下料和切割方面,有了一些心得,在蔡亮师父的指导下,对于软管切割过程,如长度测量、捆绑铁丝、切割、清理毛刺、安装套筒进行了熟悉以及实践操作,蔡亮师父时不时会对我的工作提出宝贵的意见和建议,让我能更快熟悉以及掌握下料这一过程。
随后便是将安装完套筒的软管进行收套工作以及质保部的内管审查,是否存在气泡或者划痕,以确保产品质量的过关。对于接头,经过马丹和陆初浩师父的指导,了解了接头大致分为三种形式:销钉、扣压、直套,并且也了解了在安装接头过程中所需要注意的事项。接下来的环节便是对软管进行扣压,对于不同软管需要放入烘箱进行加温处理,以保证软管柔软,减少扣压过程中对内管的力,然后对扣压完的软管进行实时数据登记,根据图纸的要求进行相应的测量,例如软管长度、扣压直径等,最后进行登记并下单。
在整个的见习过程中,对第五事业部软管的生产流程有了较为详细的了解,同样也对我今后的工作奠定了基础,对事业部了解才只是刚刚开始,我的学习工作道路还很漫长,我会在日后的工作中继续学习,努力使自己成为一名合格的工作者。
上海塑料研究所
部门:_______________
签名:_______________
第二篇:见习小结
见习总结
20xx年x月份进入奇瑞公司实习,当时是学校推荐,实习单位与学生双向选择,我选择奇瑞的理由是奇瑞是中国自主品牌,是国人的自豪。通过严格的面试,我顺利通过了面试,进入了奇瑞公司,公司安排好住宿后,紧接着就是培训,培训分为公司级培训、厂部级培训、车间级培训。公司级培训主要培训的是员工的福利、安全、6S;厂部的培训主要时现场、工艺、考勤考核的培训;车间的培训主要是车间相关管理规定,比较细化。
通过这三级培训,我被分配的二总S线地盘装配工段(当时人事关系分在三总,由于当时三总刚成立,基本上没有产量,不需要太多员工,就安排我们先去二总学习)。我的装配内容是S11车型前后悬置装配。由于当时产量大人员紧缺,所以指导师傅仅仅演示了一遍,我就独立操作。由于是新手,错装是时有发生。错装几次后,我对错装原因进行分析,S11的前后悬置的使用螺栓不一样,一种是长度为20mm的细牙镀达克罗颜色为银色的螺栓,一种是长度为25mm的粗牙镀黄锌的螺栓。设计的防错理念是通过颜色、长度、螺纹粗细进行防错,但是在实际操作过程中,长度为20mm螺栓错当作25mm螺栓使用,由于螺栓与螺母孔螺纹不匹配,存在严重的质量风险。我建议将两种螺栓全部统一成一种螺栓,但是存在必须对螺母孔螺纹进行更改,我将我的方案反馈至工艺员处,由于牵扯到发动螺纹设计变更,变更的难度非常大,至我实习结束后,仍未变更。经过此事,我总结的是,理论上合理,实际操作中不一定合理。
20xx年x月份我从二总调回三总,我在底盘工段负责发动上线的运转小车设备操作,操作期间,我将在使用中的问题点记录下来,向班长和设备人员反馈,得到有效的整改,我还提议将转运小车上增加固定料盒放置螺栓,放置螺栓倒落在轨道到造成风险。我的建议得到了车间的同意,与设备厂家共同制定方案,得到了落实。20xx年x月份我结束了车间实习,进入了厂部技术质量科,开始系统的学习工艺和质量相关知识。20xx年x月份我接手管理三总车间底盘工段工艺管理工作,我重新对底盘工段工序、工艺进行优化,大大提高了生产效率。
杨国伟
20xx-08-20