空分压缩机施工总结

时间:2024.4.27

工 作 总 结

——空分装置压缩机组工作总结

一、工程概况和施工特点

空分装置中的核心设备:三台机组分别为空气压缩机 (离心多级式,型号:RIKT7125-4)1台、透平汽轮机(型号 :T6457)1台和空气增压机(型号: RG50-5)1台,均为德国进口设备,制作厂家分别是西门子公司(SIMENS)和曼透公司(MAN)。其中空气压缩机分为底座(下机壳)、转子、上盖和空压机内置式气体冷却器(共计6台),空气压缩机为现场分体组装;空气增压机和透平汽轮机为整体到货。机组附属设备有:空气增压机气体冷却器(6台)、公用油站、油箱冷却器、高位油箱、汽轮机表面冷凝器(45t)、主油泵(2台)、事故油泵、顶轴油泵、冷凝泵(2台)、抽级器、蒸汽喷射器、转子冲洗水箱、空压机进口伸缩器,出口消音器和放空消音器等。以上设备均交叉分布在压缩厂房一层和二层(+9.8m)基础和平台上。三台机组设备分别以裸装件和箱体包装进入施工现场,包括零部件共94箱达26000余件,现场组装时更是发现不同程度的缺件问题。压缩机组工艺管道分为设备本体管道、附件半成品管道和五环设计院设计的外围管道共计120xx m。

施工特点一:机组由透平汽轮机驱动,同时驱动空气压缩机和空气增压机,具有流量大、机械相连设备多、相连工艺管道要求高并且数量较大、操作控制点多、各点关系复杂、变化范围大、进口空气质量要求高等特点。

施工特点二:机组安装于压缩厂房内上、下两层混凝土框架基础上,一层设备进厂顺序、安装程序和设备倒运空间均存在一定的局限性,机、索具设备位置较为复杂;二层设备组装和找正时存在设备外形尺寸较大、设备单重较重,调整空间小等特点。

施工特点三:本体管道和附属管道安装精度高,焊接质量要求高等特点。如所有管道全部采用氩弧焊和氩电联焊,油系统和空气系统的管道采用酸洗、钝化处理。油管采用加温、冷却间歇调温法进行油循环,空气系统和蒸汽系统进口管

线均增设多台座式、吊式弹簧架和恒力支架。

二、工程施工技术管理

1、施工方案的编制:

依据《施工组织设计》的要求,依据压缩机组的安装特点,施工前编制了《空分装置压缩机组安装方案》。方案按照公司文件执行,后附方案审核表逐级进行报批,并组织施工技术人员、班组长和技术骨干对方案进行详细说明和评论,强调了施工的特点、质量控制点和可能遇到的问题及解决方法,要求参加的管理人员和施工者严格按方案进行施工。

2、工程技术和安全交底的实施:

施工前,专项技术人员依据施工方案、施工规范和设备资料等资料认真编制了工程技术交底卡和安全交底卡,作到作业班组了解和熟悉施工方法和程序、施工技术要点的各项质量标准、质量控制点、危害辩识和处理方法等等,做到参战人员全员接受交底并作签字记录。

3、过程的控制:

因压缩机组安装环境要求高、精密零、部件及仪表部件多而复杂,首先将压缩厂房划分为特殊区域并设立门岗,只有出示特殊区域出入证件的人员方可进出;以在达到控制人员、确保无关人员一律不得入内的目的。施工中工程技术人员全程在施工现场,对每个步骤作到认真观察和详细记录,施工班组也同样作好自检记录,再由项目部质量检查员、业主和监理一同见证施工程序,并在记录中签字认可。特别是隐蔽工程、轴瓦间隙复测和空气压缩机大盖封闭等质量控制点更是作好详细记录,以备查阅。

三、施工过程的控制和处理

1、了解和熟悉施工图,特别是五环设计院与设备厂家范围交叉点的确定。如施工中发现汽轮机冷凝器冷却水管(DN700)处无管道补偿器,依据以往工作经验,汽轮机开车时有一定的振动,所以此处必须增加管道补偿器。因为此处就是制造厂家与五环设计院交叉点,我工程技术人员向业主提出合理化建议后,希望增加补偿器,但由于交接不好,双方代表均不愿意增加。但在实际试车中,映证了此处需要增加补偿器的事实。空气压缩机下机壳进行组对前,经过现场实物测量和较核施工图后,提前就发现了支撑板尺寸与基础尺寸不符,均是因为设备制造厂

家的问题,工程技术人员反复测量有关数据后交于设备厂家的现场代表,在得到制造厂家审核确认后,确定确实是因设备制作厂家在制作过程和施工图纸中均出现尺寸无满足安装要求的情况,及时反馈给厂家总部,又重新加工支撑板。

2、施工期间,按公司文件要求坚持召开质量例会,并多次强调质量控制点的重要性,确定可能出现问题后的处理方法,并落实到实际施工中。

压缩三台机组是以透平汽轮机为基准,分别与空气压缩机和空气增压机进行对中找正,说明汽轮机定位是整个压缩机组的关键,经过反复调整和测量,汽轮机的横向和纵向的方位偏差小于2mm以内。按方案三台机组对中时采用了激光找正仪的找正法进行机组的找正,大大节省了人力和工期,降低了施工成本。

汽轮机出口端与冷凝器出口蒸汽伸缩器采用的是对焊联接,当透平汽轮机、空气压缩机和空气增压定位、找正完毕后,整个机组在验收合格并灌浆完成后方可进行此步步骤工作,采用氩弧焊打底是为了杜绝手工电弧焊未清根处理产生了杂质而影响整个机组的正常生产。

三台机组的轴、侧瓦侧间隙的要求精度均比较高,在反复研瓦、压铅法测量间隙、有确定性的进行刮瓦工作后,检测的结果是轴瓦接触面要均匀分布;施工中反复作此项目工作,并最终达到机组设备厂家要求,班组及施工技术人员均作详细记录。

本体管道在施工中加强对焊缝的焊接质量的控制和管道内壁清洁度的控制工作,预制管端在酸洗、钝化后进行固定焊口的焊接,均采用氩电联焊的焊接方法,并按照施工图纸要求比例进行无损检测。与机器连接的法兰,特别是空气压缩机进口法兰和管道法兰,汽轮机进口法兰和管道法兰、增压机设备法兰与级间管道法兰均严格按要求架设百分表进行法兰紧固时的位移值检测工作,管道紧固完毕后,确认此操作中完全没有增加设备所承加设计以外的附加载荷,并按厂家提供的数据表格作详细记录。

本机组油系统管道从预制、安装、压力试验直到油系统循环合格的整个过程始终都以严把关。本机组油系统大部分材质为Ocr18Ni9,设备在进场时已带来部分管段,管段安装前均按管道单线图进行了预拼装,而后进行氩弧焊焊接。在管道进行压力试验合格后要分段拆下进行酸洗,钝化工作,再使用压缩空气将管段吹干并再次组装,而后要在断开机器后,在主回油管与主油箱的法兰处加设过

滤网后进行油系统内循环。循环过程中采取了油箱内的加热器加热、冷却、再加热、再冷却的温度间歇交替调节法,达到了较好的油循环效果。油循环过程中多次进行管内油杂质分析,在达到要求后可以联接机器,再重新进行机组内油循环,直至达到开车的要求。整个油循环的过程中派专人进行详细的记录,达到了预控效果。

四、今后施工中的改进

通过本工程压缩系统设备的施工,在过程中的控制方法的实践中得到了证明,映证了原施工方案的可行性和方案实施的稳定性。但仍可以总结出以下几点可改进的方法,在以后的施工中可以得以借见:

1、施工前要制定更为详细的施工计划和施工程序;特别现场组对的机组,更要细化至每一小项,如汽轮机与冷凝器伸缩器方管间隙要提前测量,避免冷凝器的二次找正;如设备本体管道安装前制定压力试验和吹扫时所需要与设备断开的法兰面,在安装阶段就可以完善,试压时将会降低人工的使用、节省了工期。

2、工艺管道施工中要随时完善管支架工作,特别注意弹簧支架安装后必须在压力试验和吹扫后方可拆除定位销,并观查定位销拆除前后的管道位置的变化和弹簧的变化,若有异常要及时联系设计院代表并确定问题原因所在,以便更好的加以更改。

3、建议油系统循环过程中在试压后和管道酸洗前增加管段蒸汽吹扫这一程序,蒸汽吹扫时要使用木锤不定期、不定位敲打管道,将会增加管道内壁氧化层脱落速度,节约油循环的时间。


第二篇:静压桩施工总结


总结

施工概况

1、本工程采用YZY-600型静力压桩机进行压桩施工,工程于20xx年x月x日进行试打桩,试打桩号66桩,配桩35m,桩最终入土深度为27m,终压力4200KN,复压三次沉降分别为: mm、mm、mm。本项目经设计、地勘、监理、业主等单位确定工程桩控制标准定为:(1)桩端以强风化花岗岩作为持力层,以压桩力控制为主,桩长控制为辅;(2)桩的静压力不小于4200KN;(3)终压前,复压三次,共计沉降量不大于2cm;(4)抗拔桩有效桩长大约30m,(5)沉桩过程中如遇异常情况及时通知设计单位。

本工程施工过程中严格按照国家行业标准《建筑桩基技术规范》相关规定执行。建筑物角点、轴线及桩位由专人用全站仪按施工图纸放样,并经监理单位复核后才施工。压桩过程中严格按照试打桩确定工程桩控制标准,在施工过程中其沉降量均控制在规定范围。

2、整个施工过程均有监理单位代表及公司质检人员进行质量、安全监督管理及检查跟踪。施工阶段,严格按照<<建筑地基基础工程施工质量验收规范>>、焊接接桩按照国家行业标准《建筑结构焊接规程》相关规定执行及设计要求进行施工。

①、施工前对桩位的定位放样进行严格的复核,经复核检查,符合规范要求后方进行下一步施工。

②、桩垂直度:用经纬仪结合线锤两面同时进行复测,经检查,桩垂直度符合规范要求。

③、接桩:采用焊接接桩,先将四点固定,然后对称焊接,上下节保持顺直,焊缝连续、饱满。符合设计及规范要求。

④、压入深度:根据设计要求及压力表读数进行严格控制,经检查符合设计及试桩参数要求。

⑤、终压力:压桩终压力均为4200KN,均满足设计要求。

3、本工程整个施工过程均严格按《安全操作规程》和《建筑施工安全标准》进行施工,未发生任何安全事故。

桩基施工过程

本工程总共施工300根桩,其中基础承台桩292根,塔吊基础桩8根。施工过程中,B*6轴承台压桩发生异常。该承台在桩压下3-4m时遇到石块,无法进行压桩,经过同施工方的现场查看和结合地质勘查报告,决定先用挖机挖开土层查看下面的具体情况,最后发现原来是回填土时,回填到的石块。

在施工过程中,34、87、124、166、168、169号桩的桩顶压破。

材料、半成品、设备报验、质量保证资料

1、材料、半成品、设备报审:监理单位代表及公司质检员及时对进场的主要材料(如管桩、接桩的焊丝等)进行出厂合格证审查及外观质量检查。对进场的主要机械设备(如桩机、油压表等)进行合格证及检定证书审查及外观审查,压桩作业所使用的机械设备均符合要求

2、质量保证资料:试桩记录1份、管桩出厂合格证 份、桩机合格证1份、油压表检定证书1份等有关质量保证资料等齐全。

3、技术管理资料:技术交底1份、施工组织设计1份、施工记录 份、测量放样记录 份、质量自检记录等均齐全

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