110KV总降事故预想
1、主变轻瓦斯动作的处理:
(1)、应立即检查、记录保护动作信号;
(2)、严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况;
(3)、派人对变压器进行外部检查,如果检查变压器有明显严重异常,应停运故障变压器,若无明显故障迹象应向公司汇报观察使用;
(4)、由专业人员取气分析及检查二次回路;
2、 主变重瓦斯动作的处理:
(1)、检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号;
(2)、检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况;
(3)、派人做气体分析急及二次回路检查;
3、 变压器差动保护动作的处理:
(1)、检查变压器本体有无异常;
(2)、检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路;如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地;
(3)、经以上检查无异常后,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送;
(4)、如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障;
(5)、差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行;
4、 变压器压力释放保护动作的处理:
(1)、 检查保护动作情况,记录所有动作信号;
(2)、 对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起, 若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确,需检查变压器本体;
5、 变压器有载调压开关调压操作时滑档处理:
现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,10KV电压表不停地摆动变化。 处理:(1)、立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源;
(2)、使用操作手柄进行手摇调压操作,调到要求的档位;
(3)、仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,立即将主变停电检修; 若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向变压器厂家联系,并要求派人检修;
6、 有载调压操作输出电压不变化处理:
现象一: 调压操作时 变压器输出电压不 变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化,属电动机空转,而操作机构未动作。此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转;或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。
现象二: 操作时变压器输出电压不 变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不 变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作;b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否, 区分故障;c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题, 测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应联系专业人员处理。
现象三:操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。
7、 主变着火处理:
(1)、 发现变压器着火后,应立即断开主变两侧开关,然后迅速向全站人员发出火警信号,通知相关人员、119灭火。
(2)、迅速组织全站人员灭火,灭火前必须了解主变电源是否确已断开,灭火时应沉着、冷静,用站35kg推车式干粉灭火器灭火,同时辅助其他型号的干粉灭火器灭火。如果火势较大、着火点在主变顶盖上部,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处。如果干粉灭火机一时难以将火扑灭,应迅速考虑用沙子进行灭火,严禁用水灭火。
8、 主变套管严重跑油处理:
(1)、断开变压器高、低压侧开关;
(2)、联系变压器厂家或专业技术单位派专人处理;
9、电流互感器二次开路处理:
(1)、发现电流互感器二次开路,应先分清故障属于哪一组电流回路,开关的相别,对保护有无影响,解除可能误动的保护;
(2)、尽量减小一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应停电检查处理;
(3)、尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,应使用良好的短接线,并按图纸进行。
(4)、若短接时发现有火花,说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接没有火花,可能是短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前更换短接点,缩小范围。在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位。
(5)、检查出的故障能自行处理的,如接线端子等外部元件松动,接触不良等,可立即处理,然后投入所退保护,若不能自行处理的故障(如继电器内部)或不能自行查明故障,应联系专业技术单位进行处理。
(6)、处理电流互感器二次开关时,应使用绝缘良好的工具,戴线手套并尽量站在绝缘垫上,防止开关产生的高电压伤人。
10、在进行110KV母线送电的操作中,当推上某一开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象的处理:
现象:在110KV设备区刀闸及瓷瓶发出比平时都大许多的“磁磁“的响声,同时电压互感器有非常大的“嗡嗡“声,主控室110KV三相电压表至少有一只电压表满偏,线电压表满偏。 处理:(1)、在操作中,如果听到刀闸及瓷瓶突然发出“磁磁“的响声,且电压互感器也突然有较大的“嗡嗡“声,应马上判断可能有谐振现象出现。
(2)、应快速跑到主控室检查110KV三相表计及线电压表计,发现三相表计可能有一相、二相或三相满偏,线电压表满偏,可判定110KV母线出现谐振过电压。
(3)、发现谐振后,针对刚刚操作的情况,应立即合上该开关,破坏谐振条件,即可消除谐振。
第二篇:110KV光伏变电站事故预想与事故处理
110KV光伏变电站事故预想与事故处理 变压器故障
一、 预想题目
1号主变压器内部故障,气体保护动作,1号主变压器二次主断路器跳闸、龙光I线断路器跳闸。
二、 系统运行方式:
110KV龙光I线带1号主变压器运行,龙光II线断路器备自投,1号主变压器中性点间隙接地运行。
10KV:10KV单母线分段并列运行,分段无选择、母联运行,1号主变压器二次主送电10KV母线I段,热氢化06、热氢化05、#1氢化炉整流变压器、#2氢化炉整流变压器、#1~#4还原炉整流变压器、#9~#14还原变、大负荷05、公用变电站#1号进线、工艺变电站#1进线在10KV母线I段运行,热氢化07、热氢化08、热氢化09、热氢化10、#3氢化炉整流变压器、#4氢化炉整流变压器、#15~#18还原炉整流变压器、#5~#8还原变、大负荷06、公用变电站#2号进线、工艺变电站#2进线、在10KV母线II段运行,10KV分段备自投停用。#1~2号电容器在10KV母线I段热备用。#1号站用变在10KV母线I段运行,#2号站用变在10KV母线II段热备用。
(2)保护及自动装置变更情况:110KV、10KV分段备自投保护运行正常,10KV分段保护无选择,其他线路保护及自动装置正常。
三、事故现象
警报鸣动,警铃响。龙光1线、1号主变压器二次主断路器红灯灭、
绿灯闪光,电流表计指零。主变压器保护1、2屏“运行”绿灯灭,“跳闸”红灯亮,龙光I线运行“L1”灯灭,龙光1线断路器跳闸“TJ1”灯亮、1号主变压器二次主断路器跳闸“TJ2”灯亮,1号主变压器二次主断路器跳闸位置“TWJ”灯亮,1号主变压器二次主断路器合闸位置“HWJ1”灯灭,1号主变压器保护1、2屏液晶面显示“差动保护动作,出口跳闸”。10KV备自投保护屏、分段断路器合闸信号继电器掉牌,中央信号屏“掉牌未复归”,1号主变压器控制屏“保护1跳闸出口”、“保护2跳闸出口”、“10KVTV失压或切换继电器同时动作”灯窗显示。
四、 处理步骤
(1) 光伏值守人员马上记录断路器跳闸时间、保护动作情况及现
象,向监控中心汇报,与监控中心信息核对正确后,停止断路器闪光(全程做好录音)。初步判断主变压器差动区内故障,10KV分段备自投动作良好。将负荷情况汇报调度。
(2) 通知操作队派人到现场进行事故处理。30min后操作人员赶
到。
(3) 检查差动区设备发现1号主变压器一次套管A相有闪络痕迹
向监控中心汇报情况。
(4) 检查龙光II线及10KV母线各负荷线路断路器运行良好,龙
光I线、1号主变压器二次主断路器开位。
(5) 在监控中心指挥下退出10KV备自投。
(6) 监控中心远方遥控合上10KV分段931断路器给10KV母线I
段送电良好。
(7) 拉开1号主变压器二次主断路器两侧隔离开关。
(8) 在1号主变压器两侧装设地线,通知检修派人处理。
(9) 将上述情况汇报有关领导。