低 压 通 用 柜 试 制 总 结
编制: 郑 春 华
审核:
批准:
中山明阳电器有限公司 二○○八年三月
1. 设计依据
1.1 任务来源
根据公司下达低压柜柜改进任务,20xx年2月决定立项新样柜开发:确定将GCS,GCK,GCL统一为一种结构形式。
低压通用柜是在公司现有GCS和MNSG柜基础上,通过优化设计,而最终定型的一种全新的低压抽出式开关柜。
1.2 设计依据
低压通用柜的设计,依据公司新产品开发方案制定的原则进行,并执行如下标准:
GB7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备
JB/T9661-1999 低压抽出式开关柜
GB4942.2-93 低压电器外壳防护等级
IEC439-1-92 低压成套开关设备和控制设备
1.3 柜型特点:
1.3.1 选用C型材,采用角板定位,自攻螺钉连接的结构形式,结构强
度高;型材自制或外购均可,材料可选用敷铝锌板,冷轧钢板,
电镀板;
1.3.2抽屉柜垂直母线额定电流大,最大可达到1200A,基本模数定为
E=25,整台柜标准布置11个单元,即6E=150(门板高度为140mm),
可选单元为6E、9E、12E、15E、18E,有效安装空间为1650mm;
6E单元的抽屉最多可布置12个,6/2E单元的抽屉可布置22个。;
1.3.3 推进机构:1~3E选用上海森惠CJG-1, CJG-3型推进机构,1/2E
单元选用常州新苑新“三位置连锁机构”和单元转接分配器,单
元抽屉深度为450mm深;
1.3.4 一二次接插件选用浙江中瑞MCZC1系列动静插接件和二次插件,
垂直母线用塑料母线罩封起来;
1.3.5 主母线安装采用开放式母线结构形式,极大方便了现场母线的安
装;母线夹选用PMJ型绝缘母线框,零排以绝缘子支撑为主。母
线夹可前后自由放置,预留出电缆上出线、柜顶小母线通道;
1.3.6 主结构的短路强度值达到额定短时耐受电流80KA,额定峰值耐受
电流176KA,可与目前和将来生产的低压变压器的容量相匹配;
1.3.7 严格区分功能单元室、母线室、电缆室,各功能单元相对独立,
抽屉互换性好;
1.3.8 柜体设计时大量采用了新的、更合理的结构件和装配制造工
艺;抽屉内安装空间大,装配制造简单,极大提高了制造出品
效率和便于批量生产。
2. 设计过程
2.1 图纸的优化设计
充分考虑现有GCS单元分配数量多和MNSG模数的统一性等优点,并结合客户及制造系统反应的问题,通过优化创新设计而定性。
2.2 疑难问题的解决方案
样机试制中出现的棘手问题就是150mm高1/2E单元的设计,后通过与
用户充分沟通,并充分考虑我司技术整合能力,采用常州新苑新“三位置连锁机构”和“合闸闭锁机构”最终突破技术难关,完成1/2E抽屉设计。
2.3 样机设计
2.3.1 在初设阶段已初步完成主要电气和结构附件的选型、试制、改进和
完善,并考虑了加工制造工艺和制造成本等因素;
2.3.2对样机的主构架和主电路结构进行了多方案的,反复的论证和计算,
确定了通用柜主结构的设计原则。
2.3.3主结构的设计原则:完成通用柜的整体设计,柜宽由600、800、1000mm,
柜深由800、1000mm等标准尺寸互相搭配组合而成,柜体要求美观、
大方,有足够的机械强度(主开关满足额定电流不小于5000A),并能
包容各种不同方案的电气结构;
2.3.4 完成通用柜设计的同时,PC柜和MCC柜的通用柜型也经过反复的研
讨后,得以定型。
2.3.5 选择具有代表性的抽屉单元组合,以完成机械操作和通电操作试验,
并最终通过型式试验。
2.3.6 对通用柜柜体主要结构件以自制(降低成本)为主,电气元件能满
足国内和国外的不同客户需求。
3. 试制
3.1 样机抽屉的单元组合按下列四个原则:
a.满足不同规格的单元抽屉和推进机构配置
b.垂直母线不小于1000A
c.分断条件最差
d.各种出线方式
3.2 样机柜体主要结构件自制,抽屉导轨等外购;
3.3 在样机试制过程中,对产品的制造工艺作了评审,作了一些改进和优
化设计。
4. 型式试验
4.1 型式试验的标准按GB9466《低压电器的试验方法》和参照GCS柜型式
试验大纲进行。
4.2 型式试验的项目如下:
a.一般检查试验
b.机械操作和通电试验
c.介电强度试验
d.保护电路连续性试验
f.温升试验
g.联锁机械寿命试验
h.功能单元机械寿命试验
i.短路强度试验
j.电气间隙,爬电距离,间距距离测量
K.防护等级试验