施工技术总结

时间:2024.4.20

篇三:

随着时间的流逝,20xx年的新年钟声即将响起,在这辞旧迎新之际,**花园项目部一部在金达置业有限公司的正确指导下,在金桥房地产开发公司的正确领导下,**小区一期开发ABC个标段总建筑面积25万平方米,本部负责**花园小区A标段共10幢住宅其中:小高层4幢分别是:7#12层、(10#、14#、15#)、11层,高层六幢分别是:(3#、4#、8#、12#)30层、16#20层、11#18层、小高层含车库图示建筑面积:30238.8M2,高层图示建筑面积:76354.58M2。商铺1#、2#,面积743.2M2,有1428M2的工程指挥部。项目部在全体员工的共同努力下,经施工单位广大干部、工人的辛勤劳动,目前小高层已经完成主体结构验收,进入装饰阶段,高层建筑11#、16#楼主体结构已封顶,3#楼结构完成26层,4#楼结构已完成22层,8#结构楼已完成13层,12#结构楼已完成18层,本着回顾过去,总结经验,找出不足,丰富自己,使企业具有长足发展的后劲,特对过去的工作总结如下:

一、定目标,遵章守纪,抓好组织建设。

1、工程项目部成立后,根据本项目工程的特点和规模,公司决定由朱总经理担任项目部项目工程总指挥,主抓项目部的全面工作。在项目经理的直接领导下,从组织结构上入手,做好组织建设工作。项目部的组织结构形式,采用直线式组织结构形式,即:根据工程特点和平面分布,划分了三个区域,成立了三个项目部,负责本区域所辖范围内的工程建设管理工作。

2、项目部一部在蒋经理的领导下,负责制定工作目标,其中:安全目标是:零死亡。进度目标是:小高层20xx年4月31工程竣工,高层20xx年11月30日工程竣工,交付使用。质量目标是:按市优质工程的标准要求,完成全部的建设内容。

3、目标确定后,为能实现上述工作目标,我们遵照执行指挥部制定了切实可行的各种规章制度,如:《岗位工作职责》、《项目例会管理制度》、《设计交底与图纸会审制度》、《施工组织设计与施工方案审查制度》、《工程质量与验收管理制度》、《工程变更管理制度》、《文件资料管理制度》、《安全管理制度》、《安全检查、文明施工检查工作制度》、《安全工作会议制度》、《文明施工管理办法》、《甲供材管理制度》等。做到了凡事有章可循、凡事有据可依、凡事有监督、凡事有人管理,行为有约束、管理有依据,减少了随意性,增加了责任感。

二、做好事前控制

1、工期事前控制:

工期目标确定后,项目部要求常州一建施工单位编制工期进度计划,合理的安排施工工期,提报到各监理部及项目指挥部进行审核后。经审批后方可施工。在这个问题上,施工单位的编制、监理部及组团项目部的审查都不是很认真,认为没有必要。后经指挥部、项目部、监理例会多次召开会议讲施工进度计划对工程工期的控制是十分重要的,意义十分重大,使大家提高了认识。尽管现场施工计划不尽人意,我部在三个标段相比之下名例前茅,在监管中起到了督促推进作用。

2、质量事前控制:

2.1施工单位在进场时,项目部严把施工单位进场人员资质关,并要求施工单位进场管理人员编制职责表并附有联系方式,幢号负责人在监理的过程中保持联系和落实整改措,对推进工程进度、质量、安全、现场文明施工,取得了一定的效果。

2.2质量目标确定后,项目部要求施工单位在工程未施工前认真编写施工组织设计及施工方案。同时对质量控制要点,组织幢号负责人进行培训学习,认真掌握,以达到监督和运用的目的。

2.3工程施工前要求各专业专责工程师认真熟悉施工图纸,以便在施工中能正确监督和指导。同时,在此基础上,组织设计单位、监理单位、施工单位,以标段为单位,进行图纸会审,按图纸会审制度要求,认真记录整理图纸会审记录,作为设计文件的一部分,按记录内容进行施工。

2.4对施工中常见的质量通病,由施工单位编制施工方案,项目部协同计划部认真审核,办理会签,编写施工工艺要点并画出节点大样图、统一了做法,下发到监理单位及施工单位,如:墙体砌筑工程,外墙面砖,内墙保温,屋面防水工程、门窗安装工程、水电安装等等,并取得良好的效果。【建筑工程施工总结5篇】建筑工程施工总结5篇。

三、事中控制

1、基础工程:

1.1本项目工程中的住宅楼基础采用的是高强静压管桩基础,对静压管桩基础,我们收集了大量的有关静压管桩的施工资料及相关工艺要求和规范标准,组织监理单位认真学习,以便掌握,在施工中监督控制。

1.2施工开始后,我们根据地勘单位提供的地质报告,首先进行试桩。通过试桩,确定桩长及桩的终压值,在压桩过程中,我们同监理单位、施工单位一道克服地质条件复杂、地面及地下施工障碍等种种不利因素,确保压桩记录真实可靠,组团项目部及监理部派人轮流值班,监督检查,从而保证了压桩记录的可靠性。

1.3在桩基础施工中,我们按规范要求,对高层3#、4#、8#、11#、12#五个栋号全部做了单桩承载力试验及小应变试验。检测结果全部满足设计及相关规范要求。其结论:高强静压管桩的基础施工是成功的。

1.4本标段有五幢楼这独立基础、筏板条基,在施工时要幢号负责人认真检查几何尺寸,钢筋间距和需用的钢筋马镫支撑,并做好实点实量记录,对浇筑

砼严格把关,控制水灰比,从而保证基础工程的质量。

2、主体工程

2.1高强静压管桩基础施工完成后,进入了基础承台梁及地梁、主体短肢剪力墙的施工阶段。为了确保上部荷载的正确传导,项目部总工办要求各监理部、组团项目部加强对静压管桩的植筋及接桩等工序的巡视检查及旁站监理,保证上述部位的施工,满足设计及相关规范的要求。对不符合设计及相关规范要求的,必须整改,重新施工。达到设计及相关规范标准要求,方可进入下道工序的施工。经过严格的检查和验收,收到了良好的效果。

2.2在钢筋工程施工中,我们首先从材料的源头抓起,为确保工程质量,钢材为甲供材,由材供部通钢采购,保证了钢材的合格可靠性。钢材进场后,由施工单位在监理单位见证下取样进行复试。复试合格后方可使用到工程上。在钢筋的绑扎施工中,我项目部除进行巡检外,要求监理单位及幢号监管对关键部位进行旁站监理,防止钢筋间距及搭接长度满足不了设计及规范要求。通过的严格要求和巡视检查,严格监理,施工单位认真按施工方案及施工工艺施工。钢筋工程经检测基本满足了设计及规范要求。根据易出现的质量通病及易发生的质量事故,我们吸取经验,采用下发工程变更通知单的方式,以求问题的解决。例如:阳台板及梁板相交处的负筋,施工中经常被踩踏,使负筋位置下移,钢筋保护层加大,易发生板塌落事故。针对这个问题,我们项目部提前预控,下发了结构平面布置塑料马凳的通知。采取这种技术措施后,保证了钢筋不下移,钢筋砼保护层厚度不变化,经主体检测后证明此措施行之有效。

3、模板工程

模板工程在施工中,施工单位缺乏质量意识,不愿意进行生产投入,每幢楼号只投资二层模板,这样造成在浇完上一层模板时,就要拆除下层模板,从而对砼结构造成严重的影响,我部通知监理下发停工通知,立即整改,为了保证砼浇筑后的外观质量及几何尺寸不发生变化及变形,我们要求施工单位重新编制拆模方案,明确了在上层结平浇筑24小时后,商品砼拆模报告合格后,方可拆模,经过严格检查模板的质量,模板施工中的严格控制。在主体验收中,基本满足了观感质量的验收标准,项目部非常重视砼的浇筑质量,加强平时巡视检查的力度和巡视检查的频率,对在检查中发现的质量问题,及时处理,使得工程质量有了很大的提高,同时不重视质量的现象得到了有效的遏制。

4、砼工程

施工用的砼,全部为商品砼,为了保证商品砼的质量,工程程指挥部从原来施工自购,更改甲供,精选商品砼供应商,从而保证了施工质量,节约施工成本,供应到施工现场。我们采取了定期或不定期的检查方式到砼拌制厂进行检查,防止了不合格的商品砼进入施工现场,在施工现场严格检查砼的坍落度,控制加水施工,采取这些有效的措施后,保证了砼的供应质量。经小高层主体检测后,砼质量全部满足设计及砼规范要求,全部为合格。

5、砌筑工程

为了保证砌筑工程的工程质量,我们抓了如下几个环节:

5.1按设计及规范要求,放置墙体拉结筋。在施工中采用的是后在砼的墙体中植筋的方法,并且是沿墙体通长放置,我们重点检查植筋是否牢固,在检查中发现植筋不牢固及不通长放置接结筋的部位,必须拆除,重新植筋及布筋,此举,收到了良好的效果。

5.2外墙窗间墙上必须浇筑窗台梁,如7#楼一层外墙体施工中,施工单位不按方案要求进行施工,进行先砌后浇,对此现象立即停工整改,对已砌好的窗间墙拆除,待窗台梁浇好后,方可砌筑,达到要求为

止。通过严格的管理,结果很奏效,使得施工单位重视起来,减少了其它楼号发生相似现象,砌筑工程质量得到了很大的提高。

5.3在内墙砌筑时,墙体与梁相连接部位,为防止墙体沉降、有裂缝出现,砌筑时,不能连续砌筑到梁下用砂浆填满,而是要按标准图集及规范要求,砌筑到梁下留200㎜高度不砌筑,待砌筑砂浆有一定的强度及满足技术间歇时间后,再用水泥砖斜砌,并用砌筑砂浆填塞密实。在实际施工中,有大部分施工单位没有按要求施工,项目部为此加大了巡视检查力度,并召开会议,提出严格要求,对凡是没有按图集及规范标准施工的全部拆除,重新砌筑填塞,不拆除的将停工整改。采取了这一强制措施,内墙抹灰后,墙体与梁连接处才能少有裂缝出现。

6、粉饰工程

6.1现在我项目部进入内墙抹灰工程,只有小高层7#、10#、14#、15#楼进入内装饰阶段。

6.2内墙抹灰最常见的质量通病是墙体与梁结合部易发生贯通的裂缝,为避免此通病发生,要求施工单位在结合部位用钢网丝网粘贴,并经检查合格后才能进入抹灰工序。

6.3为保证内墙抹灰的工程质量及给以后用户不遗留隐患,我们协同监理、施工单位进行“一房一验”按要求在抹灰前先做好灰饼,弹好楼层控制线,抹灰的工程质量得到了保证,更为重要的是给用户提供了今后装饰后不发生质量问题的可靠保证。

6.4内墙内保温做法指挥部、计划部、材供部正在检讨确定阶段。到施工严格按操作工艺进行监督施工。

7、外墙面砖

为了保证外墙施工要求,在抹灰前,要求施工单位必须把抹灰的基层处理好,砼胀模处必须凿除,有污染的必须清洗干净,从上到下挂垂直通线,之后冲筋、贴灰饼,柱梁交接处贴好钢丝网,经验收做好实点实量,然后才能开始抹灰,保证墙面的整体平整。在贴面砖前先检查底层是否有空鼓现象,发现空鼓及时整改,来保证面砖的的施工质量。

8、屋面保温及防水工程

8.1屋面保温:采用新型防水材料轻质砼找坡。本月份计划7#、10#、14#、15#小高层准备进入施工。

8.2屋面防水:屋面防水工程是最易发生渗漏的,是常见的质量通病。为防止此类质量通病的出现,在总结其它工程经验的基础上,要求幢号监理员进行全过程旁站监理,防水工程施工完毕后进行注水,进行48小时蓄水试验。直到没有漏水点合格为止。

9、铝钢窗安装、防盗门安装、防火门及管道井门的安装

9.1目前有四幢小高层进入窗安装,各种门、窗安装前为防止安装出现偏差,造成安装完成后重新调整困难或不易调整,安装分包施工单位不经检查验收就进行安装所造成安装质量缺陷的,由安装施工单位负责自行处理调整,总包施工单位不积极配合验收工作或验收不合格强行让安装施工单位安装的,造成的质量缺陷由总包施工单位负责,划清责任,为安装工程打下良好的基础。

9.2为控制好安装工程质量,保证原材料的产品质量是合格的,加工制作的成品是合格品。制作的成品进场后,由基础部做好窗下料嵌好砂浆、来保证窗下口堵补密实,合格后方可开始安装。

9.3为防止出现透风、结露、反霜、发霉、渗水现象的发生,我们项目部要求现场监理加强对发泡、窗框四周打胶的检查力度,幢号负责人加强了巡检频率,发现不合格的发泡部位及打胶不合格的窗位,要求施工单位必须清除原发泡及打胶,重新发泡和打胶,经检查合格后方可抹灰贴砖施工。

10、安装工程

10.1我们项目部根据**小区安装工程自身的特点,让施工单位编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。施工配合多:该工程由多家施工单位同时施工,安装工程在施工中必须与弱电安装、消防安装、室内装饰单位等多家施工队伍密切配合,以确保工程施工进度和质量符合合同规定的要求。

10.2安装工程前期施。为提高施工准备工作的质量,加快施工准备工作的进度,必须加强建设单位、设计单位、监理单位及总包施工单位四者之间的协调工作,并要做到统一步调,共同做好施工准备工作。

10.3技术准备;项目部专业人员在尹经理带动下,认真熟悉和审查施工图纸,了解设计者的意图,结合水、电、通风与空调及相关的弱电施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、通风专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的内容,并把会审记录作为资料保存好。了解水、电及通风各专业图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构施工图纸,核对总包单位已留孔洞的标高、坐标,以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。编制施工图预算,列出各分项工程的工作量,并确定安装工程中各分项工程用料、用工和机具使用情况,并汇总成表,以便为材料准备提供可靠的理论依据。审核安装工程施工技术方案,确定采取的技术措施,保证施工技术既合理先进又能提高施工进度,缩短工期。编写详细的安全和技术方面的交底记录。交底内容应具体、明了且具有针对性,以保证安装工程施工安全和施工质量符合规范要求。

四、事后控制、总结经验、去粗取精、吸取教训、长足发展

目前四幢小高层已主体结构验收,高层主体结构才完成70但还存在很多问题,需要克服、改正,以求完善,使管理水平再上一个新台阶。

1、进一步完善、细化各种规章制度,不是靠人管人,而是靠规章制度约束、规范人的行为,靠制度促使所有的管理人员去主动工作,而不是被动工作,真正做到“凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有章可循、凡事有据可查”。

2、加强业务培训,利用业余时间学习,特别是对新标准、新规范、新工艺、新材料的使用等学习和掌握,使得自我的知识得到更新。同时学好工程预结算,对施工单位工程量认真核对,降低企业成本。作出贡献。

3、工程开发项目确定后,就应进入“早谋划、早安排”的程序。加强部门之间的协调、沟通,做好一切施工前后准备工作,特别是前期、技术、计划、甲供物资等准备工作,做到有备无患、恰好衔接。

4、协调好各方之间的关系,特别是与监理单位的关系,如何调动监理人员的积极性,充分发挥监理人员的潜能,实现“小业主、大监理”的管理模式,是摆在我们面前的大难题和大课题。因为目前的实际情况是监理单位聘用的监理人员业务水平普遍较低,而且责任心较差,监督不到位,监理工程师人员数量不足,不能满足工程管理的实际需要。

5、有部分施工单位管理人员的业务素质较差,技术水平低下,不能满足施工管理的实际需要,比如:不会编制施工组织设计及施工方案,照抄照搬,不符合本工程的实际,对施工图纸不熟悉,吃的不透,不求甚解,不能正确的指导施工。造成返工现象严重。同时,自检体系不健全,有些单位根本不自检,只靠监理单位及项目部的专责工程师检查出问题后再整改。既影响了工期,又保证不了工程质量。有些承包人在工程上不舍得投入资金和材料,以次充好,质量意识不高或者严重的说没有质量意识,使得工程质量很难控制。如在实际工程施工中不采取一些强有力的措施及时的扭转事态,靠承包人的修养和素质,其后果是不堪设想的。因此选择优秀的施工队伍是尤为重要的。

6、**工程项目部一部在实际工程管理中,虽然取得了一定成绩,但还是存在着一定的缺点和错误,我们有决心克服缺点,总结经验,不断丰富和完善自我,在探索和摸索中发展自我,以取得更佳的业绩,回报地产领导及上级对我们的支持和信任,回报广大业户和社会,为建设更加美好的家园和现代化住宅小区贡献我们的力量。


第二篇:矿物绝缘电缆施工技术总结


矿物绝缘电缆施工技术总结

 

一、  概况

1、工程简介:

湖北大学图书馆是一座集办公、会议、展览、阅览、休闲于一体的智能型现代化图书馆建筑。总建筑面积42050m2,由主楼和附楼组成,主楼地下1层、地上12层,建筑高度55.2m;附楼3层,建筑高度19.5m。

大楼消防用电采用双回路供电方式,其电源电缆采用矿物绝缘电缆,从地下室低压配电房沿水平、垂直桥架至各楼层电缆分支箱,然后再分配至各消防设施用电控制箱。由于受其生产工艺的限制,截面面积越大,电缆单根交货长度就越短,并且截面积大于25mm2的电缆,只能生产成单芯电缆。本工程矿物电缆选用浙江久立产品,最大截面为300mm2,大小规格共5515m,终端头655个,分支箱56个。一个回路(单芯三相四根)上多达近50个分支终端头,且设计上分支箱内没有分断开关。

2、矿物绝缘电缆简介:

●矿物绝缘电缆是将高导电率的铜导体嵌置在内有紧密压实的氧化镁绝缘材料的无缝铜管中构成的,也称氧化镁防火电缆.

●由于构成该电缆的材料全部是无机材料,因此它具有一些其它有机绝缘电缆所不可能具有的某些特性,其中耐火、耐高温等是其显著标志。电缆的长期使用温度可达250℃,在950—1000℃下可维持3小时不损坏(国标耐火时间为90分钟)。

●电缆的主要特性:耐火、耐高温、截流量大、耐机械损伤、耐腐蚀性好、耐辐照、寿命长、接地等。

                             矿物绝缘电缆结构示意图

二、  过程中出现的问题

在湖大图书馆矿物绝缘电缆的安装施工过程中,曾出现过以下问题:

1、 电缆绝缘阻值达不到要求;

2、 在试运行过程中,发生短路跳闸事故;

3、 部分多次返工,造成了敷设好的电缆失去了原有的整齐与美观。

三、  原因分析

在施工过程中出现以上种种问题,主要原因归结在人及施工环境的因素,具体表现在以下几个方面:

●   项目管理人员认识不到位。对矿物绝缘电缆,项目管理工人员均没有施工经验,对其了解,仅局限于参考书本或是厂家提供的简易说明书,对电缆施工难点和重点不清楚,对绝缘材料氧化镁的性能不太了解,对其各种附件,尤其是密封绝缘附件性能不了解,对矿物电缆头制作的工艺要求、对操作环境及操作人员要求等,从管理人员思想上没有引起足够的重视,加之后期项目部与厂方业务员之间的矛盾,对绝缘矿物电缆的施工,有些盲目上阵。

●   厂方人员技术服务不到位。货款未能及时支付,厂家未按合同规定提供绝缘密封材料及施工技术指导。

●   现场人员操作水平不到位。临时组建的电缆安装班,在电缆敷设的过程中,在项目技术人员的安排下,班组基本上按照要求进行,但在项目技术人员本身就对矿物绝缘电缆缺乏经验的情况下,工人对电缆头的制作操作技术水平相差较大,出现了大量不合格现象,后期在厂方技术人员指导下,整改施工难度更大,施工工艺更难掌握,同时由于是临时组建的班组,人员流动比较大,经常是刚刚掌握稍微熟练了,又因别的事情离开现场。

●   施工环境的影响。氧化镁绝缘物极易吸潮,在施工过程中,环境因素是造成矿物绝缘电缆绝缘阻值达不到要求的重要原因之一。主要表现在,一是施工场所,高层建筑低压配电房多半在地下室,环境潮湿;二是施工季节,春夏季节空气潮湿;三是施工人员不注意细节,如棉纱不清洁、用口吹氧化镁粉末等;四是放置时间长,主要是施工操作不连续和施工完后长时间不通电运行使用。

四、  最终效果

1、工期相对拖延较久,好在因其它原因没有影响总工期;

2、项目管理班子在整个过程中承受了很大的精神压力;

3、多次返工,部分位置失去了原本布局整齐、美观的效果。

五、  施工重点与难点

1、施工准备

● 材料计划   由于矿物绝缘电缆生产工艺比较复杂,价格较贵,硬度较大,施工时不易进行煨弯,所以无论从降低成本还是施工工艺方面来说,都必须要求定货的长度相当准确。同时,由于电缆截面积大于25mm2只能生产成单芯,并且电缆长度受最大交货长度限制,直接按现场所需的每根电缆长度进行单独定货也不大现实,所以必须对各种型号电缆进行合理的排列组合,使定货的每根电缆的长度接近于厂家的最大交货长度,并且正好等于现场实际需要的若干根电缆的长度之和。另外,还必须根据现场使用需求,提交一份详细的配件使用计划(包括电缆头附件、分支箱等)。

● 材料验收  (1)核对电缆的规格、型号、数量是否与合同中约束的情况一致,发现疑问,及时与供应商联系处理解决;(2)检查电缆外观,一查两端的封端是否完好,二查有无部位受到物理损伤,因为此种电缆的铜外壳很可能在运输过种中被碰伤、压扁,一旦出现这样的情况,有可能导致外壳与线芯或线芯与线芯之间短路,或是氧化镁绝缘受潮电缆敷设后,故障很难查找;(3)测试电缆绝缘电阻,若有问题,及时查清原因,并与供应商联系,处理解决(4)仔细核对附件,相对于普通电缆而言,矿物质绝缘电缆的所有电缆头、接线端子、分支箱等都是厂家配套专用的配件,通用性较差,且每个配件包含的附件也较多,验收时一定不要怕麻烦,要仔细对这些配件进行清点,看附件是否齐全。

● 熟悉电缆各附件性能;掌握配套专用工具的使用方法;施工前接受厂方技术培训;注意施工要领,熟练掌握施工工艺。

● 制定详细可行的施工方案  矿物绝缘电缆不同于普通电缆,必须结合图纸熟悉施工现场,包括电缆的走向以及沿线的实际情况、电缆起始端的位置,避免出现“︺”及类似的急弯现象,根据实际情况确定施工方案。

2、电缆敷设

●   现场搬运  现场施工时,矿物绝缘电缆的搬运可采用人工搬运.由于矿物电缆的生产受到原材料的限制,其长度不象其它电缆可以制造很长.截面小,长度长些,截面大的长度仅几十米,因此,重量并不是很重,本工程最重的一盘电缆的重量仅150公斤左右,只要三、四个人就可以将它搬到现场的任何地方。当然有条件也可以采用机械搬动,但在搬运时应做好电缆的防护工作,以免损坏电缆。

●   电缆放线  (1)核对规格、型号、数量,一盘电缆中涉及到多根或多个回路时,先放长线,后放短线;(2)在相同走向敷设时,根据电缆分岔口位置由近到远逐根布线,以免电缆交叉而影响美观;(3)电缆硬度较大,在放线过程中,边放边整直,以减小下步整理的难度;(4)每放完一根,要及时对其端头进行封堵。

●   线路整理  线路的整理包括整线、固定和挂铭牌。(1)整理的方法是先将电缆按回路分开,整直每根电缆,然后将电缆按要求的间距进行固定。若回路出现了三根或是四根,则整直后捆绑在一起,每整好一路再敷设另一路,以免搞错。整理时应从上至下、从前至后、从始至末逐段进行。在转弯处,将电缆按规定的半径进行弯曲。(2)固定可用铜卡,或用铜、铁扎线绑扎固定。为做到整齐美观,整个电缆的走向,应全部为平行走向,转弯处的弯曲半径一致,固定点尽量做到整齐,且间距都必须符合规定要求。如果敷设在槽架内,同样也应全部整理平直,不应出现交叉重叠无序堆放现象,弯曲处按槽架的弯曲度进行弯曲。(3)整理结束后,进行相序核对,然后在电缆两端挂上铭牌,铭牌上标有电缆回路编号、型号、规格、起始端、相位(三相单芯)等。

3、终端头制安

单芯电缆终端头既可采用热缩型,也可采用封罐型,多芯电缆一般采用封罐型,制作安装工序如下:开安装孔——定位——绝缘测试——剥除铜护层——绝缘测试(受潮驱潮)——制作终端绝缘与密封——固定电缆——制作线芯绝缘——安装接线端子——接线。现将工序中的重点和难点描述如下:

●   剥除铜护层 (1)采用专用工具,方法有多种,但无论采用哪种方法,一是要确定剥除铜护层的长度,二是注意环形切口处的深度(0.1-0.5mm),具体深度视铜护层厚度而定,太深会使铜护层向内弯边,减少切口处的绝缘厚度,甚至使铜护套与线芯接触短路;太浅则剥除铜护层后,会使铜皮口向外张开而影响附件的安装.(2)铜护层剥除后,用干净的棉纱或棉布,揩净导线上的氧化镁粉末,切忌用口吹.

●   电缆驱潮:氧化镁绝缘粉末极易吸潮.在电缆头制作(或临时封堵)之前必须进行驱潮处理.(1)点然喷灯火焰,燃烧至火焰无烟雾并呈透明的微蓝色;(2)将电缆受潮段端末向上倾斜,喷灯的火焰移至电缆;(3)往端末方向缓移喷灯火焰,使电缆受热而将电缆潮气慢慢赶出。潮气浸入深度一般为30cm左右。(4)反复测试绝缘阻值,直至阻值相对趋于稳定,并迅速进行下道工序。

●   单芯热缩型终端头采用热缩管加热熔胶的制作方法。(1)先将电缆末端铜护层及导线表面用干净的棉纱或是棉布揩干净,而后预热电缆剥切口以下200mm段及电缆导线;(2)将块状热熔胶移至热的剥切端口,使之充分熔于端口上,涂满端口及边缘;(3)将热缩管套入剥切端头,其中2/3包覆电缆的铜护套,另外1/3包覆电缆的导线;(4)用喷灯火焰沿热缩管横向加热,并将火焰逐渐向导线端移动,直到铜护层及导线端处有少量热熔胶挤出。加热时,先加热收缩铜护段,再逐渐加热至导线处,使密封热缩管逐渐收缩。如下图:

 

热缩套管终端头制作示意图

●   多芯(或单芯)电缆封罐型电缆头采用罐注密封绝缘填料制作。

(1)安装密封罐。先清除剥切口毛刺,用干净棉纱或棉布揩净电缆铜护层及导线,套上密封罐及其配套附件,如下图:

多芯电缆封罐型终端头制作示意图

单芯电缆封罐型终端头制作示意图

(2)罐注密封绝缘填料。此时,再测试一下电缆的绝缘电阻以防在铜罐拧紧过程中有铜屑碰线,然后将填料(腻子状)填入密封罐内,填料时用手指从一侧向罐内嵌揿,填好后,套进罐盖,用螺丝刀轻轻将罐盖敲入罐内,压合罐盖,清除干净溢出的填料。

注意:电缆头制作前,绝缘电阻必须达到要求,制作完后立即再进行测试,若是热缩型终端头待冷却后,进行第三次测试,如绝缘电阻变低,则必须拆除热缩管(或是密封填料)并按上述方法重新制作。由于清除干净热缩管、热熔胶、密封填料等比较困难,这就是为什么返工费工费物、效果差的原因,所以制作过程,要特别认真仔细,争取一次做成功。

六、  注意事项

1、全面了解矿物绝缘电缆的结构、性能和特点,了解电缆的型号、规格、种类及其适应场所。

2、要熟练掌握矿物绝缘电缆的敷设、安装的方式、方法及其技能,明白敷施工中的注意事项,诸如电缆的弯曲半径、敷设的排列,如何进出配电箱、柜,如何注意消除涡流。

3、熟悉矿物绝缘电缆的配套附件,以及每一附件的安装、使用方法。

4、了解矿物绝缘电缆安装施工时所需要的专用工具并熟练掌握其使用方法。

5、熟悉施工图纸以及现场情况,制定好详细的施工方案。

6、在电缆敷设过程中,或是敷设安装好之后,一定要严格禁止带电的电焊龙头线在电缆上拖动或碰撞,因为带电的电焊龙头会与矿物绝缘电缆的铜护层(相当于接地线)产生碰焊火花,以致于熔化铜护层,导致电缆铜护层产生孔洞,引起空气中的潮气被氧化镁绝缘吸收,电缆绝缘阻值降低。有时因找不到产生孔洞的故障段,误以为是电缆制造厂的产品有问题,这一点一定要引起重视。

7、在敷设安装过程中应勤测电缆的绝缘,发现问题及时处理。在电缆敷设前后以及终端、中间接头的制作前后均应多次测量电缆的绝缘阻值,并进行前后比较,以保证每一个安装工序电缆质量都是完好的。同时,无论电缆的截断或暂停施工,还是要放置一段时间后再施工,一定要及时做好电缆的封端,以免氧化镁绝缘受潮。

8、电缆的终端头和中间头制作好之后,立即进行一次绝缘测试,经过24小时之后再测一次,如果电缆头没有受潮,护层也没有任何损伤,在实际测试中,兆欧表的指针应指向“∝”,这时说明电缆绝缘性能良好。如果第二次测试时,发现绝缘阻值下降,应找出故障点,一般来说,故障点都在终端或是中间接头处,寻找时可以用喷灯火焰在终端的下部,中间接头的两端加热,同时再测量电缆的绝缘阻值,在加热的几秒钟后,绝缘阻值急剧下降,说明该终端或是中间头有问题,此时应拆除,重做直至合格。如果绝缘阻值没有变化,则应检查线路上其它终端或中间头,直到找出故障点,并按上述方法修复。

9、在电缆敷设完后,如果没有中间接头,则可直接做终端头,如果有中间接头,那么应该先做中间接头,否则将增加核对相位等麻烦工作。

10、矿物绝缘电缆的铜护层可作接地使用,且必须接地。

七、  结束语

在湖大矿物绝缘电缆施工过程中,虽说过程不太顺利,走了不少弯路,出现过不少问题,但是,正是因为有这些教训,才能使我们充分认识到了自己的不足,才能在今后的工作中,不断提高自己,才能在此有机会与大家共同谈讨和学习。

学习就是用别人的智慧或教训来提升自己!

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