鞍山北美第二热电厂
1汽轮发电机组大修总结报告
总工程师:
复 审:
初 审:
编 制:
20xx年3月20日
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目录
1、概述-----------------------------------------
2、大修项目-------------------------------------
3、停用时间-------------------------------------
4、人工与费用-----------------------------------
5、机组大修前后主要运行技术指标-----------------
6、大修简要总结---------------------------------
7、大修后尚存问题-------------------------------
8、试验结果简要分析-----------------------------
9、其它-----------------------------------------
10、验收----------------------------------------
11、附表----------------------------------------
一、概述:
(一)大修工程概述:
1#汽轮发电机组上次大修时间为20xx年3月份,水利电力部颁发的《发电厂检修规程》规定:设备运行2~4年为一个大修周期,该设备距上次大修已运行3年,运行时间为25298小时。到本次大修开始小修2次,停用小时数144。临时检修19次,停用261小时。事故检修0次,停用0小时。最长连续可用天数84天,最短连续可用4小时。
经20xx年2月21日召开的《1#机大修研讨会》决定:计划20xx年3月7日至20xx年3月27日对1#汽轮发电机组进行大修,大修工期20天。
(二)设备铭牌
设备制造厂家:奥地利伊林公司。
型号:MTOEK20—10巴
容量:13272KW
进汽压力:50巴
进汽温度:435℃
调整抽汽压力:10.2巴
(三)目前机组存在的问题:
1#汽轮机组在运行过程中,抽汽压力过高,已阻碍了机组的正常负荷,汽耗过大(5.5kg/kwh,原设计4.85kg/kwh)导致机组效率明显降低,低压缸通流量减少时,该机组的鼓风损失、摩擦损失有明显
增大的现象。
二、大修项目:
(一)非常规检修项目:
1、检查高压侧、低压侧喷嘴组及叶片组,对影响通流面积和汽流角度的结垢现象、动静间隙过大的现象做重点检修及调整,以解决机组运行汽耗过大及鼓风损失、摩擦损失增大的现象。
2、处理导汽管密封套漏汽的问题,以解决抽汽压力过高及汽耗过大的现象。(需外委)
3、处理高压侧隔板套变形(上次大修测量变形量为φ2.64mm),更换汽封齿解决汽封间隙过大现象(上次大修测量为0.75~0.80mm,规定为0.50mm)以解决汽耗过大及Ⅱ段抽汽压力过高的现象。(需外委)
4、处理平衡活塞汽封套变形(上次大修测量为φ1.86mm) ,更换汽封齿解决汽封间隙过大现象(上次大修测量为0.75mm,规定为0.50mm)以解决汽耗过大及Ⅱ段抽汽压力过高的现象。(需外委)
5、恢复低压加热器及Ⅲ段抽汽的使用,改善真空劣化的现象,将低压加热器的水位自动调整装臵改成机械水位调整装臵
(二)常规检修项目:
1、各隔板套及汽封套的膨胀间隙的检查及调整。
2、各隔板套及汽封套的轴向间隙、径向间隙的调整。
3、1瓦同心度、2瓦中心、发电机联轴节中心的检查调整,发电机联轴节的润滑脂的更换。
4、复水器水侧酸洗、汽侧结垢情况的检查,并水压试验以检查复水器及真空系统。
5、调速汽门及主汽门的解体清扫,并更换油封重叠度的调整及试验。
6、两台循环水泵的检修及其出入口门的检修,附带一、二次滤网,循环水系统的检修。
7、1#励磁机及励磁机控制系统清扫检查及试验。
8、1#发电机保护校验及其出口100DL大修;1#发电机导出室3.5米小间及配电装臵(零米)的清扫、检查、维修。
9、1#发电机辅机电机检修及其控制回路检修。(真空泵、冷凝泵、辅助油泵)
10、1#电抗器清扫检查试验。
11、1#机组保护的调整、试验及仪表的调校、配线的检查。 12、1#机组1瓦的测温点及转速探头、轴窜探头的拆装、检查、更换。 13、1#机组控制器的操作按钮更换。
14、1#机组主汽门极限开关的拆装、检查、更换。 15、1#机组低加及低位水箱地坑内安装报警装臵。 16、减稳减压汽盘装动圈表的更换。
三、停用日数:
计划:20xx年3月7日到20xx年3月27日,共计20天。 实际:20xx年3月5日到20xx年3月19日,共计15天。
四、人工与费用:
人工:计划:2820工时,实际:2600工时。 费用:计划:22.00万元,实际:32.49万元。
五、机组大修前后主要运行技术指标见下表。
注:表中2、3、4应为额定负荷或可能最大负荷的试验数字,大修前后的试验应在同一负荷下进行。
六、大修简要总结:
1、 大修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施:
此次大修过程中,更换密封套消除了导汽管密封套漏汽的现象,从而降低了汽耗量;检修处理叶片结垢的问题解决了尾部通流面积不足的问题。
2、 人工和费用的简要分析(包括重大特殊项目的人工、费用):
此次大修费用原计划为22万元,实际为32万元,比原计划增加45%。其原因是:原计划只检修复水器出入口阀门(DN500)4台,不进行更换,但解体检修后发现此4台阀门已无修复价值,只能更换,故增加计划外费用11.7万元。
七、大修后尚存的主要问题及准备采取的对策:
大修后设备存在的问题:(1)轴对套汽封间隙过大,造成前汽封漏汽严重,导致Ⅱ段Ⅲ段抽汽参数超标;(2)2瓦中心超标,未影响到正常运行,暂不做检修;(3)发电机中心超标,未影响正常运行,
暂不做检修。
以上问题由于都未影响到正常运行,这次工期时间紧未作处理,运行过程中要注意各瓦的运行状态、振动情况有无异常变化,并做好详细记录,以备以后大修过程中作为参考。
八、试验结果简要分析:
各类试验数据见试验记录报告,试验结果显示此次大修达到预期效果:
1、消除了导汽管密封套漏汽现象,降低了汽缸压力,提高了真空度。
2、降低了汽耗量,提高了机组负荷。
3、处理了反动级叶片结垢,增大尾部通流面积,增大主汽流量,提高了热效率。
4、凝汽器水侧进行了酸洗,提高凝汽器工作效率,提高了真空。
5、大修前,由于抽汽压力高,真空低,1#机纯凝负荷最高带到11MW,大修后,其纯凝负荷最高带到14MW。
6、各类仪表校验单共计43份,示值均符合精度要求,合格。
九、其它(见附表)
十、验收
(一)参加大修验收人员:
(二)设备评级:大修前 ;大修后 。
(三)升级(或降级)的主要原因:
(四)检修工作评语:
1汽轮机组大修后试验及启动报告 启动前试验
一、凝汽器静水压试验
(一)试验目的:
1、检查凝汽器铜管是否有泄漏。
2、检查真空系统各阀管线是否严密。
(二)试验人员:田冰、孙旭辉、孙凯
(三)试验时间:20xx年3月10日
(四)试验过程:
1、检查冷凝水系统
1) 312、313、309、305、316、314、315门应关闭。
2) 关闭两台真空泵入口门。
3) 317、306、307、308应开启。
4) 关闭1#、2#高加启动、运行放汽门。
5) 关闭低加进汽门,开启门前疏水。
6) 关闭各段至凝汽器疏水扩容器疏水门及旁路门。
2、打开凝汽器两侧疏扩顶端螺丝。
3、联系化学启除盐泵,通知除氧器值班员注意水位。
4、开启315门向凝汽器内缓慢注水。 5、9:45分热井液位低报警信号消失。 6、9:48分热井液位高报警信号来。
7、10:30分放汽门见水后,关闭315、308、317门停止注水。 #
8、检查凝汽器各人孔门铜管,无漏水现象。
9、真空系统检查发现以下两处漏水,均已通知检修人员处理完毕。
10、试验结束后,放水恢复系统,将疏扩导管顶端螺丝拧好。
11、试验过程中暴露出的问题:
除热井液位高跳闸信号未来外,其它正常。原因:电气信号电源未投,热工已将热井液位高跳闸保护拆除。
12、试验评语:
真空系统严密性良好,凝汽器铜管无泄漏。
二、低油压保护试验
(一)试验目的:
为确保机组安全,动力油压低时辅助油泵应自动联动,辅助油泵不联动时应跳机,同时,润滑油压低于1公斤时,事故油泵应自动联动。确保机组在惰走过程中向轴瓦供润滑油,防止在停机过程中因轴瓦断油而造成磨轴研瓦恶性事故。
(二)试验人员:张陆、孙凯、马洪胜
(三)试验时间:20xx年3月19日
(四)试验过程:
1、辅助油泵联动试验
1) 联系电气将辅助油泵开关投到“自动”位臵。
2) 启动辅助油泵。
3) 联系热工将主汽温度低下调指针以下。
4) 手动停止辅助油泵按钮,油压降至11巴时,动力油压低报警来,
同时,辅助油泵自动联动。
2、事故油泵联动试验
1) 重新启动辅助油泵,将开关投入“手动”位臵。
2) 将事故油泵开关投入“自动”位臵。
3) 挂闸。
4) 手动断开辅助油泵电源开关。
5) 当油压降至11巴时,动力油压低报警来,油压降至5巴时,机组
跳闸,主汽门关闭。润滑油压降至2.6巴时,润滑油压低,报警来。润滑油压降到1巴时,事故油泵自动联动,当时润滑油压偏低(0.71巴),1瓦、2瓦、减速机油压分别为0.35巴、0.3巴、0.3巴。
(五)试验结果
除事故油压偏低(过去一直偏低)外,油系统试验良好。
三、主汽门及高、低压调速汽门开关试验
(一)试验目的:
试验主汽门开关的灵活性及准确度,高、低调开关的灵活性及准确度。
(二)试验人员:张陆、张殿义、孙凯
(三)试验时间:20xx年3月19日
(四)试验过程:
1) 接到化学通知油质已合格。
2) 启动辅助油泵。
3) 挂闸。
4) 投入SSC、SIC控制器,将主汽门及高、低压调汽门全开,查看
YH=100%、YL=100%,SIC的“Y”值为82%,调节油压1为3.1巴。
调节油压2、3热工未投电源,数据无,其它数据全部正常。
5) 打闸,主汽门关闭信号来,高、低调关闭信号来,YH=0%、YL=0%。
6) 查看主汽门关闭,高、低调全关。
(五)试验结果:
试验结果为合格。
四、调速系统静态试验
(一)试验目的:
由于1#机调速系统不稳,带负荷后经常摆动,而且摆动范围比较大。因此厂部决定对调速系统进行重新调整。
(二)试验人员:张大同、李辉、刘晓东、孙凯
(三)试验步骤:
1、挂闸。
2、设定SIC开启高、低调,由检修人员调解高、低调弹簧紧力。
3、按照调速系统静态曲线调整重叠度。
4、认真做好记录,反复试验,直至合格。
(四)试验结果:良好。
五、汽轮机静态下各种数据报警值、跳闸值试验
(一)试验目的:
校对各种报警值、跳闸值应灵敏、准确。
(二)试验人员:马洪胜、田冰、孙凯 (三)试验时间:20xx年3月19日 (四)试验数据值:
六、热井液位高、低保护试验
(一)试验步骤:
1、辅助油泵及盘车运行,无蒸汽。
2、挂闸,用SSC、SIC将主汽门及高、低调全开。
3、开喷淋注水,缓慢提高热井液位,水位升至150mm时机组跳闸,主汽门及高、低调全关。关闭注水门。
4、开启放水门放水,水位低于100mm时,液位低报警信号来。
(二)试验合格。
七、冷凝泵互联试验
(一)试验人员:夏波、王强、孙凯
(二)试验时间:20xx年3月19日
手动停泵未执行,故障跳泵时,互联动作。
(三)试验结果:互联合格。
八、抽汽逆止门开关试验:合格
九、油箱油位低报警及跳闸试验
为保证油系统及机组安全运行,油位低于报警值时应来报警,低于跳闸值时,机组应自动跳闸。
本试验本次未做。待停机后再做。
十、主汽门严密性试验
此试验在设定SIC开高低调时,注意转速是否升,不上升即认定主汽门严密。
定速后的试验
十一、调速汽门严密性试验
(一)试验步骤
1、在转速6250R/MIN下,打落“紧急停机”按钮,查看主汽门关闭信号和JIC控制信号正常。
2、拨出“紧急停机”按钮。
3、确认SSC、SIC控制变量归“0”后,投入SSC、SIC控制器全开自动主汽门,检查高、低压调速汽门全关。
4、转速下降到2000以下为合格,记录转速变化和时间。 (二)试验结果:良好
十二、超速试验
由于机组大修后保温未干,经请示邢总暂不做此试验。
十三、惰走试验
待停机时做。盘车惰走时间为1分42秒,合格。大轴惰走时间为10分45秒,合格。
十四、真空系统严密性试验
(一) 试验步骤
1、发电机组并列后负荷在10MW左右。 2、断开真空泵操作开关,查看真空降低情况。
3、真空平均每分钟降低不超过0.0066Mpa。6分钟内降低不超过0.04 Mpa为合格。
(二)试验结果:试验良好。
振动的测量 测量结果:
机组大修后的评定:
本次大修主要进行以下几项:
一、 导汽管密封套进行了重新更换。
大修前由于部分密封套脱落及部分密封套间隙过大,造成汽缸压力过高,影响真空,降低了地负荷,增加了汽耗量。机组带10MW时,抽汽压力为1.32 MPa,远远超标,汽耗率为5.11kg/kWh。大修后,这一问题得到了彻底解决,机组带13.5MW时,抽汽压力为1.34 MPa,带10 MW时,抽汽压力为0.95 MPa汽耗率为4.62kg/kWh。
二、 高压段汽封隔板套汽封齿的更换。
大修前隔板套汽封齿间隙过大,造成高压段汽封漏汽过大,导致二段抽汽压力、温度过高,影响低调进汽量,降低电负荷。机组带10MW时,凝汽量为40.5t/h。大修后,机组带10MW时,凝汽量为35.6t/h。
三、 清除反动级叶片及导叶结垢。
大修拆盖后发现反动级叶片及导叶严重结垢,前三级最为突出,结垢截面积达1/4~1/3,严重影响尾部通流和反动级做功能力,也是造成汽缸压力超高的原因之一。经过除垢处理后,尾部通流面积加大,汽缸压力降低。
四、 拆卸清扫高低压调速汽门,重新调整重叠度。
大修前,高调2#、3#调速汽门有油封漏油现象,低调2#调速汽门有卡涩现象,并且调速汽门有摇动现象。大修后,进行了全部清扫及更换油封并重新调整了重叠度,调整后无卡涩漏油现象,消除了调
速系统的摆动现象。
五、 对凝汽器进行酸洗。
大修前,由于凝汽器经过三年低真空运行后,铜管内严重结垢,往年使用高压水枪进行冲洗,效果不太理想,真空一直不好。经过这次酸洗后,这一问题彻底得以解决。大修前,机组带10MW时,端差28℃,真空为-0.87bar。大修后,机组带10MW时,端差12℃,真空为-0.93bar,真空明显好转。
鞍山北美第二热电厂
汽机分场
20xx年3月20日
第二篇:汽轮机大修总结图片(中)
中压缸全貌,顶部是两个调门,边上的是导气管。
传说中的文明生产~~~~·个人认为整个大修最重要的工作,比轴系找中心重要一万倍
隔板挠度,没见过吧???
。。。。。。。。。。。。。。。这张求鄙视~~~~~哈哈哈哈哈哈哈
中压缸前汽流侧,和后汽流侧一样,可以看看内缸,隔板套的布置
高压缸前汽流侧,虽然叫法一样结构和中压缸完全不同
速度级,喷嘴出汽口后就是速度级,全汽轮机最牛X的一级~~~~
低压转子,中间的部分可以加配重
内缸立销~~~~又说到划销了,看看够形象了吧,就是立着削。。谁来削谁!。。。两边的是挂耳。。
号称国际比较先进的末级叶片,我感觉是骗人的
拉筋,拉筋焊点,拉筋是管庄的 ,千万不要认为是麻花钢哈哈