二热电1#汽轮机大修总结

时间:2024.5.8

鞍山北美第二热电厂

1汽轮发电机组大修总结报告

总工程师:

复 审:

初 审:

编 制:

20xx年3月20日

#

目录

1、概述-----------------------------------------

2、大修项目-------------------------------------

3、停用时间-------------------------------------

4、人工与费用-----------------------------------

5、机组大修前后主要运行技术指标-----------------

6、大修简要总结---------------------------------

7、大修后尚存问题-------------------------------

8、试验结果简要分析-----------------------------

9、其它-----------------------------------------

10、验收----------------------------------------

11、附表----------------------------------------

一、概述:

(一)大修工程概述:

1#汽轮发电机组上次大修时间为20xx年3月份,水利电力部颁发的《发电厂检修规程》规定:设备运行2~4年为一个大修周期,该设备距上次大修已运行3年,运行时间为25298小时。到本次大修开始小修2次,停用小时数144。临时检修19次,停用261小时。事故检修0次,停用0小时。最长连续可用天数84天,最短连续可用4小时。

经20xx年2月21日召开的《1#机大修研讨会》决定:计划20xx年3月7日至20xx年3月27日对1#汽轮发电机组进行大修,大修工期20天。

(二)设备铭牌

设备制造厂家:奥地利伊林公司。

型号:MTOEK20—10巴

容量:13272KW

进汽压力:50巴

进汽温度:435℃

调整抽汽压力:10.2巴

(三)目前机组存在的问题:

1#汽轮机组在运行过程中,抽汽压力过高,已阻碍了机组的正常负荷,汽耗过大(5.5kg/kwh,原设计4.85kg/kwh)导致机组效率明显降低,低压缸通流量减少时,该机组的鼓风损失、摩擦损失有明显

增大的现象。

二、大修项目:

(一)非常规检修项目:

1、检查高压侧、低压侧喷嘴组及叶片组,对影响通流面积和汽流角度的结垢现象、动静间隙过大的现象做重点检修及调整,以解决机组运行汽耗过大及鼓风损失、摩擦损失增大的现象。

2、处理导汽管密封套漏汽的问题,以解决抽汽压力过高及汽耗过大的现象。(需外委)

3、处理高压侧隔板套变形(上次大修测量变形量为φ2.64mm),更换汽封齿解决汽封间隙过大现象(上次大修测量为0.75~0.80mm,规定为0.50mm)以解决汽耗过大及Ⅱ段抽汽压力过高的现象。(需外委)

4、处理平衡活塞汽封套变形(上次大修测量为φ1.86mm) ,更换汽封齿解决汽封间隙过大现象(上次大修测量为0.75mm,规定为0.50mm)以解决汽耗过大及Ⅱ段抽汽压力过高的现象。(需外委)

5、恢复低压加热器及Ⅲ段抽汽的使用,改善真空劣化的现象,将低压加热器的水位自动调整装臵改成机械水位调整装臵

(二)常规检修项目:

1、各隔板套及汽封套的膨胀间隙的检查及调整。

2、各隔板套及汽封套的轴向间隙、径向间隙的调整。

3、1瓦同心度、2瓦中心、发电机联轴节中心的检查调整,发电机联轴节的润滑脂的更换。

4、复水器水侧酸洗、汽侧结垢情况的检查,并水压试验以检查复水器及真空系统。

5、调速汽门及主汽门的解体清扫,并更换油封重叠度的调整及试验。

6、两台循环水泵的检修及其出入口门的检修,附带一、二次滤网,循环水系统的检修。

7、1#励磁机及励磁机控制系统清扫检查及试验。

8、1#发电机保护校验及其出口100DL大修;1#发电机导出室3.5米小间及配电装臵(零米)的清扫、检查、维修。

9、1#发电机辅机电机检修及其控制回路检修。(真空泵、冷凝泵、辅助油泵)

10、1#电抗器清扫检查试验。

11、1#机组保护的调整、试验及仪表的调校、配线的检查。 12、1#机组1瓦的测温点及转速探头、轴窜探头的拆装、检查、更换。 13、1#机组控制器的操作按钮更换。

14、1#机组主汽门极限开关的拆装、检查、更换。 15、1#机组低加及低位水箱地坑内安装报警装臵。 16、减稳减压汽盘装动圈表的更换。

三、停用日数:

计划:20xx年3月7日到20xx年3月27日,共计20天。 实际:20xx年3月5日到20xx年3月19日,共计15天。

四、人工与费用:

人工:计划:2820工时,实际:2600工时。 费用:计划:22.00万元,实际:32.49万元。

五、机组大修前后主要运行技术指标见下表。

二热电1汽轮机大修总结

二热电1汽轮机大修总结

注:表中2、3、4应为额定负荷或可能最大负荷的试验数字,大修前后的试验应在同一负荷下进行。

六、大修简要总结:

1、 大修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施:

此次大修过程中,更换密封套消除了导汽管密封套漏汽的现象,从而降低了汽耗量;检修处理叶片结垢的问题解决了尾部通流面积不足的问题。

2、 人工和费用的简要分析(包括重大特殊项目的人工、费用):

此次大修费用原计划为22万元,实际为32万元,比原计划增加45%。其原因是:原计划只检修复水器出入口阀门(DN500)4台,不进行更换,但解体检修后发现此4台阀门已无修复价值,只能更换,故增加计划外费用11.7万元。

七、大修后尚存的主要问题及准备采取的对策:

大修后设备存在的问题:(1)轴对套汽封间隙过大,造成前汽封漏汽严重,导致Ⅱ段Ⅲ段抽汽参数超标;(2)2瓦中心超标,未影响到正常运行,暂不做检修;(3)发电机中心超标,未影响正常运行,

暂不做检修。

以上问题由于都未影响到正常运行,这次工期时间紧未作处理,运行过程中要注意各瓦的运行状态、振动情况有无异常变化,并做好详细记录,以备以后大修过程中作为参考。

八、试验结果简要分析:

各类试验数据见试验记录报告,试验结果显示此次大修达到预期效果:

1、消除了导汽管密封套漏汽现象,降低了汽缸压力,提高了真空度。

2、降低了汽耗量,提高了机组负荷。

3、处理了反动级叶片结垢,增大尾部通流面积,增大主汽流量,提高了热效率。

4、凝汽器水侧进行了酸洗,提高凝汽器工作效率,提高了真空。

5、大修前,由于抽汽压力高,真空低,1#机纯凝负荷最高带到11MW,大修后,其纯凝负荷最高带到14MW。

6、各类仪表校验单共计43份,示值均符合精度要求,合格。

九、其它(见附表)

十、验收

(一)参加大修验收人员:

(二)设备评级:大修前 ;大修后 。

(三)升级(或降级)的主要原因:

(四)检修工作评语:

1汽轮机组大修后试验及启动报告 启动前试验

一、凝汽器静水压试验

(一)试验目的:

1、检查凝汽器铜管是否有泄漏。

2、检查真空系统各阀管线是否严密。

(二)试验人员:田冰、孙旭辉、孙凯

(三)试验时间:20xx年3月10日

(四)试验过程:

1、检查冷凝水系统

1) 312、313、309、305、316、314、315门应关闭。

2) 关闭两台真空泵入口门。

3) 317、306、307、308应开启。

4) 关闭1#、2#高加启动、运行放汽门。

5) 关闭低加进汽门,开启门前疏水。

6) 关闭各段至凝汽器疏水扩容器疏水门及旁路门。

2、打开凝汽器两侧疏扩顶端螺丝。

3、联系化学启除盐泵,通知除氧器值班员注意水位。

4、开启315门向凝汽器内缓慢注水。 5、9:45分热井液位低报警信号消失。 6、9:48分热井液位高报警信号来。

7、10:30分放汽门见水后,关闭315、308、317门停止注水。 #

8、检查凝汽器各人孔门铜管,无漏水现象。

9、真空系统检查发现以下两处漏水,均已通知检修人员处理完毕。

10、试验结束后,放水恢复系统,将疏扩导管顶端螺丝拧好。

11、试验过程中暴露出的问题:

除热井液位高跳闸信号未来外,其它正常。原因:电气信号电源未投,热工已将热井液位高跳闸保护拆除。

12、试验评语:

真空系统严密性良好,凝汽器铜管无泄漏。

二、低油压保护试验

(一)试验目的:

为确保机组安全,动力油压低时辅助油泵应自动联动,辅助油泵不联动时应跳机,同时,润滑油压低于1公斤时,事故油泵应自动联动。确保机组在惰走过程中向轴瓦供润滑油,防止在停机过程中因轴瓦断油而造成磨轴研瓦恶性事故。

(二)试验人员:张陆、孙凯、马洪胜

(三)试验时间:20xx年3月19日

(四)试验过程:

1、辅助油泵联动试验

1) 联系电气将辅助油泵开关投到“自动”位臵。

2) 启动辅助油泵。

3) 联系热工将主汽温度低下调指针以下。

4) 手动停止辅助油泵按钮,油压降至11巴时,动力油压低报警来,

同时,辅助油泵自动联动。

2、事故油泵联动试验

1) 重新启动辅助油泵,将开关投入“手动”位臵。

2) 将事故油泵开关投入“自动”位臵。

3) 挂闸。

4) 手动断开辅助油泵电源开关。

5) 当油压降至11巴时,动力油压低报警来,油压降至5巴时,机组

跳闸,主汽门关闭。润滑油压降至2.6巴时,润滑油压低,报警来。润滑油压降到1巴时,事故油泵自动联动,当时润滑油压偏低(0.71巴),1瓦、2瓦、减速机油压分别为0.35巴、0.3巴、0.3巴。

(五)试验结果

除事故油压偏低(过去一直偏低)外,油系统试验良好。

三、主汽门及高、低压调速汽门开关试验

(一)试验目的:

试验主汽门开关的灵活性及准确度,高、低调开关的灵活性及准确度。

(二)试验人员:张陆、张殿义、孙凯

(三)试验时间:20xx年3月19日

(四)试验过程:

1) 接到化学通知油质已合格。

2) 启动辅助油泵。

3) 挂闸。

4) 投入SSC、SIC控制器,将主汽门及高、低压调汽门全开,查看

YH=100%、YL=100%,SIC的“Y”值为82%,调节油压1为3.1巴。

调节油压2、3热工未投电源,数据无,其它数据全部正常。

5) 打闸,主汽门关闭信号来,高、低调关闭信号来,YH=0%、YL=0%。

6) 查看主汽门关闭,高、低调全关。

(五)试验结果:

试验结果为合格。

四、调速系统静态试验

(一)试验目的:

由于1#机调速系统不稳,带负荷后经常摆动,而且摆动范围比较大。因此厂部决定对调速系统进行重新调整。

(二)试验人员:张大同、李辉、刘晓东、孙凯

(三)试验步骤:

1、挂闸。

2、设定SIC开启高、低调,由检修人员调解高、低调弹簧紧力。

3、按照调速系统静态曲线调整重叠度。

4、认真做好记录,反复试验,直至合格。

(四)试验结果:良好。

五、汽轮机静态下各种数据报警值、跳闸值试验

(一)试验目的:

校对各种报警值、跳闸值应灵敏、准确。

(二)试验人员:马洪胜、田冰、孙凯 (三)试验时间:20xx年3月19日 (四)试验数据值:

二热电1汽轮机大修总结

六、热井液位高、低保护试验

(一)试验步骤:

1、辅助油泵及盘车运行,无蒸汽。

2、挂闸,用SSC、SIC将主汽门及高、低调全开。

3、开喷淋注水,缓慢提高热井液位,水位升至150mm时机组跳闸,主汽门及高、低调全关。关闭注水门。

4、开启放水门放水,水位低于100mm时,液位低报警信号来。

(二)试验合格。

七、冷凝泵互联试验

(一)试验人员:夏波、王强、孙凯

(二)试验时间:20xx年3月19日

手动停泵未执行,故障跳泵时,互联动作。

(三)试验结果:互联合格。

八、抽汽逆止门开关试验:合格

九、油箱油位低报警及跳闸试验

为保证油系统及机组安全运行,油位低于报警值时应来报警,低于跳闸值时,机组应自动跳闸。

本试验本次未做。待停机后再做。

十、主汽门严密性试验

此试验在设定SIC开高低调时,注意转速是否升,不上升即认定主汽门严密。

定速后的试验

十一、调速汽门严密性试验

(一)试验步骤

1、在转速6250R/MIN下,打落“紧急停机”按钮,查看主汽门关闭信号和JIC控制信号正常。

2、拨出“紧急停机”按钮。

3、确认SSC、SIC控制变量归“0”后,投入SSC、SIC控制器全开自动主汽门,检查高、低压调速汽门全关。

4、转速下降到2000以下为合格,记录转速变化和时间。 (二)试验结果:良好

十二、超速试验

由于机组大修后保温未干,经请示邢总暂不做此试验。

十三、惰走试验

待停机时做。盘车惰走时间为1分42秒,合格。大轴惰走时间为10分45秒,合格。

十四、真空系统严密性试验

(一) 试验步骤

1、发电机组并列后负荷在10MW左右。 2、断开真空泵操作开关,查看真空降低情况。

3、真空平均每分钟降低不超过0.0066Mpa。6分钟内降低不超过0.04 Mpa为合格。

(二)试验结果:试验良好。

振动的测量 测量结果:

二热电1汽轮机大修总结

机组大修后的评定:

本次大修主要进行以下几项:

一、 导汽管密封套进行了重新更换。

大修前由于部分密封套脱落及部分密封套间隙过大,造成汽缸压力过高,影响真空,降低了地负荷,增加了汽耗量。机组带10MW时,抽汽压力为1.32 MPa,远远超标,汽耗率为5.11kg/kWh。大修后,这一问题得到了彻底解决,机组带13.5MW时,抽汽压力为1.34 MPa,带10 MW时,抽汽压力为0.95 MPa汽耗率为4.62kg/kWh。

二、 高压段汽封隔板套汽封齿的更换。

大修前隔板套汽封齿间隙过大,造成高压段汽封漏汽过大,导致二段抽汽压力、温度过高,影响低调进汽量,降低电负荷。机组带10MW时,凝汽量为40.5t/h。大修后,机组带10MW时,凝汽量为35.6t/h。

三、 清除反动级叶片及导叶结垢。

大修拆盖后发现反动级叶片及导叶严重结垢,前三级最为突出,结垢截面积达1/4~1/3,严重影响尾部通流和反动级做功能力,也是造成汽缸压力超高的原因之一。经过除垢处理后,尾部通流面积加大,汽缸压力降低。

四、 拆卸清扫高低压调速汽门,重新调整重叠度。

大修前,高调2#、3#调速汽门有油封漏油现象,低调2#调速汽门有卡涩现象,并且调速汽门有摇动现象。大修后,进行了全部清扫及更换油封并重新调整了重叠度,调整后无卡涩漏油现象,消除了调

速系统的摆动现象。

五、 对凝汽器进行酸洗。

大修前,由于凝汽器经过三年低真空运行后,铜管内严重结垢,往年使用高压水枪进行冲洗,效果不太理想,真空一直不好。经过这次酸洗后,这一问题彻底得以解决。大修前,机组带10MW时,端差28℃,真空为-0.87bar。大修后,机组带10MW时,端差12℃,真空为-0.93bar,真空明显好转。

鞍山北美第二热电厂

汽机分场

20xx年3月20日


第二篇:汽轮机大修总结图片(中)


汽轮机大修总结图片中

中压缸全貌,顶部是两个调门,边上的是导气管。

汽轮机大修总结图片中

传说中的文明生产~~~~·个人认为整个大修最重要的工作,比轴系找中心重要一万倍

汽轮机大修总结图片中

隔板挠度,没见过吧???

汽轮机大修总结图片中

。。。。。。。。。。。。。。。这张求鄙视~~~~~哈哈哈哈哈哈哈

汽轮机大修总结图片中

中压缸前汽流侧,和后汽流侧一样,可以看看内缸,隔板套的布置

汽轮机大修总结图片中

高压缸前汽流侧,虽然叫法一样结构和中压缸完全不同

汽轮机大修总结图片中

汽轮机大修总结图片中

速度级,喷嘴出汽口后就是速度级,全汽轮机最牛X的一级~~~~

汽轮机大修总结图片中

低压转子,中间的部分可以加配重

汽轮机大修总结图片中

内缸立销~~~~又说到划销了,看看够形象了吧,就是立着削。。谁来削谁!。。。两边的是挂耳。。

汽轮机大修总结图片中

号称国际比较先进的末级叶片,我感觉是骗人的

汽轮机大修总结图片中

拉筋,拉筋焊点,拉筋是管庄的 ,千万不要认为是麻花钢哈哈

更多相关推荐:
培训汽轮机总结

本次学习了主要学习汽轮机运行和检修技术。通过讲师的讲解和结合培训人员提出的运行维护的问题,增长了不少专业知识。具体内容如下:1.汽轮机的基础知识。汽轮机在国民经济发展中的地位及发展史、汽轮机的工作原理,本体结构…

汽轮机总结

123000100自己找资料总结的汽轮机一部分资料汽轮机工作原理汽轮机是将蒸汽的热能转换成机械能的蜗轮式机械在汽轮机中蒸汽在喷嘴中发生膨胀压力降低速度增加热能转变为动能如图1所示高速汽流流经动叶片3时由于汽流方...

汽轮机大修总结

5汽轮机大修总结报告汽机检修20xx年02月01日

汽轮机课设心得总结

汽轮机课设心得总结经过两个星期的汽轮机课设对我们而言收获颇丰整个过程我们都认真完成其中不免遇到很多问题经过大家的齐心协力共同克服了它们不仅从中熟悉了汽轮机的工作原理及流程而且还获得了许多心得体会汽轮机是将蒸汽的...

汽轮机实训总结

实践与理论相结合是一种很好的学习方法。在实践中发现问题,在理论中寻找答案,在理论中挖掘知识,在实践中攻固知识。汽轮机是能将蒸汽热能转化为机械功的外燃回转式机械,来自锅炉的蒸汽进入汽轮机后,依次经过一系列环形配置…

《电厂汽轮机》总结

模块一汽轮机的工作原理总结单元一汽轮机级的工作原理1汽轮机的概念将蒸气的热能转变为机械能的旋转式原动机2汽轮机的分类a按工作原理分为冲动式由冲动级组成和反动式由反动级组成b按热力特性分为凝汽式进入汽轮机的蒸汽除...

汽轮机复习总结(考点)3

一概念1汽轮机的型号P32最佳速比多少级的轮周效率最高纯冲动级和反动级最佳速比下所能承担的焓降关系P22P25在同等直径和转速的情况下纯冲动级和反动级的最佳速比比值x1opx1opuc1imuc1re11rec...

汽轮机大修总结

一二工期及检修记事1月24日2210停机1汽缸结合面修刮下缸13次冷态结果正常热态结果是否泄漏需投抽汽后观察一段时间2调速系统晃动从目前情况看趋于稳定3油箱无法清理滤网缺陷已消除4推力瓦温度偏高问题已消除最高6...

汽轮机大修总结图片(中)

中压缸全貌顶部是两个调门边上的是导气管传说中的文明生产个人认为整个大修最重要的工作比轴系找中心重要一万倍隔板挠度没见过吧这张求鄙视哈哈哈哈哈哈哈中压缸前汽流侧和后汽流侧一样可以看看内缸隔板套的布置高压缸前汽流侧...

汽轮机快冷系统总结

汽轮机快冷系统学习总结1快冷装置概述随着电力工业的不断发展汽轮机组逐渐趋于大型化随着单机容量的增加机组的热容量也随之增大加之汽缸保温采用硅酸钙硅酸铝等优质保温材料被广泛地使用其保温性能安全性能得到了很大的改善但...

汽轮机大修总结图片(下)

这些是我15年来经历的无数次大修总结下来的部分图片绝对具有一定的意义很多新进厂的都是只知理论不懂现场对设备内部的基本认知存在差异本次发出部分图片给没有经过大修对汽轮机设备不太了解的朋友门一些帮助老油条们也可以收...

20xx年玉环电厂汽轮机监督总结

华能玉环电厂汽轮机监督总结20xx年度回顾即将过去的20xx年华能玉环电厂的汽轮机监督工作在设备管理部技术监督组的领导下以集团公司汽轮机技术监督节能监督标准安全性评价标准为依据在坚持以自身技术力量为主体的前提下...

汽轮机总结(37篇)