我这个小学徒刚刚开始接触变频器,知识是一穷二白,最近在网站上看了一些文章,其中有个网站上有个网络期刊《变频器世界》,个人感觉比较好,其中有个专题叫做《变频调速讲座》的,讲的很是通俗易懂(我不是电气专业的)。 接下来写写最基本的体会,可能很肤浅,贻笑大方了,呵呵!
关于变频器的应用场合,主要应用于高速场合的三相异步电动机,作用包括:安全快速的起停电机,调节电机转速。 变频器可以通过变频器的控制面板控制,也可以通过plc控制(这也是我愿来很想了解却不知如何下手的,其实很简单,只需用开关触点把变频器的相应端子和公共端(COM)之间联接起来,即可进行相应的操作了。因为所接受的是外部开关的信号,称为开关量输入。
在电机工频启动过程中,在接通电源瞬间,同步转速高达1500r/min,转子绕组与旋转磁场的相对速度很高,故转子电动势和电流很高,从而定子电流很大,可达额定电流的(4~7)倍,从机械特性上看,则在整个起动过程中,动态转矩TJ很大,故起动时间越短,起动过程中的机械冲击越大;采用变频调速后,可通过降低起动时的频率来减小起动电流。 降速过程中,正常运行时,电动机的实际转速总是低于同步转速的,设为1440r/min。这时,转子绕组反方向(与旋转磁场方向相反)切割旋转磁场,转子电流和转子绕组所受电磁力的方向与磁场的旋转方向相同的,从而带动转子旋转。
在频率刚下降的瞬间,由于惯性原因,转子的转速仍为1440r/min,但旋转磁场的转速却已经下降了。从而,转子绕组变成
为正方向切割旋转磁场了,从而转子电动势和电流等都与原来相反,电动机变成了发电机,处于再生制动状态,从能量平衡的观点看,则降速过程是拖动系统释放动能的过程,所释放的动能转换成了再生电能。电动机在再生状态下发出的电能,经逆变管旁边的反并联二极管VD7~VD12全波整流后,反馈至直流电路,使直流电压上升,称为泵升电压。如果直流电压过高,将会损坏整流和逆变模块。因此,当直流电压升高到一定限值时,必须使跳闸。
采用变频器后,也可通过设置减速时间来减小电压峰值,防止损害电机。 停机方式主要有: 减速停机:即按照用户预置的降速时间减速并停机; 自由制动:变频器的逆变管封锁,没有任何输出,使电动机处于切断电源后的自由制动状态; 减速停机加直流制动:即先按照降速时间减速到一定频率,然后进行直流制动并停机。 负载改变时: 1) 变动负载中U/f比的设定对于转矩变化较大的负载,在采用V/F控制方式时,正确地设定U/f比是十分重要的。毫无疑问,人们首先关心的是:低频时电动机能否带得动最重的负载?因而容易把U/f比设定得较大。然而,图2-27所示的曲线表明,如U/f比过大,则空载时容易跳闸。因此,调试时,U/f比宜由小逐渐加大,每加大一档,观察能否带得动重负载?及至能带动时,还应反过来观察空载时会不会跳闸?一直到在低频运行时,既能带得动重负载,又不会空载跳闸时为止。 2) 二次方律负载的U/f比设定二次方律负载在低速时,负载的阻转矩甚小,如果变频器的U/f比由于某种原因而设定得较大时,有可能因此而跳闸。因此,应将U/f比设定得尽量地小,以
利于节能。 (5) 准确预置U/f比举例 1) 风机风机属于二次方律负载,在低转速(频率较低)运行时,负载的阻转矩很小。即使不进行补偿,负载转矩也比电动机的有效转矩小得多。针对这类负载,变频器专门设置了若干根“负补偿线”; 2) 带式输送机带式输送机属于恒转矩负载。输送煤碳或石料的传输带,在运行过程中,其负载轻重虽略有变化,但总体上说,可以认为,负载的阻转矩是基本不变的; (1) 转差补偿的目的由异步电动机的自然机械特性可知,当负载的阻转矩从轻载(TL≈TM≈0)增大到额定值(TL≈TMN)的过程中,拖动系统的转速是有所下降的。转差补偿的目的,是使拖动系统的转速基本不变(nM2≈n02),从而得到较硬的机械特性。 (2) 转差补偿的方法当负载增加,转速下降时,通过适当提高变频器的输出频率,使电动机因转差而降低了的转速得到补偿。例如,当负载转矩为TLN(≈TMN)时,通过预置“转差补偿”,适当提高变频器的输出频率,使电动机的同步转速从n02上升至n02′,而拖动系统的工作点则从Q2上升至Q2′。使拖动系统的转速与原来给定的同步转速n02基本相。
第二篇:安川变频器代码
示 故障内容 说明 处理对策 等级
UV1 主回路低电压(PUV) 运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms,(瞬停保护
1) 检查电源电压及配线 A
Dc Busundervolt 护2S)低电压检出标准200V级:约190V以下400V级:约380V以下 UV2 控制回路低电压(CUV) 控制回路电压低于低电压检出标准 2)检查电源容量 CTL Ps Undervolt
UV3 内部电磁接触器故障 运转时预充电接触器开路 A
MC Ansewerback
UV 瞬时停电检出中 1)主回路直流电低于低电压检出标准 2)预充电接触器 B Under Volatage 3)控制回路电压低于低电压检出标准
OC 过电流(OC) 变频器输出电流超过OC标准 1)检查电机的阻抗绝缘是否正常 A Overcurrent 2)延长加减速时间
GF 接地故障(GF) 变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的50%以上 1)检查电机是 否绝缘劣化 A
Ground fault 2)变频器及电机间配线是否有破损
OV 过电压(OV) 主回路直流电压高于过电压检出标准200V级:约400V 400V级:约 延长 减速时间,加装制动控制器及制动电阻 A
Overvoltage 800V
SC 负载短路(SC) 变频器输出侧短路 检查电机的绝缘及阻抗是否正常 A
Short Circuit
PUF 保险丝断(FI) 1)主回路晶体模块故障 2)直流回路保险丝熔断 1)检查晶体模块是否 正常 A
DC Bus Fuse open 2)检查负载侧是否有短路,接地等情形
OH 散热座过热(OH1) 晶体模块冷却风扇的温度超过允许值 检查风扇功能是否正常,及周 围是否在额定温度内 A
Heatsink Over tmp
OL1 电机过负载(OL1) 输出电流超过电机过载容量 减小负载 A
Motor Overloaded
OL2 变频器过负载(OL2) 输出电流超过变频器的额定电流值150%1分钟 减少负载及延长加 速时间 A
in Overloaded
PF 输入欠项 1)变频器输入电源欠相 2)输入电压三相不平衡 1)检查电源电压是否正常 A
inut Pha Loss 2)检查输入端点螺丝是否销紧
LF 输出欠项 变频器输出侧电源欠相 1)检查输出端点螺丝及配线是否正常 A Output Pha Loss 2)电机三相阻抗检查
RR 制动晶体管异常 制动晶体管动作不良 变频器送修 A
Dyn Brk Tansistr
RH 制动控制器过热 制动控制器的温度高于允许值 检查制动时间与制动电阻使用率 A Dyn Brk Resistor
OS 过速度(OS) 电机速度超过速度标准(F1-08) A
Overspeed Det
PGO PG断线(PGO) PG断线(PGO) 1)检查PG连线 2)检查电机轴心是否堵住 A PG Open
DEV 速度偏差过大(DEV) 速度指令与速度回馈之值相差超过速度偏差(F1-10) 检查是否 过载 B
Speed Deviation
EF 运转指令不良 正向运转及反向运转指令同时存在0.5秒以上 控制时序检查,正反转指令不 能同时存在 B
External Fault
EF3-EF8 端子3外部异常信号输入 外部端子3-8异常信号输入 1)由U1-10确认异常信号输 入端子 A
External Fault3-8 EF4-EF8-端子4-8 2)依端子设定之异常情况进行检修 OPE 01 变频器容量设置异常 变频器容量参数902-04)设定不良 调整设定值 C OPE02 Limit 参数设置不当 参数设定有超出限定值 调整设定值 C
异常表示 故障内容 说明 处理对策 等级
OPE 03 Terminal 多功能输入设定不当 H1-(01-06)的设定值未依小而大顺序设定或重 复设定相同值 调整设定值 C
OPE 10 v/f参数设置不当 E1-(04-10)必须符合下列条件:Fmax大等于(E1-04)FA大于( E1-06) 调整设定值 C
v/f Ptrn Setting FB大等于(E1-07) Fmin(E1-09)
OPE11 参数设定不当 参数设定值1)C6-01大于5KHz但C6-02小等于5KHz 调整设定值 C
Carr frq/on-Delay 2)C6-03大于6 但 C6-02小等于C6-01
ERR EEPROM 输入不良 参数初始化时正确信息无法写入EEPROM 控制板更换 B EEPROM/Rlw Err
CALL SI-B传输错误 电源投入时控制信号不正常 传输机器控制信号从新检查 C Serial Com Call
ED 传输故障 控制信号送出后2秒内未收到正常响应信号 传输机器控制信号从新检查 A Memobus Com Err
CPF00 控制回路传输异常1 电源投入后,5秒内操作器与控制板连接异常发生 从新安装数字操作器 检查控制回路的配线 A
COM-ERR(OP&INV)
CPF01 控制回路传输异常2 MPU周边零件故障 更换控制
板 COM-ERR(OP&INV)
CPF02 基极阻断(BB)回路不良 变频器控制板故障 更换控制板 A BB circuit Err CPF03 EEPROM 输入不良 EEPROM Error
CPF04 CUP内部A/D转换器不良 Internal A/D Err (安川G3变频器CPF04故障系控制板上U5,U6两存储器损坏所致,执行SN-03=1110参数作NVRAM初始化试一下,不行就把U5,U6换掉!本人专修安川,东元,东川,艾默生控制板,欢迎咨询!我的Email:
elongking1982@163.com Mobile:+86-137xxxxxxxx)
GPF05 CUP内部A/D转换器不良 External A/D Err
CPF06 周边界面卡连接不良 周边界面卡安装不正确 周边界面卡从新更换 A Option Error (1,切断电源 2,正确联接可选卡后再投入。)
CPF20 模块指令卡的A/D变换器不良 AI-14B卡的A/D变换器动作不良 更换AI-14B卡 A
Option A/D Error
故障等级的内容定义
A:重故障,电机自然停车,故障的异常表示显示于数字操作器上,异常接点输出(18) (20)接通
B:轻故障,电机继续运转,故障的异常表示显示于数字操作器上。异常接点不动作,多功能输出。选用时动作
C:警告,变频器不动作,故障的异常表示于数字操作器上,异常接点多功能输出端子,不动作
A1-00=0 语言选择:英文
A1-01=2 参数的存取等级:ADVANCED。可以修改所有的参数
A1-02=3 控制模式:闭环矢量控制 (2是开环矢量控制)
A1-03=0 初始化 2220(2线制的初始化,出厂设定)
2. 应用参数:
B1-01=1 选择频率指令:控制回路端子 (设0为数字操作器)
B1-02=1 选择运行指令:控制回路端子 (设0为数字操作器)
B1-03=1 停止方法:自由滑行停止 (0是减速停止,停车时输出接触器会拉弧)
3. 调整参数:
C1-01=0 加速时间 (数字量约为2.5)
C1-02=0 减速时间 (数字量约为2.5)
C2-01=0 加速开始S (数字量约为2.0)
C2-02=0 加速完成S (数字量约为0.8)
C2-03=0 减速开始S (数字量约为0.8)
C2-04=0 减速完成S (数字量约为1.0)
C5-01=20 速度环比例增益1
C5-02=0.5 速度环积分增益1
C5-03=25 速度环比例增益2
C5-04=0.5 速度环积分增益2
C5-07 =6 ASR切换频率
C6-02=3 载波频率8KHZ 设2是(5KHZ)
4. 指令参数:
d1-01=0 零速
d1-02=5 检修半速(32位主板) 由H3-09=1F开通 d1-03=2 再平层速度(32位主板) 由H3-05=1F开通 d1-04=3 爬行速度(数字量)
d1-05=10 检修速度(数字量)
d1-06=30 单层速度 (数字量)
d1-07=40 双层速度(数字量)
d1-08=50 多层速度 (数字量)
5. 电机参数:
E1-01=380 输入电压设定
E1-04=50 最高输出频率(注意:闭环和开环切换时会变60HZ) E1-05=380 电机最高电压
E1-06=50 基频(注意:闭环和开环切换时会变60HZ) E2-01= 电机额定电流(根据电机铭牌设)
E2-02= 电机额定滑差(自整定得出)
E2-03= 电机空载电流(自整定得出)
E2-04= 电机极数 (根据电机铭牌设)
E2-05= 电机线间电阻(自整定得出)
E2-06= 电机漏电感(自整定得出)
E2-07= 电机铁心饱和系数1(自整定得出)
E2-08= 电机铁心饱和系数2(自整定得出)
E2-09= 电机的机械损耗 (自整定得出)
6. 选件参数:
F1-01=600 PG参数
F1-05=0 PG旋转方向设定
F1-06=1 PG输出分频比
7. 选择端子功能:
H1-02=8 S4端子的功能 基极封锁
H1-03=3 S5端子的功能 多段速1
H1-04=4 S6端子的功能 多段速2
H1-05=5 S7端子的功能 多段速3
H1-07=F 使无效,因为该值出厂为5,和H1-05有冲突 H3-02=100% 模拟给定A1增益
H3-03=0 模拟给定A1偏置
H3-05=1F (不使用模拟量输入)开通d1-03
H3-09=1F (不使用模拟量输入)开通d1-02
8. 保护功能:
L3-04=0 减速时失速防止功能无效,如设1空载上行无减速 L7-01=200正转力矩限制
L7-02=200反转力矩限制
L7-03=200正转再生力矩限制
L7-04=200反转再生力矩限制
L8-05=0 输入缺相保护无效 1(有效)
L8-07=1 输出缺相保护有效 0(无效)
9. 监控参数:
U1-01 频率给定
U1-02 频率输出
U1-03 输出电流
U1-05 电机速度
U1-06 输出电压
U1-10 输入端子状态
U1-11 输出端子状态
U3-01 最近一次发生故障内容
U3-02 前第二次发生故障内容
U3-03 前第三次发生故障内容
U3-04 前第四次发生故障内容
U3-05 最近故障发生时的时间记录
U3-06 前第二次故障发生时的时间记录
U3-07 前第三次故障发生时的时间记录
U3-08 前第四次故障发生时的时间记录
三.电机自学习:
G7变频器的自学习有3种模式,旋转型自学习,停止型自学习,只对线间电阻的停止型自学习。
由于停止型自学习整定出来的参数很不准确,建议在条件允许的情况下尽量用旋转型自学习模式。
自学习需要设定以下参数:
T1-01 选择自学习模式 0 旋转 1静止
T1-02 电机输出功率(按铭牌设)
T1-03 电机额定电压 (按铭牌设)
T1-04 电机额定电流(按铭牌设)
T1-05 电机的基频 (按铭牌设)
T1-06 电机的极数(按铭牌设)
T1-07 电机基本转速 (按铭牌设)
T1-08 自学习时的脉冲数
注意:电机输出功率和电机额定电流不匹配会报数据出错,自整定不能进行。
四.故障代码及解决对策:
OC 过电流(该故障通常是由于编码器出现问题而引起)
GF 接地故障(该故障通常是变频输出接触器非零电流释放而引起) PUF 直流侧保险丝熔断(属于硬件故障,一般制动晶体管损坏所引起)
SC 负载短路(两种可能1。电机侧短路。2。硬件故障,有一组IGBT损坏) OU 过电压 (主回路直流电压超过检出电平)
OS 过速度 (电机速度超出检出电平)
DEV 速度偏差过大
PGO PG断线 (很多场合都是抱闸没有打开所引起)
PF 变频器输入电压欠相
LF 变频器输出缺相
OH(OH1)散热片过热,冷却风机停止(一般是变频器中的散热风机出现问题) OL1 电机过负载
OL2 变频器过负载
OL3 过力矩检出1 力矩超过了检测电平L6-02
OL4 过力矩检出2 力矩超过了检测电平L6-05
RR 制动晶体管故障
CPF06 选择卡连接异常(一般是液晶操作器或者PG卡松动所引起)
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