#2机组A修锅炉设备解体检查阶段报告

时间:2024.4.27

#2机组A修锅炉设备解体阶段报告

专业:锅炉                                                                                   20##年07月18日

一、人力资源投入情况

人员:锅炉辅机32人、锅炉本体38人,阀门12人,共82人。(合同锅炉班60人、辅机50人、管阀30人),人员基本满足要求;

二、检修进度、网络节点完成说明

进度基本符合要求,锅炉本体工作有点滞后,尾部受热面、高再、炉膛水冷壁检查完成,风机、制粉系统设备解体完成,阀门共156台。已解体150台,余下工作主要是主汽堵阀未解体,整个解体阶段工基本完成;

主要炉膛内工作进度安排(共28天),根据目前的进度,可以满足要求:

1.   7月18日—22日5天,吹灰孔处水冷壁补焊、换管、取样;同时进行其他受热面检修、燃烧器修理工作;交叉时间进行屏过搭架工作;

2.   7月23日—28日6天,屏过管排检查、整形、落灰斗检查处理;

3.   7月29日—8月8日10天,水冷壁喷涂;

4.   8月10日水压试验

5.   8月11日—15日5天,拆炉内检修平台;

6.   8月16日移回捞渣机

三、发现的主要缺陷及处理意见

1、 锅炉四管:

1.1 左、右墙水冷壁存在高温腐蚀,区域:上下在最上层燃烧器至炉膛折焰角之间,左右在距离前后墙约1米中间部位,壁厚(原始7.5 mm)测厚左墙最低7.1mm;右墙最低6.2 mm,需要进行防腐喷涂约500平方米;

1.2 炉膛吹灰孔处水冷壁存在较为普遍的吹损,壁厚测厚最低5.2mm,补焊处理后进行防磨喷涂

1.3 B侧水冷壁前墙B至A数第107根垂直水冷壁管张粗严重,需要更换,内窥检查管路、集箱;

1.4 受热面取样6根;

1.5 检查超标换管21根,加上屏过的管排整形,预计换管35根;   

2、 阀门更换6个、其余的修复,B361阀密封面有点冲刷,阀笼迷宫有铁屑等杂物;

3、 空气预热器2A、2B空气预热器导向轴承压板3条M36固定螺栓断裂、短轴和轴套磨损,主要是转子的安装垂直偏斜造成,A侧100丝、B侧52丝(要求25丝),已外送修复;

4、 风机:

2.1  两台一次风机推力轴承滚道、滚珠脱皮损伤; A侧是20##年9月临修更换承力轴承、推力轴承由于没有货未更换,但已有脱皮;B侧是20##年2月振动大抢修更换整套轴承;主要原因系轴承质量问题(根据送风机新轴承的检查情况,轴承有内套上有麻点,外套外观变黑色、外圈有划痕,疑为翻新轴承,已经退货)。现场检查轴承未发现明显的超温现象,运行中温度、振动良好,说明润滑、间隙良好;本次两套轴承需要更换;

2.2  A、B一次风机、A送风机液压缸油封老化,需要更换;有备件;

2.3  2A送风机编号16的叶片,其迎风面两侧腐蚀、磨损比其他严重,距叶顶约80毫米处长约40毫米、 宽约12毫米被异物击掉

2.4  2A送风机推力侧承力轴承有一颗滚珠有损伤,需要更换;

2.5  2B引风机电机推力轴承下瓦有磨损。推力瓦侧面有磨损,深约1mm,宽约9 mm,刮瓦。

2.6  2A引风机电机推力轴瓦磨损较重,承力轴瓦磨损;刮瓦;推力轴承保持架损坏,需要更换轴承一套;

5、 捞渣机浸水导轮损坏4个,需要更换;已联系原厂家,拟进行改造;

6、 磨煤机

6.1   1B\1C\1E减速机齿轮均有严重损伤,需要更换,A、D磨有轻微损伤;分析认为系减速机选型出力偏小,造成减速机齿轮长期过载运行,疲劳损坏;彻底解决需要研究改造措施。

6.2   落煤管底部衬板磨穿,更换;

6.3   分离器可调缩孔基本全部磨穿,需更换30个;

7、 给煤机皮带损坏、裙边断落,需要更换6根;

                                                                                                          

四、下一阶段主要工作安排与要求

1、          未解体的设备:如主汽堵阀、空气炮、屏过检查等工作尽快解体、检查。

2、          根据目前的进度,要求拓奇重排锅炉设备回装的进度计划,19日完成;

3、          设备回装的几个重点要求

(1)   设备回装严格按照文件包的要求执行,根据管理手册的要求,提前通知相关人员到场验收;

(2)   设备回装注意检修工序的要求,清理、清洁注意方法,避免二次污染;

(3)   工作负责人应自验合格后才通知二、三级验收,重复验收2次不合格,进行考核;

(4)   转机轴承回装不许使用火焰加热,温度严格控制在120℃以下,使用铜棒敲打,不许使用铁锤直接敲打轴承;

(5)   阀门回装要求螺栓必须涂防咬合剂,密封面压线合格;

(6)   回装数据要求拓奇、设备部各自都有一套自己测量的数据;

(7)   换管、换阀门材料必须打光谱核实,焊接严格按照工艺卡执行

(8)   使用的材料、备件必须经过验收合格后才能使用,需要解体验收的备件必须解体验收;

(9)   风机、风箱、炉膛等封人孔前,监理、安技部专工,设备部人员、运行部锅炉专工共同确认,签字;

(10)  对#1机组A修后锅炉设备出现的几个问题进行了通报:一次风机动叶卡涩,内部有安全带等杂物,二次风箱有漏灰,阀门有内漏等,要求在#2机组A修中避免出现类次的情况。

4、          下一阶段的安全工作重点

(1)   炉膛内的交叉作业、检修平台使用。平台必须每天检查、签字,操作有有资格证的专人操作,上部有人工作时,下部禁止施工,不许交叉作业;

(2)   空气预热器的盘车、施工。空气预热器内部有人工作时,必须做好机械制动的措施,用手拉葫芦反向拉紧或用槽钢搭接焊牢。

5、    现场的文明生产要保持好,要求拓奇每天早会都对各工作面提出工完料净场地清、排放整齐的要求,下班前班长检查施工面,未达到要求的,要求加班整理,设备部进行监督。


第二篇:#2机组A修设备解体报告B送风机


#2机组A修B送风机解体报告

专业: 锅炉 20xx年07月10日

一、设备修前情况

1.2B上次解体大修情况:20xx年6月B修,除风机主轴承未进行解体检修外,其他按标准项目检修,无重大异常情况。

2.6月12日检查情况:振动:0.24(叶轮侧)/0.76(电机侧)mm/s;风机轴承温度:66/66;电流99.2A;动叶开度41%;出口风压2.50Kpa;机组负荷603MW。

3.主要问题:液压缸轴封老化,渗油;风机主轴承运行时间较长;冷却水管堵塞;双机动叶同步性差。

二、设备解体情况

2机组A修设备解体报告B送风机

2机组A修设备解体报告B送风机

2机组A修设备解体报告B送风机

2机组A修设备解体报告B送风机

三、发现的主要缺陷及处理意见

2机组A修设备解体报告B送风机

2机组A修设备解体报告B送风机

2机组A修设备解体报告B送风机

四、物资需用计划

2机组A修设备解体报告B送风机

好,无弯曲现象,弹性膜片完好无损,可以使用,修前复查联轴器中心叶轮侧轴向上下偏差0.16 mm左右偏差0.09mm,径向上下偏差0.20 mm,左右偏差0.05 mm。对轮间隙31.4mm。液压缸传动跳动值为0.03mm,旋转密封跳动值为0.05,检查发现液压缸轴封老化漏油,旋转油封漏油,调节阀O型圈老化。检查叶片部分叶片磨损严重,叶片的最小间隙为2.00mm,最大间隙为2.8mm,解体轴承箱,检查轴承推力轴承状态良好无缺陷 支撑轴承有轻微磨损

送风机检修工艺标准:

1.联轴器找中心值:轴向偏差不大于0.10mm,径向偏差不大于0.10mm。

2.叶片表面光滑,无缺陷,叶片轴无滑痕,光滑;垂直度与同心度不大于0.03mm。

3.叶片轴的轴向窜动量为0.5~1.0mm(叶片底部与轮毂突出部分间隙不大于0.8mm)。

4.清洗滑块,清除手刺、凸台,用MoS2擦亮导环;滑块与导环的间隙为0.1~0.5mm。 最长叶片的最小间隙不小于3.3mm。最短叶片的最大间隙不大于5.2mm。最长叶片和最短叶片在8个点的差值平均值不大于4.3mm。最长叶片的8个测点的差值不大于1.9mm。

5.打表校正液压缸,中心偏差应不大于0.05mm。

6.旋转油封与调节阀的间隙要均匀用螺栓调整,间隙差不得大于0.1mm。中心偏差不大于0.05mm。

7.轴承的窜动间隙为1mm。

8.轴承应转动灵活,无卡涩现象。

9.主轴的同心度不大于0.02mm,轴表面光滑无划痕,轴不应弯曲,水平偏差不大于0.1mm/m;轴上的各段螺纹与螺母配合正确。

10. 叶片角度为10~55°。

动叶开度为50%时,叶片角度应为32.5°,曲柄应垂直,调节臂应水平。

更多相关推荐:
设备检测报告单

设备检测报告单编号XXXXXX使用部门XXXXXX

设备检查报告

设备检查报告一消防设施电气设备消防工程安全技术检测二消防技术咨询服务检测可分为竣工检测定期检测和专项检测消防设施检测内容有七大项1火灾自动报警系统2消防供水系统3室内消火栓系统4自动喷水雾灭火系统5防排烟及通风...

设备安全运行检查报告

设备安全运行检查报告总公司近一周来公司组织有关人员对各加气站进行了检查着重对电器设备进行了安全隐患进行了排查在检查中发现大多数设备运行良好但配电盘里还存在一些隐患主要是灰尘太多有些站配电盘里还有蜘蛛网等整改建议...

设备检查总结

华北石油管理局设备检查总结华北石油管理局的各位领导:根据集团公司市场管理部的安排,我们上游东部检查分团一行9人,从8月x日至6日在华北局进行设备检查。这次检查是集团公司重组以来的第一次,集团公司领导和市场管理部…

设备出厂检验报告

乐清市鼎科自动化科技有限公司(预付费断路器动作特性测试台)出厂检验报告20XX年05月22日1、设备测试设备测试的目的是为了验证设备质量和配置是否合格。对每一台设备均进行如下测试:A、设备启动启动:对单个设备多…

机械设备检查报告

机械设备检查报告20xx年10月27日物资部和安全部联合对项目部各工区机械设备进行检查检查情况如下一工区罐车两辆自卸车一辆装载机一台挖机一台经检查设备运行情况完好二工区挖机一台自卸车两台罐车一台装载机一台经检查...

机械设备检验报告

附录检验报告格式NO检验报告产样品名称受送检单位检验类别质检机构全称1注意事项1报告无检验报告专用章或检验单位公章无效2复制报告未重新加盖检验报告专用章和检验单位公章无效3报告无制表审核批准人签字无效4报告涂改...

电气设备设施检查报告

长沙国企电气设备设施检查报告接到公司总部关于电气设备设施的专项检查通知在项目经理的领导下以工程部为主客服安保为辅的前提下本项目立即启动园区内设备设施的全面检查工作关于检查情况具体内容如下一供配电系统各开关柜都在...

大型医疗设备阳性率检查结果及分析报告

凉州区第三人民医院大型医疗设备阳性率检查结果及分析报告20xx年16月根据国家有关规定门诊诊疗应遵循先做一般检查治疗后做大型医疗设备检查治疗的原则CT放射B超等大型医疗设备检查结果阳性率应达到70以上大型医疗设...

设备检查报告书

奥加诺苏州水处理有限公司JVE350外循环型浓缩蒸发装置检查报告苏州乔尼设备工程有限公司Page1of3奥加诺苏州水处理有限公司JVE350外循环型浓缩蒸发装置检查报告一电机检查报告二IO检查三气动阀电磁阀蒸汽...

USB移动存储设备使用痕迹检测报告

USB移动存储设备使用痕迹检测报告报告成生时间20xx0831091648FriendlyNameUt165USB2FlashStorageUSBDeviceClassDiskDriveClassGUID4D3...

自助设备专项安全自查报告

同仁联社自助设备专项安全自查报告为整体提升自助设备安全防护能力根据关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的通知青信联20xx171号要求结合同仁联社实际情况根据同仁联社自助设备安全防范制度开展了自助设备专项...

设备检查报告(45篇)