#4机组跳闸原因分析报告

时间:2024.4.21

8月16日#4机组跳闸原因分析报告

分析时间:20xx年8月16日

地 点:热工项目部

参加人员:杨培宏 赵北国 杜岩

一.事故经过

20xx年8月16日03时20分,#4炉掉焦,造成炉膛压力高保护动作,运行人员进行炉膛吹扫,无法复位MFT信号,03时48分,由热工人员强制复位MFT信号,此时燃油调整门电源失电,回油门故障,热工人员迅速摇开,4时5分点炉,5时#4机并网。

二. 故障分析

1.停炉原因分析:SOE首发炉膛压力高保护动作,经校验开关,动作值均在允许误差范围内,属保护正确动作。

2.无法复位MFT信号原因分析:设计为运行人员无法手动复位MFT,只有在吹扫完成,并且无MFT条件时,方可自动复位MFT。当时吹扫允许信号(点名:PURGEPERMIT)被强制,致使吹扫完成信号(点名:PURGE-END)一直发生, 且无MFT条件,故第一次MFT被复位,一秒后主燃料丧失造成第二次MFT,而复位MFT为3秒的脉冲信号,即3秒内如依然有MFT条件存在,则MFT将一直发生,除非吹扫完成信号发生翻转.当时汽包水位低信号存在,且吹扫完成信号(点名:PURGE-END)一直发生,导致MFT无法消除。

3.第二次MFT原因分析: 第一次MFT被复位后一秒, 由于下2油阀未到关位导致所有油阀均关(点名:OVCLD) 信号未发,造成主燃料丧

失,触发MFT。

4.锅炉跳闸时CRT画面炉膛压力显示与压力开关动作值不一致。经查变送器阻尼时间为2S,当炉膛压力在瞬间发生大幅度波动时,DCS无法分辨出实际压力的示值,从而造成DCS指示与开关动作不一致的现象。

5.燃油调整门操作不动。由于燃油调整门电源空开故障(#3、#4机组电源空开多个已出现故障),致使此门无法动作。

6.4A送风机控制油压低,启动条件不允许原因:就地压力开关动作值失准,待停机后重新标定。

7.4A引风机出口挡板关不到位原因:因4A引风机出口挡板出现过自关现象,采取临时措施将执行机构停电。

8.4A、4B一次风机入口挡板指示1%启动条件不允许原因:现入口挡板行程开关作为风机启动的条件,而执行机构行程开关没有接线,导致风机启动条件不满足,无法启动风机。

9.4A小机挂不上闸原因:空气开关故障,导致电源掉电,现挪至备用开关。

10.自动主汽门阀壳疏水门,二段抽汽电动门前疏水门,#3高导管疏水门,高缸本体疏水门,以上各门未联开原因:控制回路正常,机械沉,由运行人员手动摇开。

三.应对措施:

1. 加强保护投退的管理,尤其在机组启动期间,必须严格履行签字审批手续。定期检查DCS强制点,如发现新增强制点且没有审批

手续,按相关制度进行考核。

2. 厂家已提供#3、#4机组电源空开,待机组检修时予以更换。

3. 燃油调整门质量存在问题,现#3,#4炉燃油门均故障,建议更换可靠性高的执行机构。

4. 将炉膛压力变送器阻尼时间修改为0秒,修改DCS组态,增加2秒阻尼时间。另外机组检修时将变送器与压力开关接至同一信号源,检测当压力发生突变时变送器的分辨能力。

5. 待机组停运后校验4A送风机控制油压力开关,重新标定动作值。

6. 机组停运时,修改4A、4B一次风机、4A、4B送风机、4A、4B引风机启动允许逻辑,将入口挡板小于5%作为风机的启动条件。

7. #3、#4机送、引、一次风机出口挡板选型和设计有问题,望更换质量可靠的执行机构。

热控项目部

20xx年8月16日


第二篇:线路故障跳闸原因分析报告(模板)


XX月XX日XXXkVXXX线路故障跳闸原因分析报告(模板) 1 线路概况

1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位)

1.2设计气象条件

1.3 故障点基本参数

1.3.1杆、塔型。

1.3.2导、地线型号。

1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置)。

1.3.4基础及接地。

1.3.5线路相序。

1.3.6线路通道内外部环境描述。

2 保护动作情况

保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。

3 故障情况

3.1 根据保护测距计算的故障点

3.2 现场实际发现的故障情况

3.3 现场测试情况

4 故障原因分析

4.1 近期运检情况

4.2 气象分析故障(当日天气情况)

4.3 故障点地形、地貌

4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘

子盐密和灰密(绝缘子污秽程度)、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等)

4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验)

4.6现场走访情况(向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等)

4.7其它故障排除情况(故障排除法)

5 故障分析结论

6 暴露的问题

7 防范措施

7.1 已采取措施

7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限)

附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片

附件二:现场故障测试图片

附件三:现场故障处理图片

附件四:相关资质单位的试验鉴定报告

附件五:保护动作及故障录波参数

附件六:参加故障分析人员名单

单位: 日期:

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