试桩总结报告

时间:2024.4.12

试桩总结报告

20xx年10月30日上午8::40分,随着最后一罐砼的落下,黄河大桥首根桩的桩基工作正式宣告结束。

首根桩桩基工作的圆满结束,离不开各级领导所做的大量工作并至始至终的全程指导、支持与配合。

下面,我简要说说此次试桩过程中所存在的问题,并就此类问题所阐述自己的观点,由于本人的技术水平知识有限,可能某些观点有失偏颇。

一、项目部存在的一些问题:

1、 钢筋笼的长度比设计少了1m,并且在业主和监理的共同检验之下,才发现这个问题。如果现场的技术管理人员能提高责任心,多查、多量、勤监督,此种问题是完全可以消除的。

2、 钢筋笼的套筒连接接头所车的丝有长有短,套筒连接时外漏长度长短不一,极有可能存在有个别接头连接不牢固,甚至出现脱丝情况。此种问题的出现,主要是主管技术人员的经验不丰富,交底不严密,质检人员的责任心不强所造成的。

3、 钢筋笼的焊接所存在的焊缝不饱满、焊渣未清除、烧伤主筋的情况,此种问题我认为主要是主管技术人员和质检人员没能做到多检查、多指导,也极有可能是现场的施工经验不丰富所造成的。

4、 现场指挥缺乏统一、高效的指挥体系。主要体现在在下钢筋笼阶段,业主和监理对钢筋笼的焊接有更严格的要求时,现场的管理人员比较混乱,没有一个统一的指挥。任何人都能发表自己的见解,任何人都可以让工人按照自己的意见去工作,造成工人不知道到底谁说的是正确的,到底应该听从谁所说的。此种问题的出现,主要是项目部管理的失职,没有制定有效的管理制度或者是安排何人指挥。

二、桩基队存在的一些问题:

1、钢筋笼加工的经验不丰富,工人的普遍技术能力不强。此次试桩中,出现最多的也是钢筋笼的问题。问题如下:(套筒连接的接头不合理、烧伤主筋、主筋不顺直、焊缝不饱满、焊渣未清除)。

2、桩基队的管理比较混乱。施工现场的带队队长未能正视施工中所出现的问题,总认为侥幸能逃过各种检查。甚至有个别工人不能正视各级领导的检查与指导,多次与领导发生争执。桩基队经理也好像不能处理此种问题,在项目部多次强调后,情况也没有明显好转。

针对于以上的项目部和桩基所出现的问题,跟项目经理多次沟通后,特提出以下几种整改措施:

1、 针对钢筋笼加工所出现的各种问题在技术方面,项目部准备加工台座,如果桩基队在加工台座方面存在问题,准备从二十三局请人指导。在组织方面,加强管理和指导,管理人员和质检人员必须都担负起自己应该担负的各种责任。

2、 针对桩基队的管理方面,项目部加强对桩基队伍的管理,制定有效的各项管理措施,明确奖罚制度。提高工人的积极性和对管理的认知度。

3、 针对项目部各级管理人员的所出现的一些问题,项目部在下一步加强管理,制定各种管理制度,明确奖罚措施。如果再有个别存在认识始终偏差的管理人员,建议公司予以辞退。


第二篇:水泥搅拌桩试桩总结报告


了哥山港区本港作业区通用码头

堤防加固工程

水泥搅拌桩试桩报告

中交第三航务工程局

20xx年10月

目 录

一.试桩布置形式及布置情况 ................................................................... 1

二.试桩施工机具: ................................................................................... 1

三.试桩的目的: ....................................................................................... 1

四.施工工艺参数的确定: .......................................................................... 2

4.1钻机速度和提升速度 ....................................................................... 2

4.2水泥掺和量的确定: .......................................................................... 2

4.3水灰比................................................................................................ 2

4.4喷浆量................................................................................................ 2

4.5喷浆压力 ........................................................................................... 2

五、施工过程质量控制 ............................................................................ 2

六、施工工艺: ........................................................................................ 3

七、试桩结论: ........................................................................................ 4

八.附件........................................................................................................ 7

试桩总结报告

一.试桩布置形式及布置情况

在0+100.000段附近,距A点约110m进行了6根水泥搅拌桩成桩工艺性试验,6根试桩已按原定方案顺利完成。水泥搅拌桩试桩分别布置在+3.5m平台4根,+1m平台2根。搅拌桩直径为0.5m。设计桩长3.5m平台24m;1m平台19m。实际桩长见附件:水泥搅拌桩试桩记录表。

二.试桩施工机具:

本次试桩选用HP-5A型深层搅拌桩机,主电机功率为45KW。

试桩前所有机械都完成以下工作:

(1)桩机上的压力表、电流表、深度刻度盘都已经过标定,达到合格。

(2)每台桩机钻架相互垂直两面上分别设置两个吊垂线,并画上垂直线。

(3)每台桩机桁架间横撑间距为1.2m,以便观察钻进与提升速度。同时在带动钻杆的链条上系上红绳,直观地观察钻进深度。

三.试桩的目的:

(1)确认每根桩水泥用量

(2)确认搅拌下沉、提升的速度和重复搅拌下沉、提升速度。

(3)根据不同掺合比确定技术参数。

(4)确定不同地质情况的桩体强度(附地质资料)。

(5)确定在该地质条件下,28天抽忒抗压强度不小于0.9MPa确定施工掺合比取得经济可靠,符合设计要求便于现场实施的工艺控制数据。以便指导本段水泥搅拌桩大面积施工

四.施工工艺参数的确定:

4.1钻机速度和提升速度

提升速度采用0.8m/min,允许偏差≤0.5m/min。钻进速度采用1.47m/min。转速为56转/分,泵速600转/分,采用4搅4喷进行施工

4.2水泥掺和量的确定:

每米水泥用量=水泥掺和量百分比×3.14×0.25×0.25×1700

S1,S3,S5,S6水泥掺和量为20%,66.7kg/m。S2和S4水泥掺和量为18%,60.4kg/m。其中S3,S4,S6掺加1%木质素磺酸钙,2%石膏粉,与S1,S2,S5做对比试桩。

4.3水灰比

根据设计要求,水灰比为0.45~0.55。

水灰比:0.55,水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥。

浆液比重为(1+0.55)÷(1÷3.1+0.55÷1)=1.776

4.4喷浆量

每米喷浆量=每米水泥用量×1.55÷1.776。

水泥掺和量为20%的试桩每米喷浆量为59.3L/m。

水泥掺和量为18%的试桩每米喷浆量为52.3L/m。

4.5喷浆压力

喷浆压力为0.6MPa。

五、施工过程质量控制

(1)保证桩位准确,桩位偏差不得大于50mm;桩体垂直,垂直偏差应小于1.0%。

(2)水泥掺入量不小于20%,每延米水泥用量不小于66kg.按设计要求施工,制备好的浆液不得离析,停置时间较长时按废浆处理。

(3)因故停浆时,应及时通知操作人员,记录停浆深度,为防止断桩或缺浆,应将钻头搅拌和下沉至停浆点以下1m,待恢复供浆时再喷浆提升。

(4)专人记录每桩下沉或提升时间。深度记录误差小于50mm,时间记录误差小于5s,施工中发生的问题均在记录中注明。

(5)每根搅拌桩施工完毕后,向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗管路中残浆,并适当清除钻头上的附带泥浆。

六、施工工艺:

采用四搅四喷工艺,主要工作流程如下:

(1)桩机定位:搅拌桩机到达指定桩位后,进行对中、调平。

(2)浆液制备:按照设计水灰比配制并拌制水泥浆,水泥浆应随配随用,浆罐内储浆量不少于单桩需用浆量。

(3)预搅下钻:启动电机,从地面开始搅拌下沉并适当喷浆,下沉速度

1.47m/min,以利土体充分破碎。

(4)提升注浆搅拌:待搅拌机下沉至设计桩底标高后,静喷30S,按照0.8m/min速度反转边喷浆、边搅拌提升至有效桩顶标高以上50cm,喷浆量不少于单桩需用浆量的60%。

(5)重复下沉搅拌:翻转重复下沉搅拌,并适当喷浆至设计桩底标高,确保层浆液和土体搅拌均匀。

(6)重复喷浆提升:待下沉至设计桩底标高后,将余浆注入地基中,并边喷浆、边搅拌、边提升,直至桩顶标高以上50cm,

(7)四搅四喷完成后,关闭送浆闸门,提出钻头至地面移至新桩位,进行下一根桩的施工。

七、试桩结论:

成桩28天后,桩身抽芯进行无侧限抗压强度试验。

(1)2011-10-18项目部及监理单位在现场进行了S1试桩(水泥掺和量20%)的抽芯取样 。从芯样中截取不同深度,不同土层的的试样。试样抗压强度:

水泥搅拌桩试桩总结报告

水泥搅拌桩试桩总结报告

(2)2011-10-18项目部及监理单位在现场进行了S2试桩(水泥掺和量18%)的抽芯取样 。从芯样中截取不同深度,不同土层的的试样。试样抗压强度:

水泥搅拌桩试桩总结报告

水泥搅拌桩试桩总结报告

(3)2011-10-19项目部及监理单位在现场进行了S3试桩(水泥掺和量20%;1%木质素磺酸钙,2%石膏粉)的抽芯取样 。从芯样中截取不同深度,不同土层的的试样。试样抗压强度:

水泥搅拌桩试桩总结报告

(4)2011-10-19项目部及监理单位在现场进行了S4试桩(水泥掺和量18%;1%木质素磺酸钙,2%石膏粉)的抽芯取样 。从芯样中截取不同深度,不同土层的的试样。试样抗压强度:

水泥搅拌桩试桩总结报告

水泥搅拌桩试桩总结报告

(5)2011-10-20项目部及监理单位在现场进行了S5试桩(水泥掺和量20%)的抽芯取样 。从芯样中截取不同深度,不同土层的的试样。试样抗压强度:

水泥搅拌桩试桩总结报告

(6)2011-10-20项目部及监理单位在现场进行了S6试桩(水泥掺和量20%;1%木质素磺酸钙,2%石膏粉)的抽芯取样 。从芯样中截取不同深度,不同土层的的试样。试样抗压强度: 根据桩芯取样强度,发现S2(水泥掺和量18%)、S5(水泥掺和量20%)桩抗压强度在淤泥质粉质粘土层达不到设计要求的0.9MP,S3、S6桩(水泥掺和量20%;1%木质素磺酸钙,2%石膏粉)及S4桩(水泥掺和量18%;1%木质素磺酸钙,2%石膏粉)取样抗压强度均满足设计要求,在S3号桩中0.6~0.7标高位

水泥搅拌桩试桩总结报告

置抗压强度较低为1.6Mp,如将S3中水泥掺量由%20降至%18会影响强度,降低保证系数,故我部建议采用如下技术参数:

水灰比0.55、%20水泥掺和量、1%木质素磺酸钙,2%石膏粉。其它参数按图纸要求。

八.附件

(1)桩体抽芯强度附件:水泥土送检单。

(2)试桩参数附件:水泥搅拌桩试桩记录表。

(3)桩身抽芯取样强度应考虑桩体所处地层的地质因素的影响。S1-S4位于ZK11断面,S5,S6位于CK5断面。见附件:钻孔平面位置图。

(4)工程地质剖面图10-10’。

(5)工程照片

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