浅析工业锅炉的使用现状及节能减排举措
我国工业锅炉量大面广, 平均容量小, 且以燃煤为主。锅炉容量小于35 t/h的约占工业锅炉总量的98. 9%, 其中2~ 10 t /h的占75% , 锅炉平均容量不到3 t /h。燃煤工业锅炉占工业锅炉总量的80%以上, 燃油气锅炉约占15%, 电加热锅炉占1% 左右, 其余的是以沼气、黑液、生物质等为燃料的锅炉。截止至20xx年底, 我国在用工业锅炉超过57万台, 年耗燃料约4 亿吨标准煤, 约占我国煤炭总产量的四分之一。由于工业锅炉排放大量烟尘以及SO2 和NOx 等污染物, 成为我国大气主要煤烟型污染源之一。我国每年工业锅炉的污染物排放约为: 烟尘800万吨, SO2 900万吨, CO212. 5亿吨。目前, 从总体上看, 工业锅炉能源消耗和污染排放均位居全国工业行业第二, 仅次于电站锅炉, 煤炭消耗量远高于钢铁、石化等高耗能工业行业。全国重点城市工业锅炉排放造成的污染已经超过了电站锅炉。
一、工业锅炉目前存在问题
1、管理人员节能环保意识不强,缺乏节能技术培训,司炉人员普遍素质不高,节能技术水平低。据测试,在炉型煤种、用气等条件相同情况下,由于操作水平的差异可使工业锅炉运行效率相差3%~10%,目前这种情况在中小型企业的在用锅炉上表现得尤为突出。
2、控制系统自动化程度低,导致工业锅炉在节能燃烧方面自动化水平低,仅有一些为保证锅炉安全运行的功能,如高低水位报警及联锁保护、超压报警装置等,而多数中小型工业锅炉甚至没有这些功能。缺乏基本的自动控制,控制仪表不合适,运行调整不佳,在这些因素相互作用下致使燃煤锅炉热效率往往只在65%左右。
3、蒸汽使用后,冷凝水直接排放,既浪费燃料又浪费了高品质的锅炉给水。
4、实际运行中所选用燃料与设计所选用燃料不符,造成燃烧状况不佳。锅炉的炉拱是按设计煤种配置的,有不少锅炉不能燃用设计煤种,导致燃烧状况不佳,直接影响锅炉的热效率,甚至影响锅炉出力。
5、锅炉排烟温度过高。从烟囱中排入大气的废气温度平均高达250 度以上,造成大量热量散发损失于空中,不仅浪费燃料而且容易造成温室效应。
6、锅炉炉体、蒸汽管道和耗能设备无保温或保温差,导致大量热量在传输过程中散发。各种管道、阀门漏气漏水浪费严重。
7、给水质量普遍不高,远远达不到GB/T 1576《工业锅炉水质》标准要求。锅炉水质处理工作有的形同虚设,有的根本无设备及人员,缺乏水质处理意识,导致锅炉普遍严重结垢,直接影响锅炉传热及热效率,损失大量热能。
二、我国现有的锅炉节能技术
1、炉燃烧节能技术
在保证完全燃烧前提下的低空气系数燃烧技术;充分利用排烟余热预热燃烧用空气和燃料的技术;富氧燃烧技术等。实现低空气系数燃烧的方法有手动调节、用比例调节型烧嘴控制、在烧嘴前的燃料和空气管路上分别装有流量检测和流量调节装置、空气预热的空气系数控制系统、微机控制系统等。
2、锅炉的绝热保温
对高温炉体及管道进行绝热保温,将减少散热损失,大大提高热效率,取得显著的节能效果。常用的绝热材料有珍珠岩、玻璃纤维、石棉、硅藻、矿渣棉、泡沫混凝土、耐火纤维等。
3、劣质燃料和代用燃料的应用
为了节省燃油锅炉的燃料油用量,目前采用代油燃料的方法有以下几种:直接烧煤;煤、油混合燃烧;煤炭气化和水煤浆燃烧等。
4、工业锅炉燃烧新技术
应用在工业锅炉上的燃烧新技术有1 0 多种,主要有分层层燃系列燃烧技术、多功能均匀分层燃烧技术、分相分段系列燃烧技术、抛喷煤燃烧技术、炉内消烟除尘节能技术、强化悬浮可燃物燃烧技术、减少炉排故障技术等。
5、节能新炉型新技术在锅炉改造中的应用
主要有沸腾炉在锅炉改造中的应用、循环流化床燃烧技术在锅炉改造中的应用、煤矸石硫化床燃烧技术的应用、对流型炉拱在火床炉改造中的应用等。
三、推进我国锅炉节能减排工作的建议和措施
1、更新、替代低效锅炉
采用循环流化床、燃气等高效、低污染工业锅炉替代低效落后锅炉,推广应用粉煤和水煤浆燃烧、分层燃烧技术等节能先进技术。
2、改造现有锅炉房系统
针对现有锅炉房主辅机不匹配、自动化程度和系统效率低等问题,集成现有先进技术,改造现有锅炉房系统,提高锅炉房整体运行效率。加强对中小锅炉的科学管理,对运行效率低于设备规定值8 5 % 以下的中小锅炉进行改造。
3、推广区域集中供热
集中供热比分散小锅炉供热热效率高4 5 % 左右,以集中供热的方式替代工业小锅炉和生活锅炉,既帮助企业节约了成本,又解决了企业生产场地及环境污染的问题。
4、建设区域煤炭集中配送加工中心
针对目前锅炉用煤普遍质量低、煤质不稳定、与锅炉不匹配、运行效率低的问题,主要侧重于北方地区,建设区域锅炉专用煤集中配送加工中心,扩大集中配煤、筛选块煤、固硫型煤应用范围。
5、示范应用洁净煤、优质生物型煤替代原煤作为锅炉用煤
提高效率,减少污染;推广使用清洁能源,水煤浆、固体垃圾及天然气等。
6、推广工业锅炉加装余热回收装置
加装蒸汽“余热回收装置”,对有机热载体炉的尾部高温烟气进行回收二次利用, 使锅炉烟气温度降低至150~200℃。
7、加强锅炉水处理技术工作
据测算,锅炉本体内部每结1 毫米水垢,整体热效率下降3 %,而且影响锅炉的安全运行。采取有效的水处理技术和除垢技术,加强对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质检验分析,实现锅炉无水垢运行,整体热效率平均提高1 0 % 。
四、对节能减排工作的开展提出的建议
节能减排是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。在工业锅炉节能技术改造过程中,相关部门对于不同的使用单位应鼓励、引导其因地制宜,制订节能方案。
1、宣传动员,调查研究
大力宣传节能减排,建立民众的环保意识。摸清辖区内工业锅炉能耗现状,了解不同使用单位影响锅炉运行效率的具体因素,并根据调查,拟订节能降耗方案。
2、推动节能技术应用
由于各地小容量锅炉较多,对锅炉进行节能改造时以冷凝水回收技术、加装省煤(油)器和隔热保温为节能主线,结合其他技术改造(空气预热器、分层燃烧装置改造、控制系统改造、炉拱改造、锅炉辅机节能改造)实施节能降耗。
3、注重培训
着力开展对工业锅炉相关作业人员节能知识与技能的培训,切实提高其安全经济运行和节能降耗的综合能力。可以结合两年一度的司炉工复审工作,增设锅炉节能宣传培训内容,把锅炉节能培训的内容融合其中,做到一事多效。
4、先行试点,树立典型,以经济效率吸引使用单位主动改造
为顺利开展锅炉节能工作,组织使用单位先行试点,汲取经验,获取第一手的测试数据。树立典型,用第一手的数据和直接的经济效率吸引使用单位,使使用单位对锅炉节能降耗改造工程的作用和意义有更直接的认识,引导其主动开展改造工程,为以后大规模的节能工作打下坚实的基础。
5、质监系统应加强对工业锅炉节能降耗工作的监管和技术指导与服务
切实加强锅炉给水水质监管,做好水处理设备投入和水处理人员的培训,保障锅炉给水水质指标达到GB 1576《工业锅炉水质》标准要求,防止锅炉结垢。考虑设置技术指导与辅导中心,为使用单位提供长期技术支持与服务。
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第二篇:锅炉技术论文
烟火管快装锅炉烟管快速腐蚀事故的分析
及对策
一、 锅炉概况
榆次区粮食局使用的一台盐城锅炉厂生产的KZL2-13型(汽改水)锅炉,用途为冬季供暖
。该锅炉冬季使用5个月夏季停用,锅炉水处理采用纳离子交换设备,采暖系统无膨胀水箱,在循环水泵进水之前装有一台容积为2M3的回水水箱。该公司有专职化验员及合格司炉操作工,锅炉投入使用四年后发现烟管有严重溃疡腐蚀,经晋中市特种设备监督检验所检验后结论为:烟管需全部更换处理。使用单位委托我公司对烟管进行更换处理,管材由使用单位从原锅炉制造厂购置,附有管材材质质量证明书,结果该锅炉使用三个月时就发现烟管渗漏,被迫停炉检查,产生问题与修理前完全一样。
二、腐蚀现状
现场检查结果:溃疡腐蚀坑深最深为2.8mm,个别已穿孔渗漏(原管直径63.5X3.5)蚀坑密度80个∕m?,蚀坑主要分布在烟管的上背部,并附有一层污垢积物,在每一个蚀坑的表面均有一个鼓起的腐蚀产物,产物越高蚀坑越深。产物又为多层状结构,根部均有褐色粉末,产物最高的10mm,蚀坑直径最大的15mm。在锅炉内其他部位均有类似的现象,但严重的是在后管板高温区也有结垢腐蚀现象。
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三、 原材质、水质、使用现状的调查:
1、材质验证:
管材是使用单位从缘制造厂购回,从外观检查无问题,再从材质证明审查化学成分,机械性能均符合技术要求。
2.水质检查:
该炉使用的原水为我市市政供水,水质较好。软水硬度经查记录,一般总硬度已控制在0.2-0.6mg-N∕L之间。锅水的碱度和含氧量有监督。
3.使用管理:
管理人员及软化工均为经培训合格的人员。操作管理基本符合要求。
四、 综合分析:
1、该炉新安装时使用过一段生水,因此在受热表面上形成一层较薄的水垢层,起到一定的防止氧腐蚀的作用,因此使用可达四年。
2、 在水泵回水之前装有回水箱,回水congruent水箱后
3、 经水泵压入锅炉,使系统水含氧量常处于饱和状态。
4、 钢管上背腐蚀严重,表面腐蚀程度、速度形成局部的浓
缩程度有关。
5、 由于该炉给水方式是有下联箱后部给水,水箱水流方式
是由下向上流动,因此使(水平布置的烟管)上背部积存一层泥渣,形成高度的电解质。
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6、 在处理失效的软水时盐水未洗净,造成软水中带有Cl?
进入锅炉。
7、 该炉的进水方式和水循环系统不合理,只是受热面积较
前次得不到应有的冲刷换热,因而造成管板高温区汽化结垢,(严重时会造成管桥裂纹)管被沉积泥垢,造成腐蚀。
8、 由于以上诸多原因的存在,再加上更换的管未做好使用
前的钝化处理致使钢管加速腐蚀。
五、 腐蚀机理的探讨:
在锅炉受热面的高温区。炉水浓度增高,特别是含有高浓度的Cl?、SO4-2离子和NaOH混合存在的条件下,原来金属表面的氧化铁自然形成的保护膜Fe3O4被侵蚀破坏,因而造成腐蚀,其化学反应为:
Fe3O4+4NaOH→2NaFeO2H2O
铁氢氧化钠直接反应形成碱腐蚀:
2NaOH+Fe→2NaFeO2+H2
以上产物亚铁酸钠在高PH值得炉水中可溶解,从而加速了金属表面的腐蚀。
从电化学腐蚀的机理来分析:
3Fe+nNaOH+4H2O→Fe3O4+4H2+nNaOH
在被破坏的金属处,铁不断的发生溶解,形成局部鼓起的氧腐蚀产物,炉水中的OH(阳极)相互作用,产生电解生成 3
氢氧化铁。同时又被水中的O2氧化生成FeO4等物质覆盖在蚀坑上,增加坑处电差,形成闭路电池,使腐蚀过程连续下去,从而形成严重的溃疡斑坑。
六、 防腐措施:
1、 彻底改进锅炉给水方式:1)去掉水箱,增设膨胀水箱,使采暖系统基本处于密封状态,减少空气进入水中。
2)改造锅水配水装置使锅筒各部位均能流动冲刷,
2、 热强的部位能得到冷却,避免汽化结垢和泥沙沉积。
3、 加强水质监督,尽可能将给水除氧,严禁Cl?进入锅炉。炉水PH值维持在8.5-9.
4、 每年运行前对锅炉做好钝化处理,使受热面积形成一层碱性的保护膜。
5、 做好停炉保养,最好采用干法保养。
6、 该炉经过查找根源,采取了以上措施后使用六年未发现有类似腐蚀事故发生。
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