尊敬的各位评委、各位同仁大家下午好!我叫史家驹,来自陕西煤业化工建设集团有限公司!我今天代表小组与大家分享的课题名称为:“提高钢筋直螺纹套筒接头外露丝纹一次验收合格率”。
接下来,我会从这十二个方面,逐一向大家介绍我们的成果。
第一项:工程概况
本次QC活动是陕煤化建设集团办公楼工程,该工程位于咸阳西咸新区秦汉新城兰池大道中段,属于西咸新区规划中的CBD核心区域。总建筑面积为53647㎡,地上二十四层,地下两层,结构类型为框剪结构。建筑物总高99.8m。
此次QC课题来自本工程的直螺纹施工,由图所示,该工程直螺纹使用量大致为14万4千7百24。
第二项:小组概况
本次QC小组于20##年5月10日成立,从小组概况表可以看出:小组名称为陕西煤业化工建设(集团)基地建设第一项目部QC小组 ,课题类型为现场型。由项目经理高振山担任本次QC活动小组组长,小组每一个人都进行了详细的分工,我在小组中的职务是成果编写与发布。针对这一课题我们的小组活动进行了周密的计划,总共分为4个步骤,1、QC知识培训。2、规范学习。3、分析讨论。4、月评会议。出勤率统计为93.44%
第三项:我们选题的理由有以下4点:
1、社会影响大:陕煤化建设集团办公楼属集团重点工程,同时是西咸新区首开工程,其当地政府部门特别重视
2、树形象、扩市场:本工程为开拓西安市场,赢业主满意的重点工程,必须外树形象内树品牌
3、质量目标要求高:质量目标为确保长安杯、创建鲁班奖。
4、现状分析:外露丝纹一次验收合格率仅为87.3%,在建筑主体之上显得直螺纹施工尤为重要。
基于上述理由,我们选择了提高钢筋螺纹套筒外露丝纹一次验收合格率作为本次QC小组活动的课题。
第四项:现状调查
小组对现场进行调查,共查接头300个,查出不合格点数共计38点。其中,框架梁不合格点9处,框架柱11处,剪力墙8处,调查显示本工程钢筋直螺纹套筒外露丝纹一次验收合格率仅87.3%,并绘制了直螺纹套筒外露丝纹不合格统计表,从图中可以看出,共计五个问题,丝纹外露不足,频数9,频率为23.7%,套筒两侧钢筋肋未同心频数8,频率为21.1%,套筒连接过松频数8,频率为21.1%,丝纹外露过长频数7,频率18.4%,丝纹破损频数6,频率15.7%,这是现场不合格实例图,根据上诉频率,我们绘制了饼状分析图,这样以来施工中出现大量的返工返修现象,严重滞约了工期,影响了企业的质量形象。
第五项、目标设定
我QC小组对目标作了可行性分析,决定将现值的87.3%提高到95%。
第六项、原因分析
小组于20##年5月底广泛收集现场工人、班组长和各级管理人员的意见,集思广益,相互启发。从“人、机、料、法、环、测”六个方面对目标进行讨论分析,得出14条末端因素。并绘制了鱼骨图
第七项、要因确认
针对以上14条末端因素,我们小组通过调查、验证等方法对其进行了逐一确认,最终确认出4条主要因素:并绘制了要因确认表,从表中可以看出
要因1,验证人对施工内业资料进行调查,发现交底无针对性,对现场施工指导性不强;对作业工人的交底知识进行考核,考核合格率仅为62%,详尽技术交底后,质量明显提高。
要因2套丝轮环槽崩损老化,滚丝轮装置内有铁碴,导致工人套丝加工时,套丝长度掌握不准。在严格按照套丝机使用说明书中要求丝扣数施工时,仍无法保证丝扣长度精准,对5台套丝机进行检查,其中4台有此问题。
要因3以一个工作班内生产的丝头为一个验收批抽取10%,用环通规、钢尺进行检查,在检查的200个丝头,有34个是由于直螺纹接头滚丝太长或太短造成,分析其原因为未严格按照使用说明书施工所致 ,
要因4,经过现场调查,80%工人施工时采用先拧紧一端再扭紧另一端的施工方式,这样很大程度上的导致了不合格丝头现象的发生。
第八项、制定对策
针对以上要因,QC小组经过讨论,制定如下对策,从对策表中,可以看出我们对这四条要因制定的对策,目标,措施的实施,完成的时间和地点及责任人。
第九项、对策实施
实施1、普及套丝机说明书要求
内容
1、 针对不同直径钢筋分别编制专项套丝机加工标准
2、 召集所有钢筋加工人员于现场会议室进行套丝机使用标准讲解会议,下发加工标准规程。
3、 将技术操作规程及相关标准张贴在加工区的醒目位置,以便对施工人员时刻提醒。
4、 在钢筋套丝端作长度标记,这样便容易控制套丝长度,控制钢筋的套丝旋入的速度。
实施2、进行技术交底
1、整理编制直螺纹套筒连接专项技术方案
2、对钢筋工人进行技术交底
3、加强施工后检验制度
实施3、更换环槽崩损老化的滚丝轮;定期对滚丝轮装置清理
1、建立滚丝设备使用数据库:
2、滚丝设备在运行过程中的各种状态分析图
按照图表可以看到直径16~20的钢筋在进行到2000个接头时就应该清洗设备,2500时更换滚丝轮设备
实施4、调整、理顺工序,对人员进行合理配置
对连接施工进行仔细研究,开会并商议后决定将原有工序细化。增加了“简单连接”和“作标记”工序
通过工序的调整和人员的重新配置,经现场检查,各工序按要求有条不紊的进行,流水作业避免了窝工和工序疏漏、重复,实施效果良好,因此达到了控制目标。
第十项、效果检查
1、技术效益
从活动开展第三个月到活动开展第六个月,每月质量检查中,抽查4组钢筋套筒连接接头,每组一百个做分析。 合格率平均值为96.25%
,并绘制了活动后调查统计表,及活动前后目标对比图,从上面的检查表中可以看出我们QC小组设定的目标达到了!并通过活动随工程持续开展,这一成绩是完全可以保持的。
2、经济效益
在活动初见成效时本工程还有约2.8万个接头未施工,通过经济核算,最终节约人工费、材料费及时间效益共计13783元,节省时间30天。
3、社会效益
通过本次QC活动,提高了钢筋直螺纹套筒连接合格率,该工程得到咸阳市秦汉新城质量安全监督站的认可。本工程获得陕西省第二批绿色施工示范工程、第三批全国建筑业绿色施工示范工程的授牌,也是陕西省第十七届建设工程安全文明施工现场观摩会的示范工程。
第十一项、巩固措施
通过本次活动,我们形成了一个有机的循环体系,并且直螺纹外露丝纹得到了着重的改善,大大提升了直螺纹套筒接连质量。在本次活动过程中发现了很多实施有效的措施,并加以整理和收集编制了专项作业指导书。在公司其它工程项目上推广实施。同时,绘制了活动前后评分表及雷达图,从表图中,可以看出各方面有大幅的提高。
第十二项、今后的打算
在活动过程中,小组在大家的努力下,发扬公司严谨的作风,团结互助、精益求精,最终使课题圆满完成。因此,我们在今后的施工管理中,会持续开展QC小组活动。我们下一课题名称为《提高地源热泵地埋管施工质量》。
可行性分析一、通过现场勘查,发现解决直螺纹外露丝纹,能更好的保证直螺纹连接的质量。二、由公司高级工程师作坚强的后盾,进行技术指导。三、项目部抽调大量有经验的技术工人进行作业。四、公司在其他类似工程中积累了大量的施工经验。由此可见,我们相信目标可行。
接头应根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分为下列三个等级:
I级:接头抗拉强度等于被连接钢筋实际抗拉强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。
Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能。
Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残余变形较小并具有延性及反复拉压性能。
对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:其中单向拉伸试件不应少于3个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件做抗拉强度试验。全部试件均应在同一根钢筋上截取。
直螺纹接头的现场加工应符合下列规定:
1钢筋端部应切平或镦平后加再工螺纹;
2墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹;
3钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,公差应为0~2.0p(p为螺距):
4钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。
第二篇:qc成果发布演讲稿
QC成果:关于大体积砼温度裂缝控制
各位领导、各位专家、各位同仁:
大家好!
我是嘉禾·世纪国宏QC小组成员,我叫张三。我们小组研究的课题是地下室大体积砼温度裂缝控制。
我们的工程位于邹城市。该工程总建筑面积约10万平方米,建筑物地上28层,地下二层,总高度为83.9米,结构为框架剪力墙结构。
我们小组是攻关型小组,注册号TYSJ11-008,小组成立于1月,截止于3月,期间小组活动13次。
我们选题的理由有4点:
1、筏板基础大体积砼是本工程的核心受力部位,直接影响到主体结构的安全。
2、本工程属高层建筑,体量大,结构布置复杂,被列入我公司重点工程。
3、根据技术、质量反映,同类工程施工合格率不是很高,均为86.8左右。
4、树企业形象,创邹城市优质结构工程。
小组对基础筏板大体积砼温度裂缝进行了调查统计,并画出了大体积砼质量缺陷影响因素排列图,根据这一表一图,小组讨论研究,将大体积砼质量合格率由活动前的87.3%提高到93%。对此,我们进行了可行性的分析,其中有利条件有4点,
(1)在公司总工程师的指导下,组织编制了基础筏板大体积砼专项施工方案,经专家论证、监理审核、甲方批准,是切实可行的。
(2)公司有一套成熟的操作性很强的质量保证管理体系标准,对大体积砼施工已形成相关作业指导书,是我们做好一切质量工作的理论指导。
(3)公司领导非常重视,公司领导支持并参加攻关活动,有利于工作的全面开展。
(4)公司有类似工程成功的施工经验可供我们借鉴。
不利条件有2点:(1)质量要求高,技术复杂,技术难度大。(2)责任大,基础砼施工要确保万无一失,必须一次浇筑成功。
小组成员一致讨论认为,要达到温度裂缝的控制,在人、机具、材料、测量、方法、环境等六个环节进行控制,如果有一个环节控制不严,就会导致温度裂缝。
经小组成员对大体积砼质量缺陷因素的分析、论证,确认1.未计算温度应力;2.约束条件;3.塌落度大、水灰比高;4.浇筑方法不当出现冷缝;5.未计算覆盖养护层厚度等是造成大体积砼出现温度裂缝的主要原因。
针对主要原因,小组成员讨论决定采取以下措施,
(1)计算温度应力,重新制订防裂措施,优化配合比,降低砼入模温度,使温度应力小于砼的抗拉强度。
(2)改善约束条件,消减温度应力,设置后浇带,放松约束程度,防止水热化积聚,减少温度应力。施工后浇带设置在基础全长的1/3处(即18米处)设置成台阶形,在基础浇筑完成后保留60天再浇筑。
(3)分段分层浇筑,以后浇带为界,各划分六个浇筑段,每段分两层浇筑。
(4)控制砼塌落度,严格执行配合比,正确设定计算机加水量和加水时间,搅拌时间不少于2分钟,在搅拌站、现场分别设专人抽检砼的塌落度,控制入模砼塌落度在14~16cm.。
(5)计算砼覆盖养护层厚度,养护层厚度6cm,采用二层塑料布,一层麻袋,三层草袋进行覆盖养护。并派专人三小时测温一次,确保砼内外温差≤25℃,以达到温度控制的目的。
我们对基础大体积砼外观质量进行了检查,共检查156点,其中合格147点,不合格9点,合格率为94.3%,高于我们设定的目标93%,我们的目标实现了。
由此我们qc小组的成果取得了一定的经济效益,成本下降了5%,合人民币24352元,公司将本次qc小组的成果进行归纳、提炼、推广应用。
随着本工程施工的不断深入发展,高层建筑物垂直度控制,电梯井施工质量控制,装饰质等将是我们重点研究的课题,在成立qc质量小组进行攻关解决。
谢谢大家!