大唐鲁北公司1号机大修阶段性总结
一、 标准项目完成情况及对比2号机同期进度完成情况
汽机专业标准项目62项,已完成38项,其中汽轮机本体已开始扣缸,下一步主要工作为汽轮机轴系找中心,比去年提前3天进行,调速系统设备基本检修完成,之后主要工作是是EH油、主机油滤油工作,管阀、辅机所有标准项目已基本完成,剩余主要工作为凝汽器灌水查漏工作,水泵专业剩余循环水泵、闭式泵、凝结水泵找中心工作未完成正在进行。
二、 非标项目完成情况及对比2号机同期进度完成情况
汽机专业非标项目总共27项,已完成25项,还有2项未完成,分别为: 1号机金属检测保温工程,已经恢复保温工程的3/4,预计3天后全部完工;1号机循环水泵转子修复工程预计两天后完成。
三、 技改、重大检修项目完成情况及对比2号机同期进度完
成情况
技改项目5项,1、2号机真空泵工作液加装制冷装臵已完成;1号汽轮机4号轴承改可倾瓦已完成; 1号机开式水泵改造:开式水泵已经安装就位,基础已经灌浆完成,中心调整完毕,正在进行管道阀门的安装; 供热系统改造:焊口正在进行热处理,操作平台制作完成,热工仪表管铺设完毕,支吊架安装就位,减温水管阀门复装就位;1号汽轮机油档改造管路正在安装,油挡正在安装;
四、 发现的缺陷及处理情况
1、汽轮机前轴承箱(1瓦)前扬2.35mm,#2轴承箱(2、3瓦)前扬
0.86mm,#3轴承箱(4瓦)后扬0.65mm,严重超标,通过调整轴承箱底部调整螺钉使轴承箱扬度达到标准值。
2、#1~#4瓦油挡间隙偏大,且油挡积碳严重,更换气密性油挡处理。#5~#9瓦油挡修理达到合格值。
3、推力轴承解体后发现推力瓦块表面有划痕,推力盘工作面有一道微小划痕,约为0.05mm深,无影响。测量8次推力间隙都为0.11mm,小于设计值(0.25~0.35mm),已调整到0.28丝。
4、高压缸防提升装臵间隙超标,设计值:0.10mm,实测:左:0.30mm右:0.20mm;调整到合格值。
5、低压转子正向末级隔板根部共有3处裂纹,裂纹长约有3mm,厂家现场补焊处理。
6、低压转子叶片、低压隔板上有盐垢和铁锈,高压水冲洗处理。
7、高、中压转子叶片围带有部分类似焊渣等颗粒,此颗粒为基建锅炉吹管时没有吹扫干净导致,打磨处理。
8、解体9号瓦时,发现下瓦悬空,上瓦左前部分乌金破碎,破碎面积40mm*30mm,更换新备用瓦。
9、修前解对轮后各轴瓦扬度:#1瓦前扬0.69mm/m;#2瓦前扬0.66mm/m;#3瓦前扬0.55mm/m;#4瓦后扬0.12mm/m;#5瓦前扬0.085mm/m;#6瓦后扬0.09mm/m;#7瓦后扬0.155mm/m;#8瓦后扬0.75mm/m,通过调整轴承箱扬度达到标准值。
10、吊出低压外缸后发现内缸短接波纹管变形严重,更换新膨胀节处理,已定货。
11、中低压连通管螺栓部分咬死,已用火焊割除,更换备用新螺栓。
12、经过轴系中心复查,各对轮中心偏差较大,主要是高低偏差;高主对轮主油泵比高压转子低0.53mm,高中压转子对轮中压比高压转子低0.52mm,中压转子比低压转子低0.57mm,发电机转子对轮比低压转子低0.32mm;调整好轴承箱后重新调整重心。
13、修前对轮连接前晃动正常。中低对轮:中对轮0.02mm,低对轮0.01mm。低电对轮:低对轮0.04mm,电对轮0.05mm。
14、密封瓦间隙超标。汽侧密封瓦内径450.34mm,密封瓦处轴颈449.90mm,密封瓦间隙0.44mm。励侧密封瓦内径450.32mm,密封瓦处轴颈449.87mm,密封瓦间隙0.45mm,更换备用新密封瓦。
15、各瓦油档洼窝与轴承中心偏差较大,具体数据如下通过调整汽缸来调整油挡洼窝至合格值。
16、高压隔板第2级有气孔,中压隔板第10级叶顶汽封磨损,中压第12级隔板一圈磨损,返厂处理;中压缸前轴封体共11圈汽封磨损,更换备用新汽封。
17、高压缸通流间隙超标准值上限约1 mm;中压缸通流间隙比标准值下限小约1 mm;低压缸正向通流间隙比标准值下限小约2mm。 措施:调整#1、#2、#3轴承箱水平扬度,调好后,复测高、中、低压缸通流间隙,根据两次测量数据汇总后研究制定转子调整量。
18、 氢侧回油箱拆人孔门后,检查自动补油门、排油门密封良好,浮
球完整无破损,连杆灵活无卡涩,清理油箱内壁及密封面后封闭人孔门;
19、 刮片式过滤器解体后发现发现刮片及过滤器底部油垢及杂物较
多,清理后更换密封件,现设备已恢复;
20、 密封油冷油器水室揭上盖后,发现存在结垢现象,冷却水管内壁
轻微污泥附着、无结垢,清理结垢并使用高压水冲洗后管束可见金属光泽;在下水室布臵照明,通过上水室观察所有管束无堵塞;下水室隔板完好;
21、 蓄能器压力检查数据为:泵出口蓄能器0MPa、A高压蓄能器7
MPa、B高压蓄能器6.2 MPa、C高压蓄能器7.5 MPa、D高压蓄能器7 MPa、A低压蓄能器0.22 MPa、B低压蓄能器0.21 MPa、C低压蓄能器0 MPa、D低压蓄能器0.25 MPa,各蓄能器充氮至标准值后15分钟后均能维持压力,设备正常;
22、 油动机拆卸后检查发现3号高压调节汽门油动机自阀杆密封处
轻微渗油,现已返厂更换密封件,7日厂家通知两只中压主汽门、两只中压调节汽门油动机活塞杆磨损严重,需更换;
23、 空侧密封油溢流阀解体后检查波纹管完好、弹性正常,弹簧无变
形、端面平整,清理油污后涂抹清洁汽轮机油回装;
24、 交流润滑油泵解体检查密封完好,叶轮紧固、完好无裂纹,齿形
联轴器完整、无熔化;测量各部间隙、弯曲符合标准,但盘动滚动轴承时有异音,更换原厂GB292-83型轴承两只后检查正常,轴承室填充3号锂基润滑脂后已恢复;
25、 交流密封油泵解体检查各部件完好、间隙正常,清理油垢、更换
密封件后回装;
26、 EH油箱拆盖后检查内部整体清洁,无油泥、腐蚀,局部有少量
颗粒杂质,箱体无锈蚀,可见金属光泽,顶盖密封完整、弹性良好、无变形,使用面团、酒精清理内部存油及附着颗粒后恢复顶盖。
27、 主机汽门解体后发现1号、2号、4号高压调节汽门均有套筒密
封环断裂缺陷,1号中压调节汽门保护套及其配合密封环磨损严重,以上设备已返厂检修,高压主汽门及中压主汽门临时滤网已拆除;所有汽门整体完好,无变形,目测观察阀芯密封线完好;
28、 1A抗燃油泵泵轴密封处轻微渗油,油泵泵轴轻微磨损,返厂大
修处理完毕;
29、 主机润滑油溢流阀解体检查活塞无磨损、弹簧无变形,设备正常,
现已回装至主油箱内;
30、 主油箱检查内壁及底部整体清洁,无油腻,局部有少量颗粒杂质,
滤网完好无破损,已使用面团、白布清理内壁;
31、 反冲洗过滤器解体后检查滤芯完好无破损,但底部及滤网附着大
量油污及沉积物,已进行清理工作;
32、 危机遮断装臵解体前检查发现遮断油门处于跳闸状态,管道及电
磁阀检查正常,但危机遮断油门活塞由于间隙大存在晃动现象,返厂检查完毕;
33、 主油泵驱动轴轴颈与轴承间隙月1.2mm,超出厂家0.7mm标准,
返厂检修完毕,更换了新轴瓦与轴。
34、 盘车滤网清理检查滤网完好、无变形,密封圈弹性良好。使用煤
油清理滤网、整理密封面后恢复盘车滤网;
35、1B给水泵组:抽芯包,发现泵体内O型密封圈全部碳化,已有部分断裂,需全部更换;给水泵自由端轴瓦紧力间隙过大,需重新调整垫片;给水泵自由端轴瓦有高点,需进行刮削;前臵泵轴瓦点接触,需刮削;前臵泵驱动端机械密封动静环结合面破损,需更换;前臵泵入口滤网排污管杂物堵塞,需清理;
36、循环水泵:(1)1A循泵:叶轮汽蚀、腐蚀严重且叶轮表面有裂纹,需修补;密封环腐蚀严重,需更换;盘根套磨损严重,需更换;轴瓦乌金磨损严重,需重新浇筑钨金;泵轴径磨损严重,修补处理;
(2)1B循泵:叶轮汽蚀、腐蚀严重,叶轮根部残缺断裂,需更换;密封环腐蚀严重,需更换;盘根套磨损严重,需更换;泵轴径磨损严重,修补处理;
37、凝汽器解体发现问题
凝汽器阳极保护板已经基本都被腐蚀殆尽。凝汽器水侧人孔打开后钛管内污泥较多,进过高压水清洗,逐根疏通。部分管板与钛管涨口有锈迹,发现有3根钛管管口穿孔。1A凝汽器入口蝶阀传动机构轴承损坏,已更换传动机构。
38、高压加热器解体发现问题
打开水室人孔,6,7号高加水室隔板螺栓脱落,固定框上的内螺纹气蚀严重,需重新攻丝。隔板固定框焊口开裂,安排补焊,水室隔板被冲刷严重,已经更换新隔板。与高压加热器连接的管路,进行金
属探伤,发现多条焊口不合格,已经安排项目部进行挖补,重新焊接。6号高加至除氧器疏水调门解体,发现门体气蚀严重,更换新阀门,6号高加至除氧器正常疏水调门后隔离门解体,发现门口结合面有一5mm的缺口,无法研磨修复,联系物资购进新阀。高加蒸汽冷却器水室隔板固定框焊口裂纹,已进行补焊。
40、板式换热器解体后发现部分胶条已经变形,板片结垢严重,已安排人高压水清洗。有板片已经损坏变形,与板式换热器连接处法连垫子已老化,进行更换。
41、二次滤网,收球网,电动滤水器解体发现:1A二次滤网内存有大量垃圾,原因为二次滤网传动机构损坏,不能正常排污。收球网网壁存有大量污垢,已进行高压冲洗。电动滤水器内网壁粘附污垢较多,安排人员清理冲洗。
42、电动闸阀解体检修:七抽电动门、五抽电动门、给水泵入口电动门、辅汽至除氧器加热A、B支管电动门、除氧器放水电动门、1A、1B、1C给水泵再循环电动门。开好检修工作票,拆阀门时法兰结合面上做标记。检查填料室光滑无毛刺,门盖法兰平面无径向划痕。门杆稍有一点麻点磨光后光滑,检查丝扣是否完好,有无乱扣现象。阀杆弯曲度不大于阀杆长度0.02/1000。阀板密封面涂抹红丹粉检查密封线连续,85%以上无断线。门盖密封垫片全部更换,紧固螺栓防止紧偏。
43、供热电动门解体后发现闸板、阀座密封面损伤,其中闸板出口侧划痕严重,分析原因为密封面夹杂异物擦伤冲蚀所致。处理措施:现
场对阀门阀座密封面进行修复,考虑阀瓣锥度需联系制造厂家或现场测绘后购臵。
五、 针对本次大修发现重大缺陷的专项分析
1、汽轮机各缸轴向通流间隙严重超标,其中高压缸数值超出标准范围值上限约1.4 mm;中压缸通流间隙比标准范围值下限小约1 mm;低压缸正向通流间隙比标准范围值下限还小约2mm,结合解体后发现的中压隔板第10级叶顶汽封磨损和中压第12级隔板磨损(厂家出厂前加工尺寸厚度也较大);中压缸前轴封体共11圈轴封全部磨损等故障分析机组在安装时轴向定位尺寸安装错误,经开会确定方案轴系整体向后移动1.5mm可使各缸轴向间隙达到或接近合格值。
2、1A、1B循环水泵叶轮叶片出现裂纹、断裂情况,密封环及轴套等汽蚀、腐蚀严重,给设备的运行造成重大隐患,分析其原因有两个方面:其一,叶轮、密封及轴套材质不合适,我厂循环冷却水为海水,有极强的腐蚀性,而叶轮为304不锈钢,密封环及轴套为#35钢,不耐海水腐蚀,是造成叶轮等损坏的主要原因;其二,循环水泵汽蚀余量不够,我公司循环水泵必须汽蚀余量为8.8m,而实际汽蚀余量仅3米,汽蚀严重,而汽蚀、腐蚀相互作用,更加剧了叶轮、密封环等的损坏。
3、1号中压调节阀:阀碟2道密封环(胀圈式)均磨损严重,外圈表面1mm的凸台被磨平且密封环失去弹性,且密封环与中调阀盖保护套配合处有长约50mm、深约1-2mm的圆形磨损带,分析原因为
密封环失去弹性长期与保护套内部发生摩擦导致,中压调节阀密封环作用:布臵在阀碟周向与阀盖保护套配合,减小阀芯漏汽;同时由于调节阀阀芯体积大、重量沉,单凭阀杆无法满足其导向作用,该密封环与保护套紧密配合保证阀碟与阀座密封面正确接触。如阀碟密封环与保护套磨损间隙过大,在阀门关闭时阀碟将在重力作用下偏离正确密封面,使调节汽门关闭不严或关闭过程中发生卡涩,造成汽轮机超速的严重后果,后返厂检修更换密封圈与保护套。
第二篇:汽轮机大修总结图片(下)
这些是我
15年来经历的无数次大修总结下来的部分图片,绝对具有一定的意义,很多新进厂的都是只知理论,不懂现场,对设备内部的基本认知存在差异。。。
本次发出部分图片,给没有经过大修、对汽轮机设备不太了解的朋友门一些帮助,,,老油条们也可以收藏哈哈。
轴封、、仔细看通篇中的两个窟窿,一个供汽一个回汽,轴封不仅需要间隙与结构,轴封供汽也是平衡漏汽的关键手段。
我们的高压转子和哈盘发的那个差不多,属于折返式,也就是说,中间进汽,先向前端做工后,经内外刚夹层反到后面再次向后做工,属于一种比较老式的高压缸分布形式。
为了有一个概念,特意摆放了我随手的物品。。。嘿嘿
划销系统,大家都听说过吧~~~其实我刚开始接触的时候也感觉抽象,可是一看便知。
挂耳。。压板。。。够明了的吧~~~
飞锤这个,只有正面的,可能不太好理解,最中间的不锈钢件就是飞锤撞击子,外面的铜件是铜套,再外圈是调整螺母,调整螺母是压紧弹簧用的,顺时针压紧,逆时针放松。
围带汽封,和叶定配合,也是构成通流的一部分
隔板套,抽汽口,显而易见了,那两块铁板可不是机组上带的,是我放那挡抽汽口用的。。哈哈
低压转子,不用多说
中压缸排汽口,中压缸排汽经导气管直接进入低压缸做工,貌似大部分分缸机组都是这么设计的
所有门心外委修理,哈哈,你知道的门都在这,最大的是中压主汽门,双密封面的是抽汽门
球面瓦枕,不用多说
哈哈,扣缸,一定要重视,这个时候如果哪个大爷把板子什么的掉到主汽管里,,你就哭去吧,
速度级围带汽封,全机组承受压力最高的汽封,我们上次A修时整个速度级围带全部吹飞了,一点没剩。