成本 部 2月度主要工作完成总结表
第二篇:20xx年2月总结
氯碱厂生产总结
一、本月生产运行情况
2月份氯碱厂生产正常,截止24日共计生产液碱(折百)14353.92吨,平均日产598.08吨;生产片碱10469.5吨,平均日产436.23吨,其中英文包装2982吨;生产高纯盐酸961.58吨、工业盐酸1014.42吨、液氯289.18吨、合成炉冷凝酸173.06吨。
二、本月工作完成情况
1、因铁运盐(青海)入库量较大,进行青海盐码垛;
2、因高纯酸铁离子超标,电解槽未加酸,导致盐水含氯酸盐升高,从而碱中含氯酸盐升高。通过对板式换热器增加换热片,提高温度,提高加酸量,现氯酸盐有下降趋势;
3、外管廊工业酸管道膨胀节腐蚀穿孔一件,已更换;
4、四台螺杆压缩机DCS载能调节已调试完毕,现正常使用;
5、对三台氢气压缩机进行了电机找平、联轴器对中,目前1#、2#机运行正常,3#机正常备用。厂家服务人员反映3#机减速机异常,需分厂继续催促淄博真空设备厂联系减速机厂家前来处理;
6、三台氢气压缩机减速机油已到更换周期,联系机修进行了润滑油更换;
7、PPH管道的安装工作,高纯酸管道将换做PPH管,合成送出高纯酸总管到电解的管道铺设完成,待膨胀节到货后连接;
8、清理固碱东西线引风机风轮积灰,解决了引风机抖动大,熔盐炉负压难控制问题;
9、按照计划停固碱西线生产系统,处理熔盐炉前拱脱落问题,同时解决固碱西线生产系统漏点等问题;
10、完成安全强化年以及班组安全建设工作的学习、宣贯工作。
三、本月存在的问题及解决办法
1、电解装置生产系统氯酸盐含量高,因电解槽不能加酸,导致氯酸盐富集。分厂采取措施为:第一,增加氯酸盐分解槽分解量,同时通过增加换热器板片、提高蒸汽压力等措施提高氯酸盐分解槽分解效率;第二,通过更换高纯盐酸管道材质,将原先钢衬管线更换为PPH管线,解决高纯酸因管道问题导致含铁高现象。
2、蒸发装置因32%碱泵不能及时备用,导致系统停车。分厂针对此类现象制定到泵方案,并安排专人检查倒泵工作的执行情况,确保备用设备完好备用。
四、下月工作计划
1、膜法除硝的验收工作;
2、按培训计划继续加强人员培训,做好员工轮岗学习工作;
3、继续进行并完成PPH管线的更换工作;
4、完成电解槽加酸工作,并加强对系统氯酸盐的监控工作;
5、提出合成炉纯水循环系统换热器优化方案;
6、完成、完善氯碱厂20xx年节能降耗方案并执行;
7、更换二线熔盐炉炉排减速机。
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
化工分公司 氯碱厂
20xx年x月x日