淮北矿业股份有限公司袁店二矿
7211工作面防治水采后总结
20xx年x月x日
7211工作面防治水采后总结
一、工作面基本情况
7211工作面东临DF2断层保护煤柱,西为7212工作面(尚未开采),北临81采区轨道石门煤柱,南至7211F10断层。7211工作面回采上限(底板)为-373m左右,下限(底板)为-530m左右,可采长939.5m,宽为148m。工业储量69.9万吨,可采储量为66.4万吨。
二、工作面地质分析
该面地质构造较复杂,工作面在掘进机巷、风巷、切眼及回采过程中共揭露25条断层,且均为正断层。其中0~2m断层15条,对回采有一定影响;2~5m断层9条,大于5m断层1条,对回采影响较大。
另外,工作面掘进及回采过程中,共有6处揭露火成岩,其中机巷3处,风巷1处,切眼2处;在回采初期面内及机巷端有2处火成岩侵蚀,回采至机巷J34点处面内靠机巷端火成岩尖灭消失,回采至风巷F6点处又出现火成岩,面内火成岩一直存在,至工作面收作结束处,2处火成岩合并。从揭露情况分析,火成岩多以岩墙和串珠状形式出现,多发育在断层附近,对回采影响较大。
三、工作面水文地质分析
7211工作面上面基岩面标高为-233~-234.7m,距离72煤层顶板在138m以上,根据“三下”规程公式计算,防水煤柱高度最大为66.46m,所以,工作面回采不受松散层底部四含水的威胁。
7211工作面充水因素主要有两方面:一是为72煤层顶板砂岩裂隙水;二是断层裂隙水。其中,72煤层顶板砂岩裂隙水是回采过程中的主要充水水源。
7211工作面煤层顶板上50m范围内砂岩厚度在20.19~20.29m之间(根据04-18、04-21孔资料),其中细砂岩厚度在6.9~14.31m之间,该层细砂岩位于老顶部位,7211岩风巷等多处巷道均揭露过,仅局部裂隙发育段有少量的滴淋水;据袁店二井04-15孔及相邻袁店一井04-51孔和04-70孔对该含水层的抽水试验资料,q=0.007~0.017L/s.m,K=0.019~0.091m/d,富水性弱。
72煤层顶板砂岩裂隙水是该工作面开采的直接充水水源,但其富水性弱,巷道施工及回采过程中,局部裂隙发育段有少量滴、淋水现象,巷道揭露断层处局部滴水。
我矿生产实践证明,该含水组涌水量一般较小,最大不超过20 m3/h。
四、工作面防治水工程及成果
按有关规定,针对7211工作面水文地质条件及防治水设计要求,我们完成的防治水工程有:
1、物探工程
(1)为查清DF2断层的富水性及对7211工作面的影响范围,20xx年7-8月我矿我托安徽惠洲地下灾害研究设计院在7211风巷段共进行了7次瞬变电磁法和一次直流电法。根据物探成果显示,7211风巷段局部视电阻率差异,可能为岩性变化引起。
(2)20xx年x月我矿委托中国矿大对7211工作面进行了瞬变电磁物探工程。根据物探成果显示,划定了A、B级富水裂隙区域,煤层顶板上30-50m之间在对应范围内岩层局部赋水裂隙发育,向顶板上延伸赋水性减弱。
2、钻探工程
根据7211工作面顶板瞬变电磁物探结果,对相对富水异常区设计施工了顶板砂岩裂隙水疏放钻孔1385m/11孔,各孔出水量约为3m3/h,而后逐渐减少。各钻孔质量符合《矿井地质规程》、《煤矿防治水条例》及设计要求,起到了放水疏压的作用。
五、回采情况
7211工作面于20xx年x月x日开始回采,20xx年x月x日回采结束。回采期间正常涌水量为10 m3/h左右,最大涌水量为20 m3/h左右(包括老塘水)。在局部裂隙发育区段及断层附近有滴淋水现象发生,6月开始机头、机尾有老塘水出现,水量 3-5 m3/h。该面受顶板砂岩水、火成岩和断层的影响,平均涌水量为15 m3/h。该面回采结束未发生过出水事故。
六、防治水措施
尽管7211工作面顶板砂岩含水层富水性弱,但为确保工作面安全回采,我们仍采取了相应安全技术措施:
1、回采过程中要加强水情观测,特别是周期来压期间,防治
瞬间突水造成事故发生。
2、在随工作面推进过程中在两巷低洼处设临时泵窝排水,并进行每月的工作面排水检查,进一步确保了回采安全。
3、该面的排水设施一直保持正常完好状态,地测科每周派人到现场监督检查,发现问题及时整改,并于每月初下达月度水害预报,指导施工单位有针对性地开展防治水工作。
4、在回采前,我们先采用瞬变电磁物探工程查明了煤层顶板赋水情况,然后根据物探结果,对异常区设计施工了探放水钻孔,确保了回采时不受水害威胁。
七、建议
7211工作面为我矿首采工作面,从回采的整个过程中来看,我们所进行的防治水工作效果明显,但也有些不足,现给以下建议:
1、矿井防治水工作应该坚持“安全第一,预防为主、预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则,严格执行《矿井水文地质规程》、《煤矿防治水工作条例》。
2、坚持工作面回采前对其顶底板进行瞬变电磁法勘探,查明顶、底板的相对富水区。
3、坚持工作面回采前施工探放水钻孔措施。
4、在巷道(机巷、风巷)掘进与采前钻孔结合疏放水。
5、今后在工作面靠近断层施工时,采用物探或钻探进行探查对工作面的影响,并采取相应的措施。
第二篇:工作面采后总结
11108工作面采后总结
编制单位:
编 制:
审 核:
鸡场河煤矿生产技术科
20xx年x月x日
11108工作面采后总结
1、井上、下位置:
井上:该工作面地表位于瓦斯房的缓坡地带,地形东北高,西南低。工作面回采后经过及时的采取措施,对瓦斯房不会造成大的影响。 井下:该工作面位于1400东翼运输上山以东,该工作面有F22断层,南部是11108下采面回风巷。
2、煤层情况:
10#煤层,黑色,煤岩成分以褐煤为主,煤层结构一般,该煤层无夹矸,煤层厚度 1.8~ 2.2 m,平均厚度 2.0 m,煤层有益厚度 2.0m,煤层倾角14°~22°。
3、顶底板岩性:
工作面直接顶为灰色砂质泥岩,厚约1.5m,底部含碳质泥岩较多,上部含砂质较多。老顶为浅灰色细-中粒细砂岩,厚约9.6m。
直接底板为灰色泥岩,厚度为2.3m,松软、遇水易膨胀。其下为砂质泥岩,为灰白色细—中粒砂岩,厚约8米。
4、构造:
该工作面地质条件一般,煤层整体呈南北倾斜的单斜构造,受古沉积环境影响,煤层底板赋存稳定,靠近煤层底板处煤层无夹矸。工作面在回采过程中遇到F22一正断层(倾向99°,倾角65°,落差12.4米),工作面的回采带受到影响。
5、水文: 该面水文地质条件较复杂,北部为未采区,南部为11108下采面回风巷,在回采过程中已做探放水。
6、储量:工作面回采煤量:60230吨
工作面动用煤量:63400吨
工作面损失煤量:3170吨
工作面回采率:
工作面回采煤量÷工作面动用煤量=
60230÷63400=95%
工作面损失率:
工作面损失煤量÷工作面动用煤量=
3170÷63400=5%
工作面回采率指标符合要求,较好的完成了回采任务。
根据工作面的探煤厚资料、采高计算、实际回采煤量分析,工作面的主要损失为工作面落煤损失,造成工作面落煤损失的主要原因是:
1、工作面放煤放净后,矸石放下来,必然影响煤质,如果提高煤质,煤可能放不下来,会造成煤量损失。
2、工作面接近边界断层,煤质受到影响,为了提高煤质,接近断层处没有放煤,通过重新打小切眼,造成煤量损失。
3、工作面回采过程中,断层处煤层顶板有层0.4-0.7米的夹矸及煤矸互叠层,致使煤层厚度变薄,也会造成煤量损失。
为此在以后的回采中,我们要做到以下几点:
1、加强放顶煤工艺的研究,开展工作面端头支架和上、下拐头放煤技术,该技术的推广可有效增加工作面煤炭回收率,克服了端头和拐头压力大、煤难放这一难题,
2、尽量在不影响煤质的情况下,把煤放净,提高回采率,降低损失率。
3、杜绝工作面丢顶煤现象。
4、采煤队在生产中要及时根据生产技术部门下发的“预防丢煤通知单”及回采建议采取措施,避免发生不合理丢煤,造成资源浪费。
5、采煤队要严格按照作业规程要求进行放煤,要坚持见碴堵口制度,杜绝顶煤放不透,严禁随意放煤,随意丢煤现象发生。
6、生产技术人员在制定和审批作业规程过程中,要有保证采区及工作面回收率达标的技术措施和办法,并在掘进和回采过程中监督检查生产区队措施、规程的执行情况。