2#大修每天工作总结

时间:2024.4.20

2#炉大修工作总结

5月3日检修项目:过热器反冲洗加装DN50的合金门。因2#炉过热器反冲洗只有一个高压门,某电厂因过热器反冲洗阀门内漏,导致高压蒸汽进入反冲洗低压管道,管道损坏。借此检修机会,加一个二次门。有根据(火力发电厂焊接技术规程:焊接管道壁厚小于10mm不需做热处理),此次检修项目管道规格为?76*6,材质为12Cr1MoV,焊条为R317。检修注意事项,阀门安装时的介质流向,焊接完毕后用硅酸铝纤维板裹住焊口,防止焊口急剧冷却。

更换2#炉双色云母水位计密封组件及更换二次高压门。检修注意事项:1、密封组件的安装顺序,首先依次将石棉垫、视窗玻璃、玻璃端头保护带装入压盖内,水位计表体依次装石墨复合垫、被接触介质的云母片(此云母片包装时带有标签及说明)、云母片。2、此水位计为6孔螺栓,按规定,扭力扳手力矩应不超过175N*M,注意压盖螺母的紧固顺序,其顺序为面对压盖,依次为左1、右2、左3、右4、左2、右1。此次检修过程中出现一个问题,需在今后检修中提起注意,更换左侧水位计高压二次门(J44Y-32),应该使用甲侧水位计二次门,而在现场的是乙侧水位计二次门,又去库房取一次,检修前没有认真核对备件与现场的要求是否相符。

5月4日检修项目:高炉煤气流量计法兰补焊。运行时发现高煤流量计法兰处有沙眼,用速成钢做简单处理,借此停炉机会,将法兰盘拆下进行补焊,发现焊接过程中会产生裂纹,所用焊条为A102不 1

锈钢焊条,后经查法兰盘材质为316不锈钢,在高压焊工杨永的指点下,采用A307不锈钢焊条,焊后及时用凉水对焊接部位进行急剧冷却。焊接过程中未出现裂纹。今后检修时需注意:首先确认需焊接部位的材质、使用什么焊条、焊后需怎样处理。尤其是不锈钢材质及合金材质的管道或阀门。

引风机入口挡板检查。运行中发现2#炉引风机引风量在掺烧转炉煤气时引风量够用,完全烧高炉煤气时引风量偏小,借此停炉机会检查,发现引风机入口调节挡板有一片挡板没有打开,经调整,将此挡板全开。

5月5日检修项目:2#炉燃烧器导流叶片焊接,针对2#炉导流叶片在运行中有脱落现象,为解决此问题,江联锅炉厂派技术人员现场指导,并分析导流叶片脱落的原因,发现导流叶片小边和长边均被焊接,导致导流叶片在受热时叶片没有膨胀量,此次焊接按锅炉厂技术人员要求,采用A132不锈钢焊条,焊接导流叶片时,小边不焊,光焊大边,大边焊单侧,且满焊。

2#炉送风机入口调节挡板检查及空气预热器漏风检查。检修前注意事项:2#炉煤气管道置换,高煤蝶阀、插板阀关闭并停电,转煤蝶阀、插板阀关闭并停电,进入烟道内焊接空气预热器漏风处,需携带煤气检测仪,备灭火器,并安装24V照明电源,空气预热器人孔外必须有专人监护,监护人必须精心监护,在以上安全措施全部到位的情况下,才能进入烟道进行工作。

煤气柜2#加压机电机找正。5月4日下班前安排5日进行2#加 2

压机电机找正,5月5日上午8点,检修人员反馈,没有找正用的百分表,联系发电二厂借用百分表,5日下午才开始对2#加压机电机进行找正,通过2#加压机电机找正检修项目,发现如下问题,准备不充分,作为检修项目负责人,不清楚2#加压机电机找正所需工具是否齐全,今后检修项目,需吸取此次的教训,每天下班前准备好明天检修所需的工具及备件,提前写好工作票,并对检修项目可能遇到困难做好准备,检修中会遇到这样、那样的问题,多想想可能出现的问题,并想好解决问题的办法,检修前准备的越充分,检修起来才会越顺手。

5月6日检修项目:2#炉给水大旁路调节门更换。2#炉大旁路给水调节门(T967H-200 DN80)在运行中漏量相当严重,调节门全关,调节门前后截止门全开,流量达100多吨/时,而且调节门全关和全开时流量没有基本没有变化,对此给水调节门进行解体检查,发现调节门阀芯有明显的沟痕。

检修过程中的穿插作业问题,大修期间,穿插作业运用的好,能提高检修的效率。检修的节奏,对比江联锅炉厂焊接导流叶片的焊工,从开始到结束,我一直在现场,从上午8点焊工师傅进入炉膛,中午一小时的吃饭、休息时间,下午4点40从炉膛出来,师傅的工作节奏及效率太让我佩服了,师傅的工作量如下:用电焊切下变形的导流叶片,焊接48片高煤燃烧器导流叶片,24片转煤燃烧器导流叶片。现在在检修班组,我也在一直强调穿插作业和检修的节奏。

锅炉工段的“操检合一”。大修期间,为充实检修力量,从运行 3

工段抽出人员配合检修的工作,目的在于让运行人员在检修过程中了解检修的工艺,掌握基本的检修技能,厂家到现场处理问题,运行人员全程参与并学习,检修一般都是白班,夜班有问题时,锅炉运行人员能处理的问题尽量处理,通过1#炉大修,每位参与大修的运行人员都感到自己学到不少检修的知识。20xx年5月份接受检修工作后,感到压力特别大,以前未真正接触检修,对检修的工艺更是一窍不通,不断的向检修的师傅们学习,直到现在,感觉自己要学习的东西太多。最深有感触的是发电二厂三期定排手动门(DN20)盘根呲水,经向二厂的师傅们请教及上网查资料,低进高出的截止门允许带压换盘根,而高进低出的截止阀不允许带压换盘根。

困难都是人想出来的,面对困难要想尽一切办法解决它,多想办法、多请教。一件事情,只要一定要解决它,就能解决它。

5月7日、8日检修项目:2#炉给水间调节门更换。在发电二厂高压焊工王柏先和发电三厂高压焊工杨永的全力配合下,2#炉给水间4个DN20的减温水调节门、4个DN20的减温水前后截止门、1个DN50的减温水总门、1个DN125的给水主路调节门、1个DN80的给水大旁路调节门、1个DN32的给水小旁路调节门、1个DN20的底部排污手动截止门全部更换完毕。检修过程中,再次强调检修穿插作业的重要性。安装前确认阀门标示牌上的参数符合现场的实际要求,确认阀门的介质流向,阀门及管道打破口后,杂质清理干净。

截至5月8日17:30,锅炉检修完成大修项目共11项:

1、2#炉两台送风机出入口风道加强筋检查、补焊及空气预热器 4

检查并做漏风试验。

2、2#l高煤4个、转煤2个燃烧器喷嘴检查、清理焦块。

3、高煤流量计法兰盘沙眼补焊。

4、过热器反冲洗加装合金门。

5、2#炉两台双色水位计密封组件更换。

6、2#炉左侧双色水位计一次门、二次门及安全门疏水管道改造、 7、2#炉4米取样管更换及2#炉小旁路调节门更换。

8、2#炉4个减温水调节门更换。

9、2#炉一级减温水左侧、二级减温水右侧前后截止门更换,加一个DN50的减温水总门。

10、2#炉主路给水调节门及大旁路给水调节门更换。

11、2#炉燃烧器导流叶片焊接。

新增检修项目完成5项:

1、2#炉两台引风机出入口挡板及烟道检查。

2、2#炉2个DN20高煤取样门更换。

3、2#炉底部排污1个DN20手动截止门更换。

4、引风机处电动葫芦钢丝绳错位配合厂家已处理好。

5、煤气柜2#加压机电机找正。

5月9日、10日锅炉检修全部去发电二厂进行抢修

5月9日:热工人员调试2#炉主路给水调节门,因调节门已至全关位置,电机还在动,导致给水调节门阀杆弯曲,后经与津达执行器厂家友好沟通,将给水调节门阀杆取出,厂家负责将弯曲阀杆带回厂 5

里进行维修矫正。其余4个减温水调节门及1个小旁路给水调节门在厂家的指导下,均调试完毕,厂家交代,调节门定零点时,一定要先手动确定零点,零点确定后,打手动位置,转动手轮,手动关不动代表阀门已经关闭严密。

5月10日,阿尔肯阀门厂家到现场处理阀门问题,锅炉煤气蝶阀、煤气快切阀、煤气调节阀自运行后,经常出现故障,因阀门附近温度高,导致电装模块不能工作,为此,借停炉机会,对燃烧器及阀门进行重新保温。厂家在处理阀门过程中,锅炉运行人员协助,比如1#炉左上3煤气调节阀给定值动作,反馈值不动,厂家到现场处理发现电装过载保护未复归;1#炉左上2#高煤气动快切阀不能打开,经厂家检查发现氮气压力、电源都没有问题,怀疑阀门卡涩,用大锤敲击阀体底座,阀门恢复正常使用;2#炉高炉煤气调节阀主要是电装内部涡轮、涡杆齿轮磨损,经厂家更换后已恢复正常,厂家建议,电装需每2个月加油一次,以保证涡轮、涡杆齿轮良好的润滑,防止因缺油磨损,最好加耐温的二硫化钼。

启东腾达阀门厂家处理2#炉液动快切阀、煤气蝶阀、煤气插板阀,运行人员将液动快切阀液压站四周油渍、杂物清理干净,保证检修作业环境的安全。

5月11、12日:安装5#加压机轴承底座及机壳,2#炉第一道主汽门更换。2#炉第一道主汽门(Z962Y-Pw54 14V DN175)内漏严重,借此停炉机会对其进行更换。检修前的准备工作:将主汽门移至锅炉八米平台,用炉顶电动葫芦进行吊装,检查电动葫芦性能可靠, 6

用一根绳索系住电装,防止阀门在吊装过程中产生晃动。未防止阀门切割后,管道产生变形走动,用两根手动葫芦和钢丝绳对管道进行固定,所有检修用工具现场就位。热处理设备现场就位。阀门切割后,对管道进行打坡口时,有防止管道内进异物的措施。两道焊口两个高压焊工同时进行。焊接完毕后,对焊口进行热处理。热处理时的注意事项:测温点热电偶与加热片要对应,确认热处理各阶段的温度及时间,热电偶测温端紧贴焊口,保温的厚度要符合要求。整个热处理过程需5-6小时。

5月14日检修项目:2#炉高煤燃烧器膨胀伸缩节两个DN700的法兰金属缠绕垫更换,此前曾经更换过一次,但是仍然漏煤气,借此停炉机会,锅炉检修班长虞学坤和检修人员杜学存、侯得海认真分析泄漏的原因,发现上次在更换垫片时前后法兰错位,这次更换时,对上次出现的问题进行了处理。

5月15日检修项目:送风机执行器底座加固及火检风机处理。送风机执行器在运行过程中,底座晃动,借此停炉机会,对其进行加固处理。2#送风机在挡板全关时,空载电流偏大,检查发现,有几个导流叶片未关到位,对未关到位的导流叶片进行调整。火检风机在运行过程中出口逆止门处有异音,经检查发现备用侧的风机出口逆止门不能关到位,有卡涩现象,对其进行处理,恢复正常。

5月16日检修项目:2#炉进行水压试验,水压试验前的准备工作,写好水压试验操作票,严格按照操作票的步骤进行操作,认真学习运行规程中关于水压试验的部分,确定上水的方式:由疏水泵经底 7

部联箱排污门反上水,试验向空排汽电动门、紧急放水电动门开关灵活,汽包压力表更换为0.5精度等级,锅炉所有疏放水门关闭,疏水箱水由除盐水和除氧器放水混合,保证上水温度在70℃左右,防止汽包出现低温冷脆现象,锅炉上满水后,由给水管道放水门进行升压,升压速度0,3MPa/min,并做好防止超压的措施,因机组为母管制运行,锅炉第二道主汽门前疏水全开,运行人员在升压过程中,主控室与现场操作人员勤联系,保证升压速度。打压结束后0,5MPa/min的速度进行降压。锅炉检修对主给水前电动门、底部排污电动门盘根进行更换。

5月17日保护试验及点火枪试验。锅炉保护配合厂家及热工人员已全部完成,按公司要求,在2#炉启动后具备投入条件,锅炉4个点火枪全部能点燃转炉煤气。

2#(130T/H)锅炉工段保护试验项目

2大修每天工作总结

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2大修每天工作总结

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2大修每天工作总结

发电三厂:锅炉工段

20xx年5月17日

5月18日检修项目:锅炉2个安全阀及向空排汽处做防漏水处 理,高煤两个排水器放水二次门更换DN80的闸阀,因安装时,高煤排水器放水门装的是截止阀,按规定,排水器放水必须用闸阀,防止杂物堵住阀体通道影响排水器排水。

2#炉大修项目20项已全部按计划完成,新增检修项目新增检修项目完成9项已全部完成:

1、2#炉两台引风机出入口挡板及烟道检查。

2、2#炉2个DN20高煤取样门更换。

3、2#炉底部排污1个DN20手动截止门更换。

4、引风机处电动葫芦钢丝绳错位配合厂家已处理好。

5、煤气柜2#加压机电机找正。

6、5#加压机轴承底座更换。

7、两台引风机电机找正。

8、省煤器出集箱充氮气门加一个DN20的高压门。

9、两台送风机执行器底座加固。

10、DN175主汽门更换

11、汽包自用蒸汽门(DN50)漏处理好。

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2大修每天工作总结

在2#炉大修过程中,我非常感谢虞学坤带领的锅炉检修团队,继续发扬锅炉工段不怕苦、不怕累的精神,圆满完成2#炉的检修任务。

在2#炉大修过程中,锅炉班长虞学坤的母亲生病住院,为了工作,虞师傅坚持在检修现场。

检修员工司满,因为有了一个高于九江的发展空间,准备4月底辞职,但是因为2#炉大修,和检修兄弟们一起奋战在检修现场,一直到2#炉大修结束。

因大修的需要,锅炉工段从运行岗位抽调人员至检修班组配合检修,5月12日,5#加压机抢修,锅炉运行人员康小青、杨洪配合检修工作一天一夜,为保证大修按时完成,第二天仍坚持上班。

什么是企业文化,什么是九江文化,2#炉大修期间发生的这些人和事,就是九江企业文化最直接、最生动、最完美的诠释。

动力总厂发电三分厂 锅炉工段 20xx年5月19日 12


第二篇:关于做好对大修改造设备专业工作总结的要求


00000石化公司

关于做好对大修及改造设备专业工作总结的通知

各企业,装置停工检修开工正常以后,请做好设备专业本次大修改造专业技术、专题工作、单位检修改造工作总结工作,提出工作要求如下:

一、专业技术总结要求

主要内容包括:专业技术概况与背景、实施的组织机构、实施过程与分析(实际施工、投用主要节点完成时间、与原实施计划网络差异分析)、实际实施统筹网络、专业技术实施效果、问题与建议(可结合停工后设备检查与检修情况、可结合开工后操作调整情况)、现场图片、技术数据统计表或图等;

二、专题工作总结要求:

主要内容包括:专题工作概况与背景、实施的组织机构、专题工作准备内容、实施过程与分析(实际实施投入的主要人员、机具情况、施工节点完成时间、与原实施统筹计划网络差异分析)、实际实施统筹网络、实施采用的主要技术方案、问题与建议,现场图片、技术数据统计表或图(可结合停工后设备检查与检修情况、可结合开工后操作调整情况);

三、单位检修改造工作总结要求

主要内容包括:检修改造各项准备工作;检修改造停工工作;检修改造实施工作,主要有:1、主要工程量概述2、主要进度控制节点3、人员、机具内容 4、关键、重点项目完成情况,难点、重点项目情况5、质

量控制工作6、HSE管理工作 7、劳动竞赛工作;检修改造开工工作;检修改造经验总结(从成功和不足两个方面总结);现场图片、技术数据统计表或图;

四、停工钝化清洗总结,主要内容包括: ①概况,简要介绍配合清洗的服务商、实施清洗部位等;②实施过程(含钝化或清洗的时间点选择、过程用时、钝化或清洗剂用量、废液排放量等);③钝化清洗效果,包括抽样钝化清洗剂、排放废液分析数据,清洗后FeS与臭味残存情况,要求有分析数据与现场图片;④结论与建议,明确是否达到指标或协议要求,进一步改造建议。

五、检修改造方案完善:要求结合实际实施过程及过程中出现的问题,对原检修改造方案、实施统筹网络进行完善,对出现的问题应在方案中补充完善采取针对性措施。

附件:检修改造工作总结格式要求

检修改造设备专业部分技术、专题、工作总结时间要求

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