施工总结报告
一、工程概况
合同段工程起止时间:
本合同段开工时间为 年 月 日,完工时间为 年月 日,工期 月。
主要工程内容:
1、型材屋面:2860㎡
2、墙面一般抹灰:3357㎡
3、成品保温密闭门:80㎡
4、成品保温密闭窗(手动):36樘
5、挡粮板:129.84㎡
6、混凝土地面及道路:260㎡
7、成品电动伸缩大门:1项
二、机构组成
主要人员:
项目经理:孙经璞
技术负责人:邓允春
设备投入情况:
根据不同施工节段的需求,我单位先后投入了大量的施工机械设备,具体型号数量见设备投入一览表。
管理机构设置:
三、质量管理情况
质量控制措施:
我单位在工程施工中对工程项目实行质量目标管理,使工程质量达到一次验交合格率100%,优良率90%以上,具体实施中有以下控制措施:
⑴按照ISO9002质量体系要求,建立完善的质量管理体系和质量保证体系,制定创优规划,使每道工序都在严格的质量监控之下进行、实行全面质量管理 。
⑵根据工程项目特点组织精明强干的施工队伍,明确分工,加强协作,注重上道工序与下道工序间的密切配合。
⑶各单项工程、各工种均实行项目负责制和岗位责任制,质量指标直接与施工人员经济挂钩,奖优罚劣、重奖重罚,分项分部工程质量指标均列入奖罚内容。
⑷采取多种形式对项目全员进行质量教育,树立“百年大计,质量第一”的思想,强化项目全员的质量意识,施工前有针对性地进行各工种的技术培训,提高施工人员的操作技能,为创优质工程创造条件。
⑸运用科学的管理方法和现代化的检测工具,强化工程质量管理,认真执行设计图纸审核制度,并做好施工技术交底,使每一个施工人员都能做到心中有数,熟悉本工程的技术要求,做到严格按照设计要求施工,严格按照施工规范作业。
⑹加强试验检测工作,严格检验各种工程材料,严格按照施工配料,确保各部位强度达到设计要求。
⑺做好质量检查工作,项目部设专职质量检查人员,监督检查工程质量,对每一道工序均进行全面严格的质量检查,实行内部质量上级管理制度,隐蔽工程在业主及监理人员检查签证后方可进行下道工序的施工,确保工程质量。
⑻根据工程特性,提供施工机械,为工程创优夯实基础。
⑼搞好样板工程,用样板领路,全面推广,达到创全优工程的目标。
施工中工程质量自检情况及工程质量问题的处理情况:
我单位在施工中对工程质量严格按照自检制度进行操作,先由施工队操作工人自检和各施工班组长自检,经检合格后,上报项目部质检员,项目部质检员再进行检验,工程质量得到确认后报验监理工程师。上下工序之间还要进行交接检验,上道工序不合格下道工序不接收,上道工序的质量事故隐患决不留给下道工序。
同时,项目经理部每月组织一次质量大检查,对所存在的质量问题进行紧急整改和处理。质量大检查以检查工程质量为主,同时检查质量管理工作,查看各项规章制度落实情况。对检查中发现的质量问题,检查组根据实际情况及时提出改进措施,限期改正,并进行复查。质量大检查后,检查组汇总检查情况,在工程会上进行通报,奖优罚劣,以示激励。
对施工中发现的工程质量问题,我单位坚决处理到底,决不留质量隐患,在哪发现问题,就从哪进行处理。
对完工质量的评价:
经过2个月的努力,工程终于完工。对于完工质量,通过分项、分部、单位工程质量评定汇总,总体工程质量达到优良。
四、施工进度控制
开工前,项目经理部成立了项目管理领导小组并建立健全目标责任制度、进度检查制度、工期奖惩制度等规章制度,同时与各施工组签定目标责任状。在施工过程中,领导小组根据资源配备的情况,结合房建工程的常规做法和材料机具供应实际,广泛征求技术人员和广大施工人员的意见,合理、可行地安排总体进度计划。另外,根据已完工程的进度快慢、施工人员的增减、业主要求的计划变更等诸多因素,不断调整进度计划,动态监控关键线路的变化,以适时调整人员分配和施工顺序,使施工生产持续有效地按计划正常进行。施工中尽可能采用先进、高效的施工机械和新工艺,提高劳动效率,加快施工进度,保证阶段性工期目标的实现。尽可能采用一些实用的新技术,提高生产效率。周密计划和不断调整工序搭配,避免或尽可能缩短工序之间的间隙时间。
五、施工安全与文明施工情况
施工安全方面,项目部成立安全领导小组,设安全部长,由项目经理担任组长,组员由项目部各职能部门负责人组成。各施工组也成立了安全检查小组,并在各施工组设专职安全员,坚持经常性的施工安全检查及监督指导。
施工中,坚持正确处理安全与施工生产统一、与施工速度互保、与质量互补、与效益兼顾、与危险并存的关系。坚持预防为主、综合考虑的原则,坚持安全与生产同步进行的原则,坚持全员、全过程、全方位和全天侯的“四全”动态管理原则,坚持安全管理具有明确目的性的原则。在各级明确安全管理范围,组织职工学习有关劳动保护的政策、条例、规程和制度,规范操作。采取得当安全管理措施,落实安全责任,实施责任管理,建立各级人员的安全责任制度,明确相应的安全责任,定期检查落实情况。
文明施工方面,我单位采取了以下几点措施:
⑴建立健全各项规章制度,工地现场悬挂文明施工标牌条幅、张贴宣传标语,采用多种形式向项目全员进行文明施工教育,提高全员文明施工意识。
⑵现场布置统一建临时房屋,统一室内配备、布置,统一现场标识。
⑶施工场地、便道、各种材料、机具等布置、堆放、停置有序,并进行标识,做好文明施工。
⑷教育全体员工遵纪守法、行为规范、文明施工,争创文明工地。
⑸遵守当地居民的生活习惯和民族风俗,搞好施工队伍与当地政府、人民群众的关系。
六、环境保护与节约用地措施
保护环境是为当地人民,为子孙后代造福的大事。施工中,我们加强环保意识,工程完工后不为当地留下任何后患。施工中我们采取了以下措施:
(1)在全体职工中认真开展组织学习和贯彻国家《环境保护法》,结合许昌市近郊的环境特点,制订规章制度,认真落实环保法规,增强职工环保意识。
(2)成立扰民协调小组,与项目部密切配合,切实解决有施工引起的各种扰民问题。
(3)对门前屋后凡可进行绿化的地点,种植花草树木,以美化环境陶冶情操,并由专人挂牌维护管理,增加现场的美观,调理职工的情绪。
(4)施工现场场地绿化,经常酒水和浇水,减少粉尘污染。
(5)禁止在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。
(6)装卸有粉尘的材料时,应洒水湿润和在仓库内进行。
(7)严禁向建筑物外抛掷垃圾,所有垃圾装运走。现场主出入口,运输车辆必须清扫干净后方能上路行驶在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土,派专人负责清扫道路及冲洗,保证行驶途中不污染道路和环境。
(8)施工过程中如遇到重要的活动,我们将调整施工工序,尽可能停止一切产生噪音的工序。
(9)加强对施工区和生活区的环境卫生管理,清洗施工机械、设备及工具的废水、废油等有害物质以及生活垃圾集中储积处理,禁止乱堆、乱埋、乱流,影响环境卫生。
(10)工程全部完工后,拆除不再使用的临时设施,做到工完料尽、场地清洁。
七、施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况
在在混凝土选用上,我们合理选择大型拌合站拌制,节省了搅拌混凝土的时间,又提高了混凝土的强度。
八、工程款支付情况
本公司对该项目单独设账,公司对该工程的准备资金及工程款的拨付资金,做到专款专用。
农民工要进行登记造册,每月15日劳务账对项目部上报工资金额,以便项目部做好资金安排,按时发放工人工资。
设备采购计划,材料员应提前一周上报采购计划,以便项目经理及财务人员考虑资金计划,做到按采购合同支付材料款。
九、施工体会
经过2个月的努力,工程如期完成,我们觉得,一个工程要想干好,首先要有建设单位的正确领导,还要有设计单位、监理单位和地方政府的积极配合。作为施工单位,只有在质量上高标准,严格要求,进度上,合理组织,确保合同工期,才能取得预期的收益。
主要施工机械设备一览表(附)
第二篇:施工小结2
施 工 小 结
DK401+239涵为1—5.0m斜盖板框架涵,位于区间及直线和平坡道上,线路法线与涵轴线夹角为30°,涵洞为灌溉而设,位于沟心处,顺原沟方向设置。涵洞处地形平顺,道路通畅。本涵设计涵身框架12.07延米,梯形盖板节3.02×2延米,翼墙节3.995×2延米,出入口铺砌左侧6.19延米,右侧6.88延米。主要工程数量为:混凝土368.42m3。涵洞由铁道部工程管理中心建设,铁道部第三勘测设计院设计,济铁顺达监理公司监理,铁三局秦沈客运专线三队承建。涵洞工程从19xx年10月23日开始,至20xx年10月13日竣工。
首先开工前进行测量放线,现场准确定出该涵设计位置,本涵基础开挖量大,且地下水比较丰富。采用人工配合机械开挖的方式,距基底0.3m采用人工开挖,避免扰动基底土层既有状态,弃土采用汽车运输。针对丰富的地下水,采用真空拔干器抽水来降低水位,以保证开挖基础内无积水。本涵基底采用碎石换填,最大和最小换填厚度分别为0.59m和0.50 m。碎石分层铺筑,每层铺筑厚度不大于20cm,采用功率大于1.5kw、频率在2000次/分钟以上的平板式振捣器往复振捣至密实,振捣时间不小于60秒,
三至四遍,做到交叉、错开、重叠振捣。涵体混凝土采用搅拌站拌制,砼罐车运输,插入式振捣器捣固。混凝土拌和时间不小于
1.5分钟,振捣施工中没有出现漏振与过振现象,真正做到了“内实外美”。涵体模板采用钢模板与木模板相互结合,木模内侧钉镀锌铁皮,模板缝用橡胶条封闭。侧墙模板加固采用拉筋支撑,拉筋纵横间距1.0m,交错成梅花形布排。涵体内模采用钢管三维支撑骨架进行加固,内模纵向采用双向双排钢管,横向钢管端头加装丝杠,调节内模的加固间距。外模采用木杠斜撑加固。拆模后涵体砼表面光滑、平整、美观。防水层及沉降缝处理严格按《秦沈桥通—07》图办理,防水层铺设平整,顺畅,沥青涂刷饱满,均匀;玻纤布铺设无皱折,无鼓泡,无破损。沉降缝勾缝垂直,美观,出入口铺砌严格按《叁桥(89)8011》图及验标、规范施工,铺砌规范,美观。
为了配合全面创优规划的实施,三队成立了以主管生产的副队长:王松亮,技术:黄永祥,安检工程师:孙旭东,材料:陈跃江组成的质量、安全、进度控制小组。旨在通过对各施工工序的严格控制,建立起完善的自检、自控体系,使涵洞施工处于受控状态。经过全体员工的不懈努力,涵洞施工质量达到了合格率100%,优良率在90%以上的预期目标。施工现场严格遵照“施工
现场管理标准”进行管理,通过恪守质量标准、依靠科技进步、提供诚信服务,涵洞施工质量得到了保证,真正实现了社会效益与经济效益“双赢”的创优目标。
本涵位于软土地基路堤地段,地下水位高,与DK401+210涵和DK401+224涵基础位于同一基坑内,施工规模较大,加大了投入,很好的锻炼了施工队伍勇于吃苦耐劳,敢打硬仗的工作作风。
铁三局秦沈客运专线三队
20xx年12月4日
施 工 小 结
DK402+520.1涵为1—5.0m斜盖板框架涵,位于区间R=7000m曲线及-1‰坡道上,线路法线与涵轴线夹角为45°,涵洞为立交排洪兼灌溉而设,位于原路中心,按原路方向设置。涵洞处地形平顺,道路通畅。本涵设计涵身框架16.09延米,梯形盖板节4.68×2延米,翼墙节5.175×2延米,出入口铺砌左侧7.51延米,右侧8.36延米。主要工程数量为:混凝土465.84m3。涵洞由铁道部工程管理中心建设,铁道部第三勘测设计院设计,济铁顺达监理公司监理,铁三局秦沈客运专线三队承建。涵洞工程从20xx年3月23日开始,至20xx年10月27日竣工。
首先开工前进行测量放线,现场准确定出该涵设计位置,本涵基础开挖量大,且地下水比较丰富。采用人工配合机械开挖的方式,距基底0.3m采用人工开挖,避免扰动基底土层既有状态,弃土采用汽车运输。针对丰富的地下水,采用真空拔干器抽水来降低水位,以保证开挖基础内无积水。本涵基底采用碎石换填,最大和最小换填厚度分别为2.91m和2.80m。碎石分层铺筑,每层铺筑厚度不大于20cm,采用功率大于1.5kw、频率在2000次/分钟以上的平板式振捣器往复振捣至密实,振捣时间不小于60秒,
三至四遍,做到交叉、错开、重叠振捣。涵体混凝土采用搅拌站拌制,砼罐车运输,插入式振捣器捣固。混凝土拌和时间不小于
1.5分钟,振捣施工中没有出现漏振与过振现象,真正做到了“内实外美”。涵体模板采用钢模板与木模板相互结合,木模内侧钉镀锌铁皮,模板缝用橡胶条封闭。侧墙模板加固采用拉筋支撑,拉筋纵横间距1.0m,交错成梅花形布排。涵体内模采用钢管三维支撑骨架进行加固,内模纵向采用双向双排钢管,横向钢管端头加装丝杠,调节内模的加固间距。外模采用木杠斜撑加固。拆模后涵体砼表面光滑、平整、美观。防水层及沉降缝处理严格按《秦沈桥通—07》图办理,防水层铺设平整,顺畅,沥青涂刷饱满,均匀;玻纤布铺设无皱折,无鼓泡,无破损。沉降缝勾缝垂直,美观,出入口铺砌严格按《叁桥(89)8011》图及验标、规范施工,铺砌规范,美观。
为了配合全面创优规划的实施,三队成立了以主管生产的副队长:王松亮,技术:黄永祥,安检工程师:孙旭东,材料:陈跃江组成的质量、安全、进度控制小组。旨在通过对各施工工序的严格控制,建立起完善的自检、自控体系,使涵洞施工处于受控状态。经过全体员工的不懈努力,涵洞施工质量达到了合格率100%,优良率在90%以上的预期目标。施工现场严格遵照“施工
现场管理标准”进行管理,通过恪守质量标准、依靠科技进步、提供诚信服务,涵洞施工质量得到了保证,真正实现了社会效益与经济效益“双赢”的创优目标。
本涵位于松软地基路堤地段,挖基和基底换填及主体工程量较大,同时本涵地下水位高,加大了施工投入,广大参战人员本着“百年大计,质量第一”的思想,克服了各种不利因素,圆满地完成了施工任务。
铁三局秦沈客运专线三队
20xx年12月4日
施 工 小 结
DK404+107.5涵为1—3.0m斜盖板框架涵,位于区间R=7000m曲线及平坡道上,线路法线与涵轴线夹角为17.7°,涵洞为排洪而设,位于原沟中心,按原沟方向设置。涵洞处地形平顺。本涵设计涵身框架16.09延米,梯形盖板节2.07×2延米,翼墙节3.105×2延米,出入口铺砌左侧3.76延米,右侧4.49延米。主要工程数量为:混凝土166m3,ф60高压旋喷桩1479延米。涵洞由铁道部工程管理中心建设,铁道部第三勘测设计院设计,济铁顺达监理公司监理,铁三局秦沈客运专线三队承建。涵洞工程从20xx年5月14日开始,至20xx年10月28日竣工。
首先开工前进行测量放线,现场准确定出该涵设计位置,并按设计图要求放出高压旋喷桩桩位。本涵设计采用高压旋喷桩复合地基加固处理,施工严格按照设计规范及施工作业指导书进行。桩的纵横向间距1.2m,桩径60cm,桩长7.7m/根。钻机安放平稳,钻杆保持垂直。其倾斜度不大于1.5%,钻机位置与设计位置偏差小于50mm。注浆管分段提升的搭接长度不小于100mm。施工中,派专人值班并及时准确的做好施工原始记录,处理了个别桩体注浆过程中压力骤然上升或下降及冒浆等异常情况。从而保证了高压旋喷桩良好的施工质量。桩体无侧限抗压强度设计要求不小于
1.2Mpa,钻探取芯桩数4根,检测无侧限强度最小值4.67Mpa。
本涵基础开挖量大,且地下水比较丰富。采用人工配合机械开挖的方式,距基底0.3m采用人工开挖,避免扰动基底土层既有状态,弃土采用汽车运输。针对丰富的地下水,采用真空拔干器抽水来降低水位。以保证开挖基础内无积水。本涵基底采用碎石换填,最大和最小换填厚度分别为1.08m和0.90 m。碎石分层铺筑,每层铺筑厚度不大于20cm,采用功率大于1.5kw、频率在2000次/分钟以上的平板式振捣器往复振捣至密实,振捣时间不小于60秒,三至四遍,做到交叉、错开、重叠振捣。涵体混凝土采用搅拌站拌制,砼罐车运输,插入式振捣器捣固。混凝土拌和时间不小于
1.5分钟,振捣施工中没有出现漏振与过振现象,真正做到了“内实外美”。涵体模板采用钢模板与木模板相互结合,木模内侧钉镀锌铁皮,模板缝用橡胶条封闭。侧墙模板加固采用拉筋支撑,拉筋纵横间距1.0m,交错成梅花形布排。涵体内模采用钢管三维支撑骨架进行加固,内模纵向采用双向双排钢管,横向钢管端头加装丝杠,调节内模的加固间距。外模采用木杠斜撑加固。拆模后涵体砼表面光滑、平整、美观。防水层及沉降缝处理严格按《秦沈桥通—07》图办理,防水层铺设平整,顺畅,沥青涂刷饱满,均匀;玻纤布铺设无皱折,无鼓泡,无破损。沉降缝勾缝垂直,美观,出入口铺砌严格按《叁桥(89)8011》图及验标、规范施工,铺砌规范,美观。
为了配合全面创优规划的实施,三队成立了以主管生产的副
队长:王松亮,技术:黄永祥,安检工程师:孙旭东,材料:陈跃江组成的质量、安全、进度控制小组。旨在通过对各施工工序的严格控制,建立起完善的自检、自控体系,使涵洞施工处于受控状态。经过全体员工的不懈努力,涵洞施工质量达到了合格率100%,优良率在90%以上的预期目标。施工现场严格遵照“施工现场管理标准”进行管理,通过恪守质量标准、依靠科技进步、提供诚信服务,涵洞施工质量得到了保证,真正实现了社会效益与经济效益“双赢”的创优目标。
本涵位于软弱地基路堤地段,地下水位高,施工中加大了投入,设计采用高压旋喷桩复合地基加固处理新工艺,确保了软土地基的稳定,掌握其施工方法,既开拓了眼界,同时也锻炼了施工队伍的业务素质,达到了良好的设计和施工的双利效果,有很多的借鉴学习之处。
铁三局秦沈客运专线三队
20xx年12月5日
施 工 小 结
DK401+224涵为1—6.0m斜盖板框架涵,位于区间及直线和平坡道上,线路法线与涵轴线夹角为30°,涵洞为立交而设,位于原路中心,按原路方向设置。涵洞处地形平顺,道路通畅。本涵设计涵身框架12.07延米,梯形盖板节3.31×2延米,翼墙节
3.995×2延米,出入口铺砌6.36×2延米。主要工程数量为:混凝土467.39m3。涵洞由铁道部工程管理中心建设,铁道部第三勘测设计院设计,济铁顺达监理公司监理,铁三局秦沈客运专线三队承建。涵洞工程从19xx年10月23日开始,至20xx年10月12日竣工。
首先开工前进行测量放线,现场准确定出该涵设计位置,本涵基础开挖量大,且地下水比较丰富。采用人工配合机械开挖的方式,距基底0.3m采用人工开挖,避免扰动基底土层既有状态,弃土采用汽车运输。针对丰富的地下水,采用真空拔干器抽水来降低水位。以保证开挖基础内无积水。本涵基底采用碎石换填,最大换填厚度为1.00 m。碎石分层铺筑,每层铺筑厚度不大于20cm,采用功率大于1.5kw、频率在2000次/分钟以上的平板式振捣器往复振捣至密实,振捣时间不小于60秒,三至四遍,做到交
叉、错开、重叠振捣。涵体混凝土采用搅拌站拌制,砼罐车运输,插入式振捣器捣固。混凝土拌和时间不小于1.5分钟,振捣施工中没有出现漏振与过振现象,真正做到了“内实外美”。涵体模板采用钢模板与木模板相互结合,木模内侧钉镀锌铁皮,模板缝用橡胶条封闭。侧墙模板加固采用拉筋支撑,拉筋纵横间距1.0m,交错成梅花形布排。涵体内模采用钢管三维支撑骨架进行加固,内模纵向采用双向双排钢管,横向钢管端头加装丝杠,调节内模的加固间距。外模采用木杠斜撑加固。拆模后涵体砼表面光滑、平整、美观。防水层及沉降缝处理严格按《秦沈桥通—07》图办理,防水层铺设平整,顺畅,沥青涂刷饱满,均匀;玻纤布铺设无皱折,无鼓泡,无破损。沉降缝勾缝垂直,美观,出入口铺砌严格按《叁桥(89)8011》图及验标、规范施工,铺砌规范,美观。
为了配合全面创优规划的实施,三队成立了以主管生产的副队长:王松亮,技术:黄永祥,安检工程师:孙旭东,材料:陈跃江组成的质量、安全、进度控制小组。旨在通过对各施工工序的严格控制,建立起完善的自检、自控体系,使涵洞施工处于受控状态。经过全体员工的不懈努力,涵洞施工质量达到了合格率100%,优良率在90%以上的预期目标。施工现场严格遵照“施工现场管理标准”进行管理,通过恪守质量标准、依靠科技进步、
提供诚信服务,涵洞施工质量得到了保证,真正实现了社会效益与经济效益“双赢”的创优目标。
本涵位于软土地基路堤地段,地下水位高,与DK401+210涵和DK401+239涵基础位于同一基坑内,施工规模较大,加大了投入,很好的锻炼了施工队伍勇于吃苦耐劳,敢打硬仗的工作作风。
铁三局秦沈客运专线三队
20xx年12月4日