事故调查报告
文件编号:
1. 事件发生时间和地点
2. 事件的类别与分级
6. 用“为什么”树确定关键因素(根本原因)
现场存在交叉作业,动火与放灰同时进行
7. 其他有关因素:
1、放灰口防雨棚密封,造成乙炔气积聚超标;
2、动火作业周围的孔洞盖板不严实,存有缝隙,造成火花飞溅至一楼
8. 建议整改措施: (包括紧急措施和长期措施)
9. 验证标准: (说明如何核实整改措施的效果)
第一项已经落实,放灰期间不允许动火,第二项车间正在整改,第三项干渣含生电石已经控制在0.2%以下。 10. 需要加强的工艺安全管理因素:
11. 事件调查组:
第二篇:20xx.10扩散事故报告
2号扩散撞舟事故报告
事故经过:
2014.10.4日15点左右接到工艺经理韩金杉电话,说2号炉管在使用旧舟托做饱和结束时取舟时发生剧烈响声,生产人员在听到异常后立即停止设备自动运行,通知工艺设备部门做异常排查,我立即赶往现场进行事故排查。
事故发生环境:
1、我们使用的是以前旧舟托
2、我们当时在做的是饱和工艺
3、舟托上放置两个石英舟
处理过程:
我到现场后发现舟托已经完全破裂在炉管内采取以下措施:
1、分析舟托破裂原因并拍照现场
2、2号炉管降温因为舟托已经完全破裂在炉管内
3、调慢舟速手动操作设备取出破裂的石英制品
4、清理炉管内掉落的石英制品碎渣
5、重新放置舟托再次检查设备存在的问题
6、通知工艺部门重新做饱和工艺
事故原因分析:
我们所使用的都是以前损坏的舟托(因为新
买的舟托数量不够,所以拿以前的就舟托使
用)大多都是横桥断裂,在加上石英舟托期
使用,酸碱对其的腐蚀,再受到950度左右
的高温(饱和时使用的工艺温度)热胀冷缩
出现断裂破裂等现象。再根据舟托损坏的情
况,分析出在做舟托在做饱和时,横桥破裂,
在取舟时,氮化硅桨顶到了破裂掉下来的横
桥上面,造成石英舟托破裂
预防措施:
1、尽快修复破裂有损伤的石英制品,保证
生产部门使用的是完好的石英制品
2、在做饱和工艺或生产前检查石英制品是否存在暗裂破裂等情况,进取舟时注 意观察,有无存在异常情况
3、购买石英制品建议购买质量较好的石英制品
4、搬运石英制品是轻拿轻放
事故损失:
1、损坏石英舟托一个
2、损坏石英舟一个
3、停机18小时(需要降温)
4、需重新做饱和工艺
史 晓 龙 2014.10.5