篇一 :水电厂机组大修总结

凌津滩1#机组A修总结

4月x日晚8时1#机组开机成功,标志1#机组A级检修主要工作圆满完成,整个1#机组检修从3月x日开始,包括铜套厂家加工10天,至4月x日并网报竣工历时39天,检修过程中未发生人身和设备的不安全事件,检修过程中的各项检修记录和测量数据、试验结果均得到监理的监督和确认,机组检修后开机并网一次成功。1#机组检修的提前完成为电厂的汛期大发和安全生产提供了有力的保证,为今后几台机组的同类工作积累了成功的经验,也为今后策划和组织其他大型检修进行了一次有益的演练。现在我就本次检修做个简单的总结:

一、 确保检修安全这块基石:

检修伊始,厂部就提出确保检修安全、质量、工期的要求,鉴于次此检修起重作业多,高空作业多,夹杂着多层作业等特点,事业部又重未进行过,事业部高度重视安全,从检修前思想动员到实际工作,以及历次碰头会无一不强调和提醒,与生产部、监理一起全方位、全过程的对现场安全进行监管,力争作到及时发现问题,对存在的问题及时进行整改不留隐患,如:现场脚手架甲板不够,及时予以添臵,第一次转轮吊装方案中副钩起升重量不够,停工修改方案等;现场设立的专职安全员认真负责,对待安全问题能坚持原则(安全员因故离开也另外指定安全员):脚手架的搭设,工

器具的完好与摆放,临时用电等进行检查;重大和关键工作前进行讨论和交底,责任分工明确,人员安排到位如:转轮吊装、铜套冷却、操作油管的拆装。正是由于这些措施保证了检修人身和设备的安全

二、 检修质量控制严密:

为保证检修质量,检修组织开始就明确了技术负责及验收程序,此次检修质量控制真正作到了:全过程、全方位的控制,1)从技术方案的编制、另部件的拆装到分部试验和调试等无一不经过严格把关,每项拆装均要有记号和记录,甚至做图表示;更换的密封或另部件均经厂部和监理确认;对检修中重要设备的安装先进行预装或在其他设备上试验;

2)强化检修人员质量意识,检修质量的好坏,关键在工作人员的质量意识,事业部在检修开始就作出相关明确规定,严禁盲目施工,在这点上都已作到,整个检修过程中未发生质量不良事件,特别是未发生与验收人员因为质量控制方面原因的争执等说明员工对待检修质量的良好态度;3)质量跟踪到位,点检的24小时跟班,包括早、晚班的工作情况总指挥、生产部、监理赵工都及时掌握,质量监管不失控。

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篇二 :C-101机组大修总结

C-101/CT-101二氧化碳压缩机组

大修总结

C-101/CT-101二氧化碳压缩机组,在20xx年的生产运行中,机组运行稳定,在20xx年x月x日,出现低压缸止推盘烧损事故,引起尿素系统停车,主要原因是油质太脏,油中存在大量油泥,存结在设备内部的各死点位置,在存结物过多而脱落时,会造成转子轴向位移增大,其次,如果油泥进入止推瓦,破坏油膜,造成烧瓦,也会出现转子轴向位增大。同时,压缩机二段出口有超温、超压现象。为了确保该机组在20xx年能长周期、满负荷运行。计划在20xx年年度大修时对该机组进行大修。

一、大修原因:

从20xx年一年的生产运行过程中,虽然C-101二氧化碳机组运行稳定,只发生了一次烧瓦故障,在设备运行中存在以下几点问题需要解决:

1、透平的回油管路排油出现突高突低的油位现象。

2、压缩机二段的微超温和超压现象。

3、机组的仪表探头(包括振动、温度和位移)故障太多,探头质量存在较大问题。

4、机组漏油点太多。

其次,由于委托锦州新锦化制造的新转子(高、低压缸转子)已到货,需要更换转子,将新转子投用,检测其性能是否符合要求。

二、机组故障处理情况

1、103-JLP低压缸振动值偏大故障处理。

在20xx年机组大修期间,对低压缸进行解体检查,发现各运行部件都没有严重的磨损痕迹,说明安装质量符合要求,低压缸的振动应是转子自身的不平衡造成,为此,将转子送成都中科技作低速动平衡试验。

2、分子筛粉化故障

在对103-JHP高压缸解体检查时,发现高压缸内部有许多分子筛颗粒,同时,高压缸转子叶轮上存在分子筛的粉尘,如下图所示。由于分子筛粉化问题,造成高压缸各级气封和浮环密封磨损严重,都已超标。其次,高压缸内的分子筛造成平衡鼓密封严重磨损,平

衡鼓表面也有磨损现象。由于原没有进行测绘,没有备件更换,而委托中科技机泵有限公司现场测绘,及时制作了一件平衡鼓密封更换。

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篇三 :机组大修总结

机组大修总结

目 录

第一部分 概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 一 大修概况。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 二 主设备型号及主要参数。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。3 第二部分 大修前状况分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 一 修前状况分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 二 修前设备存在的主要问题。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。12 第三部分 项目完成情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 一 项目统计。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 二 未完项目及原因。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 三 新增项目。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 第四部分 大修后发现和消除的重大缺陷及采取的措施。。。。。。。。。。18 第五部分 大修前后主要运行技术指标比较及分析。。。。。。。。。。。。。。34 第六部分 大修重大项目专题总结。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35 第七部分 重大项目完成情况及效果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35 第八部分 大修后遗留主要问题及采取的措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。39 第九部分 大修费用统计。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42 第十部分 技术监督总结。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42 一 金属监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42 二 化学监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 三 绝缘监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。66 四 电测监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。66 第十一部分 启动受阻项目及原因。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。67 第十二部分 安全工作总结。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。67 第十三部分 大修技术类文件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。68 一 试验报告(电气、热控、锅炉、汽机、运调、金属)

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篇四 :汽轮发电机组大修总结

#3号机A级检修汽机部分总结

1. 大修概况:

#3机为50MW凝汽式母管制机组此次大修主要涉及到机本体、调速、泵浦、管阀、辅机等项目。

#3机于11月19日停盘车,拆汽缸螺丝,11月20日正式揭开上缸,至11月24日汽机本体检修的部件全部解体,修前原始数据测量记录工作完成。12月05日正式盖缸及真空严密性试验。12月10日交直流油泵试转,凝泵、#1给水泵试转。12月12日轴承工作全部结束油循环开始,12月14日投盘车,现将工作情况汇总如下:

2. 汽机本体主要技术数据的测量和验收。

2.1 转子部分:

2.1.1 汽转子宏观检查情况良好。

2.1.2 汽转子最大轴弯曲0.05mm。

2.1.3 推力盘瓢偏0.0125mm。

2.1.4 测量推力间隙为0.42mm,符合标准。

2.2 通流部分间隙:

根据修前动静间隙的测量数据,基本情况正常,双方达成一致,决定不再进行调整。

2.3 汽封间隙检查:

汽封径向间隙按南汽厂设计标准调整,即隔板汽封(1~11级)径向间隙0.50~0。80mm,隔板汽封(12~17级)径向间隙0.40~0.60mm,前汽封径向间隙为0.50~0.80mm,后汽封径向间隙0.40~0.60mm。于12月01日开始滚橡皮胶方法进行检查、调整,其中隔板汽封贴三张

橡皮胶检查(一张橡皮胶0.25 mm),前汽封贴三张橡皮胶检查,后汽封贴三张橡皮胶检查。经检查,前后端部轴封间隙数据大部分达到标准范围,少量进行微调处理。

2.4 轴承部分:

2.4.1主油泵前后轴承全部更换

2.4.2#1瓦三块调整垫块修复,红粉检查大于70%验收合格,下半轴瓦的瓦枕与瓦壳接触,瓦枕与瓦胎接触,瓦胎乌金接触检查良好。

2.4.3 各道瓦衬球面均已修刮,并用红丹检查,着色检查无脱胎裂缝情况良好。

2.4.4 #1~#4道轴承外油档清理、检查。

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篇五 :发电机大修总结报告

发电机(包括、水轮发电机)大修总结报告

---------------发电厂----------------号发电机 -------年-------月--------日

制造厂----------,型式----------,冷却方式----------------. 容量---------MV.A.额定电压---------KV

(一) 停用日数:

计划:---------年----------月---------日到---------年----------月---------日,共计------------------------d. 实际:---------年----------月---------日到---------年----------月---------日,共计------------------------d.

(二) 人工

计划:------------------------工时, 实际-------------------工时.

(三) 大修费用

计划:------------------------万元, 实际-------------------万元.:

(四) 由上次大修结束到此次大修开始运行小时数-------------------------,备用小时数

-------------.

上次大修结束到本次大修开始小修-----------次,停用小时数-----------------------.

上次大修结束到本次大修开始非计划停用-------次,---------h,非计划停运系数-----------,其中:强迫停运----------------h.等效强迫停运系数-----------------------.

上次大修结束到本次大修开始日历小时--------------------h,可用小时----------,可用系数-----------.

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篇六 :年度大修总结

20xx年10月份停车检修总结

2012-12-10

20xx年10月份停车检修总结

20xx年是我厂生产、大修、建设任务最重的一年,同时也是对全体人员的考验和锻炼的一年。10月初,我厂首次进行年度大修,在本次大修工作中,全体员工充分发挥吃苦耐劳、任劳任怨,自主加班以大局为重的敬业精神。积极组织人力、物力,统一安排、统一指挥,分工明确。为了在设备停车期间如期保质完成检修任务,我们根据检修工作量,制定了严格、细致的检修进度表与日常检修工作内容。本次大修检修及技改项目共100余项,完成率100%。在检修过程未发生一起安全事故,检修任务顺利完成了。

一、现场检修主要内容

1、水汽车间主要检修项目

(1)1#、4#循环泵在停泵时,在把进出口阀全部关闭的情况下,不能自主停车,因为出口阀及进口阀全部内漏。在停车检修时对1#、4#循环泵的进出口阀进行更换,同时更换了4#循环泵机封。

(2)对循环水中的循环量少,原计划更换喷头,但停机后发现凉水塔水管积有大量的泥沙,堵塞管道截面达三分之二以上。确定检修方案后,公司领导亲临现场督促指导,经过五天加班加点连续奋战,将凉水塔存在的问题完全解决。

(3)在停车检修过程中对水汽车间烟道的9个挡板门进行检修,检修之后能够保证挡板门灵活开关。同时对锅炉区域蒸汽管道及供水管道上内漏严重的12个电动阀门阀芯进行检修,这21个阀门经检修

后使用效果良好。

(4)对链斗除渣机磨损严重的滚轮进行更换,并对磨损严重的轨道进行更换,并对轨道进行找正、保证设备的长期稳定运行。

(5)对停下的2#、3#锅炉本体进行了彻底地检查:

1) 2#炉本体主要更换了两根二次风管及80个风帽,对炉膛内落煤口处的浇注料进行补修,对炉膛内水冷壁管及尾部烟道过热器支吊管及省煤器管进行了测厚,保证2#炉开车后平稳运行。

2) 3#炉本体主要更换了3#炉炉膛的250个风帽及落渣管的挡圈,并对炉膛内水冷壁管、尾部烟道过热器支吊管及省煤器管进行了测厚检测。检修后3#炉的运行达到了工艺要求。

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篇七 :设备大修工作总结

20xx年大修工作总结

今年的大修时间紧任务重,自从20xx年x月末接到领导通知,至今已历时半月有余,在这段时间里,我主要承担协助ADIA厂家对25/33高速冲床滑块及连接部,离合器、制动器部分的检修、维护保养。二期高速冲床压平机及送料机构的维修、保养。15FC A线高速冲床送料机构,制动器,离合器的维修和保养。减震气囊的检查以及15FC线退火炉网带的更换。

1. 协助厂家对25/33高速冲床维修、维护及保养

这次协助ADIA厂家对25/33高速冲床进行维修及保养,主要是对滑块的间隙进行调整。其中又以球头、连接杆、合模间隙调节系统为重点。

经拆卸、测量,球头、平衡杠状态良好,随即对其进行必要的维护和保养。如配件的清洗,各部位的润滑,螺丝,螺母的清洁等。

下面是合模间隙调节系统,其中蜗轮蜗杆状态良好,只是蜗杆处的齿轮内径磨损,外协加工齿轮。

清洁外套、涡轮蜗杆及相关部件,安装涡轮蜗杆,测量间隙,在允许的范围内。

因操作者反应在高冲运行过程中,离合器部分有异常音,所以对离合器部分进行拆卸、测量,发现离合器部分的轴有严重磨损,外径端盖螺丝孔磨损情况尤为哭出,所以对轴进行补焊,端盖外协加工。由于飞轮内径磨损,对内径加套调整间隙。

另外对离合器、制动器的各内齿、摩擦片进行检查,内齿间隙合格,大约在15道左右,摩擦片完好,无严重磨损。

之后进行相应的维护之后进行安装,对滑块及平台的平面度与垂直度进行调整,在进行整体调试之后复检,验收合格。

2. 二期高速冲床送料部分及压平机的独立维修

根据平时的维修情况及操作者的反应,二期高冲的故障主要体现在送料不稳上,其余地方良好,所以这次维修的重点就放在送料系统和压平机上。

先拆卸压平机,发现压平机大压辊轴承多数摩擦阻力很大,有个别已经严重损坏,造成压辊严重磨损,以至于送料的时候打滑。

压辊外协加工,更换各部分轴承,除了大压辊,其余的小压辊的轴承也进行及时的更换,对内径磨损的齿轮进行补焊,对各部件进行维护和保养。

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篇八 :汽轮机大修总结

#5汽轮机大修总结报告

汽机检修

20##年02月01日

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