篇一 :设备部管理评审报告

管理评审报告

部门:设备部   报告人:xxx

自公司建立质量管理体系以来,在质量方针和质量目标的指引下,我部门根据自己的职责,以配合生产为工作重心,以相关法律法规为依据,做好设备的管理和维修工作。

一.在设备运行管理方面,能认真执行设备点检制度,设备操作人员每班点检,设备维护人员每周巡检,及时发现并维修设备缺陷隐患,对大的缺陷项目按计划检修,使设备保持完好运行状况。对能源介质管网,认真巡检,及时发现和消除跑、冒、滴、漏问题,做好节能降耗工作。

二、严格执行日常保养(维护)和定期保养(维修)制度。日常保养:操作者每班照例进行保养,包括班前10-15分钟的巡回检查;班中责任制,注意设备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常;班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。发现隐患,及时排除;发现大问题,找维修人员处理。定期保养:设备运行1-2个月或运转500小时以后,以操作工人为主,维修工配合,进行部分解体清洗检查,调整配合间隙和紧固零件,处理日常保养无法处理的缺陷。定期保养完后,由车间技术人员与设备管理员进行验收评定,填写好保养记录。确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。

三、主要重点设备应定期进行精度、性能测试,做好记录,发现精度、效能降低,应进行调整或检修。对主要重点设备的关键部位进行日常点检和定期点检,并做好记录。

四、特种设备指防爆电气设备、压力容器和起吊设备,严格按照国家有关规定进行使用和管理,定期进行检测和预防性试验,发现隐患,必须更换或立即进行处理.

五、加强设备润滑管理,建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期制度,做好换油记录。主要设备要建立润滑卡片,

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篇二 :20xx年度设备部管理评审报告

20xx年度设备部管理评审报告

20xx年度设备部管理评审报告

一.设备总体故障率

1. 1每月设备故障率情况

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

故障时间(分钟)

5155

5735

7375

6095

4400

4450

故障率

0.10%

0.11%

0.15%

0.12%

0.09%

0.09%

完好率

99.90%

99.89%

99.85%

99.88%

99.91%

99.91%

月份

7月

8月

9月

10月

11月

12月

故障时间(分钟)

3140

3450

3185

3600

3525

4115

故障率

0.06%

0.07%

0.06%

0.07%

0.07%

0.08%

完好率

99.94%

99.93%

99.94%

99.93%

99.93%

99.92%

注:全厂设备按143 台套,每天每台设备工作22 小时,每月按实际工作天数计算.

1. 2故障率高的设备(故障时间排名前十的设备)

1. 3年度计划(1-12月份)完成情况统计

二.设备分组维修情况

三.设备维修费用

四.水电使用控制情况

4.1用水情况统计

4.2用电情况统计

五.2012年设备部完成项目情况

1、AOI设备验收。

2、飞为上下板机验收。

3、高配测量柜电瓶更换。

4、低配电容柜电容更换。

5、外协空调架制作。

6、外协抽风隔音制作。

7文字间抽风风机换大并把排风口接洗涤塔。

8、环境抽风洗涤塔安装及抽风管路安装。

9、完成13台丝印机整修。

六、2013年设备部需完成项目

1、环境抽风废气塔验收。

2、有机风气废气塔验收。

3、宇宙新设备到厂安装,热平前后处理、小板清洗机、防氧化线烘干段。

4、自动磨边机到厂安装。

5、阻焊曝光间负压问题需解决。

6、冰水机问题,夏天高温时A厂冰水不够问题。

设备部

20xx-3-5

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篇三 :设备组管理评审报告

20##年设备保障部质量管理评审汇报

一、设备质量管理目标:                                                                                                20##年设备运行总体处于正常状态,一部1至9月设备利用率为50.0%,二部1至9月设备利用率为91.6%,一部设备平均故障率为0.4%,二部平均故障率为0.3%,cmk均大于1.67,设备都属于完好状态。(详见设备运行汇总)本年度一部设备利用率偏低原因是产品不足引起。

二.设备投资情况:

1、设备维修资金

20##年制造一部设备维修主要是电子管、晶体管、电容、电机等元器件更换,都属于一般性维修,1-10月总维修费用150470.85元。制造二部维修主要是辐射管、电阻丝、气缸等配件的更换,1-10月总维修费用226179.39元。

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篇四 :20xx年生产部管理评审报告

生产部管理评审报告

我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度,保证按时保质保量完成生产订单任务,另外一个职责是生产工装的管理,保证工装能满足正常生产需要。自公司正式实施TS16949质理管理体系以来,我部门按过程清单内《产品制造过程》、《产品标识与可追溯性》、《工装管理》《制造过程监视和测量》、《基础设施和工作环境》的要求,与技术质量部、销售部、设备部密切配合,加强沟通,确保能满足顾客的需要,对销售部安排的生产订单,本着科学安排,紧催进度,保证质量的方针,保质保量完成全年各项生产任务。

下面我就本部门的工作汇报如下:

1、生产计划准时完成率:目标值≥100%

生产计划完成率100%

本年度总产量为2700万平米,通过生产部努力以及各部门的配合保证了生产任务的完成,根据明年销售计划,BYD产品仍为我司的主要客户,按现有的三条流延生产线计算,流延一线、二线每月拿出10天生产其他规格,我司每月共计能生产BYD产品220万平米,随着其他客户供货量的提高,生产部明年将以提高生产效率为目标开展工作,使产能进一步提高,同时两条新流延线、两条新拉伸线的到厂,我司产能也将会大幅度的提高,争取明年能保质保量的完成所有生产目标。

2、安全事故:目标0起

  全年安全事故三起:五月份发生复合机碾手伤害事故一起;9月份发生火灾一起,人员划伤手一起。按照四不放过的处理原则,对事故原因进行了分析,并对事故隐患进行排查整改,同时从机构、人员、安全培训和日常安全检查方面进行加强管理,杜绝事故的发生。今后应利用安全技术管理措施在隐患消除排查、目标完成公示和标准化操作管理完善措施,提高员工安全意识,从根本上杜绝事故隐患和伤害事故。

3、6S控制评分

  6S评分分值目标值≥95分

现车间明确区分了物品要与不要的标准,清除了车间厂房、框架、仓库中的废物和废料,并对车间物品进行规范整理。整顿工作进行比较顺利,物品的分类、整齐摆放、标识、定位支架都得到初步效果,不过还要继续细化分类,做更多的标识牌使工作场所一目了然。对现有文件进一步整理,规范了文件柜及文件盒上的标识、标签。清扫在整理和整顿期间开始穿插进行,对各工序卫生区域进行了明确划分,对操作室内、设备、地面、框架等地方实行严格要求,在清扫中发现问题,解决问题。现场环境的变化更加喜人,不但,使脏乱差的作业现场变成了宽敞明亮的场所,更重要的是理顺了作业秩序和员工的不良习惯。保障了员工的作业安全。为员工按程序标准作业提供了必要的条件,深受员工的欢迎和支持。

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篇五 :年度管理评审报告

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年度管理评审会议发言稿

一、质量管理评审依据材料

1、年度质量管理体系内部审核报告。

2、用户申诉和质量事故分析结果。

3、比对和能力验证结果。

4、内部检测能力抽查结果。

5、机构、人员、设备、任务的变化情况。

6、收集的顾客满意信息情况。

7、现场服务报告。

8、质量监督员日常监督报告。

9、上年度质量管理评审意见的跟踪措施。

10、各部门对质量管理体系改进建议。

二、本年度内部质量管理审核情况

1、本次内部质量管理审核未发现严重不合格项,发现的一般不合格项**项,这些不合格项是比较分散的、非系统的,或者是偶然发生的,对质量管理体系过程的有效性不构成严重的影响,经过各部门分析不合格原因,采取纠正和纠正措施并予以实施是可以关闭的。

2、我院已建立的计量质量管理体系符合《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》(等效采用ISO/IEC导则25)标准要求,质量管理体系的运行是有效的,其质量管理体系的可操作性与我院的实际是适宜的。

3、对体系要素--记录,应加强控制管理。

质量负责人年度管理评审会议发言稿 1

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4、仪器设备要加大控制管理力度。

具体见年度内部审核报告。

三、用户申诉和质量事故分析情况

质量管理体系运行1年来,未接到1宗用户的书面投诉,亦未发生过1宗质量事故,客户对我们的质量和服务较满意。

未有书面投诉,并不表明客户对我们工作100%满意,需要我们各个职能部门通过各个渠道多方面进行收集,以便我们充分了解客户的需求,改进我院的质量管理水平。

四、比对和能力验证情况

本年度未有参加实验室能力验证。

五、内部检测能力抽查情况

本年度暂未有内部检测能力抽查计划。

六、机构、人员、设备、任务的变化情况

未有变动。

七、收集的顾客满意信息情况

根据“工程质量信息反馈表(E063)”收集回来的各类工程项目信息情况分析,至9月28月,共有岩土工程勘察、桩基检测94项,经统计共有564个小项,其中:很满意31个、满意476个、基本满意57个、不满意0个。满意以上占507个,客户满意率89.9%;基本满意以上占564个,客户基本满意率100%;未有不满意情形发生。

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篇六 :20xx管理评审报告

                                                    

诸城市亚兴针织制衣有限公司

管理评审报告

编制:黄发伟

审核:刘新华

批准:王亚军

时间:20##年4月1日

管理评审报告

(一)、会议概况

时间:20##年4月1日

地点:公司会议室

主持人:王亚军

参加会议人员:见签到表

(二)、评审的目的

通过管理评审活动,对公司QHSE管理体系及管理活动的适宜性、充分性和有效性进行评价,确保公司QHSE管理体系持续有效运行,实现公司的管理方针和管理目标。

(三)、评审的内容

1、对QHSE管理体系满足QHSE管理方针、QHSE管理目标、指标的适宜性及有效性进行评审。

2、对QHSE管理体系满足ISO9001:20##、ISO14000、GB/T28001标准的符合性、充分性和适宜性进行评审。

3、对产品满足需求及技术改进情况进行评审。

4、对内部审核结果确认和重要纠正和预防措施的有效性进行评审。

(四)、会议的主要议程

1、刘新华副总经理通报管理评审会议的准备情况。

2、有关部门、单位汇报需要协调解决的问题,并进行讨论。

3、王亚军总经理在会议讨论的基础上做了

(1)对QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;

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篇七 :管理评审报告(设备科)

设备科管理评审

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篇八 :XX机械制造有限公司管理评审报告

管理评审报告

XX机械制造有限公司管理评审报告

管理评审报告目录

XX机械制造有限公司管理评审报告

XX机械制造有限公司

管 理 评 审 报 告

1 评审目的:

对本公司ISO/TS16949:2002质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标,确保质量管理体系不断得到改进,提高质量管理水平。

2 评审内容:

2.1:质量方针和质量目标的贯彻实施情况;

2.2:公司组织结构职责和权限的适宜性;

2.3:资源配置的合理性和充分性;

2.4:质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况;

2.5:内审结论的公证性和合理性;

2.6:纠正和预防措施的有效性;

2.7:改进的建议和变更的需要;

2.8:顾客对本公司产品质量的投诉和处理;

2.9: 以往管理评审的跟踪措施。

3 评审依据:

3.1: GB/T18305-2003/ISO/TS16949:2002标准;

3.2: 质量手册、程序文件及第三层次文件;

3.3: 相关的法律、法规及各类标准;

3.4: 顾客特殊要求;

3.5: IATF审核规则。

4 评审时间及参加人员:

管理评审于2008年11月15日上午8:00至下午4:00在公司会议室由总经理主持。

参加人员:总经理、管理者代表,技术部、供销部、制造部、品管部、工艺负责人、设备负责人、检验负责人及公司内审员共10人。

5 评审过程

5.1 总经理主持管理评审并宣布管理评审开始。

5.2 管理者代表王向军同志作了“质量方针、目标的实施情况”、“质量管理体系运行情况汇报”,对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报;

5.3 内部审核组组长王向军同志作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况,包括体系审核、过程审核、产品审核,以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。

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