篇一 :二期机组检修工作总结

I 一期变压器检修工作总结 本次检修是公司20xx年安排的第一次全系统检修,检修车间以机组全部系统(包括220Kv系统)检修为主要内容,针对机组进行秋季预防性检修和整流柜均流测试仪的安装,总共检修时间为14天。 现将检修接总结如下:

开关站部分:

1、根据直供网要求,针对部分保护装置内部程序、配合厂家进行更换,以及变压器中性点的改造之后的线路进行验证;

2、最后对开关站的保护装置进行秋季预防性试验,以及信号的校对,检修时发现,2#机组A451电流端子排有虚接现象、及时处理;

3、还有生产办和运行所反应的动力变计量的问题的消缺,我们根据现场进行线路和试验的验证,证明计量回路不存在问题;

4以及在检修时,我们发现3#机组的合闸回路电源接到了控制回路中,针对这个问题我们已经落实完毕(在一起直流屏一整改)整改完后负荷设备运行条件;

5、根据运行送电反应,说动力变接地箱有打火现象、在现场实际观察后,1#、2#动力变基座无明显接地,已处理;

6、2#机组汇控柜前门玻璃被打烂,无配件、没有进行更换; 7、5#机组间隙零序和中心点零序保护的线接错,以及时整改。

变压器部分:

变压器和开关站今年第一次拿回来检修,我们根据分厂和国家检修标

准进行预防性试验:

1、由于中性点地刀以前不符号运行标准,我们对更换后的避雷器进行预防性试验(要绝缘和泄漏),得出三个不符合标准、已经联系厂家进行更换;

2、在所有的预防性试验中,在对5#机组进行试验时,发现高压A相套管介质损耗不符合标准、经检查发现后套管内部出现放电现象,进过处理已经具备运行条件。

3、在本次检修工作中,我们还对变压器温度表进行详细的消缺,故障如下(5#机组调变绕组温度后台显示不对,经查明现场温度表不输出4-20ma; 3#机组油面1、油面2后台显示不对,油面后台显示偏低,(现场调理后无反应,认定温度表不输出电流) 1#、2#动力变后台显示不对现场调理后无反应,认定温度表不输出电流),2#动力变油面启动风机后,不能停风机、现场油面温度第一个节点坏(由于其他功能都没有问题,没有进行跟换) 4#机组现场油风冷显示不对,现场Pt100坏)这些问题不会影响设备正常运行,其次这些单个温度表坏,如果换表代价太大。未处理

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篇二 :#1机组检修总结

#1机组检修工作总结

一、概述:#1机组检修工作于20xx年x月x日开始,于20xx年x月x日结束,共历时10天。计划完成标准项目46项,实际完成项目46项。材料预算金额为178700元,实际完成167540元。

二、修前设备概况: #1机组上次检修是在20xx年x月,修后连续运行至今,未发生由于电气原因引起的非停。 三、本次检修主要工作及发现问题: 1、发电机系统:

1.1发电机拆开汽侧励、侧端盖检查发现,线圈完好。对发电机进行修前、修后各项高压试验,数据均符合规程要求。对发电机进行了水压试验及试验合格。

1.2对4组空冷器进行捅洗,捅洗后水压试验发现第2组有漏水现象,通过逐根检漏,堵漏2根。其余管内壁清洁,无杂物,无腐蚀,再次水压试验合格。 1#

1.3对刷架、引线、滑环、灭磁屏、PT柜进行清扫、检查。 2、主变压器系统

2.1对1#主变本体、油枕、散热器、防爆玻璃、干燥器、套管(包含高低压侧架空线绝缘子)进行了清扫检查,各项高压试验结果符合规程要求。

2.2对风扇电机进行了检修,其中对2台风扇电机进行了大修。 2.3对发变组保护装置进行了校验,二次回路进行了清扫、检查、紧固,对保护进行了整体带开关传动,试验结果均符合要求。

3、厂用电系统:

3.1对厂用变压器21B进行了清扫、检查、试验,各项高压试验结果均符合规程要求。

3.2对风扇电机进行了检修。

3.3对变压器两侧开关821及6101开关进行了检修、试验,试验结果符合规程要求。

3.4 8月x日6VI段母线停电,对母线进行清扫,对所有开关柜进行了检查,修后对母线进行了试验,数据均符合规程要求。

3.5对41B、1#除灰变、1#输煤变、化学变本体进行了清扫检查,对二次回路清扫、检查、回路螺丝紧固,保护装置进行了校验,带开关传动合格。

4、高压辅机系统

4.1对6KVI段高压电机开关进行了清扫、检查试验,开关二次回路检查、螺丝紧固。对磨煤机、排粉机、循环泵6台开关油进行了更换。

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篇三 :机组A修工作总结

廖坊1#机组B修工作总结

一、概况廖坊电厂1号机B级检修时间10月14至12月13日,总工

期60天。

廖坊水电站总装机容量为49.5MW,共装有3台单机为16.5MW灯泡贯流式机组,本次B级检修的机组是1号机组,其水轮机型号为GZ(B14)-WP-470,发电机型号为SFWG16.5-52/50000,调速器型号为SWST-80-6.3。

本次B修的1号机组及辅助设备系统是投产发电后的首次对导水机构检修,在施工组织管理上,始终坚持“安全第一、质量第一、服务第一”的原则,针对1#机组在运行中出现的各种故障、存在的各种隐患,认真分析,精心安排,按照精细化管理的原则,强化施工策划和施工管理,严格执行灯泡贯流发电机组检修工序、工艺和规程规范,经过60天的艰苦奋战,安全优质高效可控地完成了各项检修任务。 二 检修工期

计划:20xx年10月14日至20xx年12月13日,共计60日。 实际:20xx年10月14日至20xx年12月08日,共计55日。 三 检修项目完成情况

1、重点项目:计划4项,完成4项。(重锤、定转子清扫、密封件更换、机旁动力盘更换)

2、技术改造项目:计划15项,完成15项。 3、技术监督协助项目:计划25项,完成25项。 4、标准项目:计划87项,完成87项。 5、消缺项目:计划4项,完成4项。

机组A修工作总结

五 施工组织与安全情况 1 施工组织

项目部6人

经 理:李允星 副经理兼总工:曹裕新 副经理:瞿国权、张燕甫 安全员:尧艳华 资料员:黄智明

作业面

发电机班 5人

班长:花连春 技术员:张新荣

班员:王志红 陈智 江文明

水轮机班7人

班长:万钧 技术员:李万军

班员:李允文 曹飞 林萍 王军山 汪连强

起重班 4人

班长:黄昌发

班员:王会武 章建平 沈斌

辅机电焊班 5人

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篇四 :20xx年年度检修工作总结

检修处20xx年年度工作总结

在繁忙的工作中转眼间20xx年度已接近尾声,又迎来了一年一度的年度总结。搞好中钰热电的设备检修,是保证发电设备安全、经济运行,提高发电设备可用系数,充分发挥设备潜力的重要措施。进入20xx年以来,我们吸取去年发电以来检修工作中的经验和教训,不论在日常维护消缺还是在停机停炉的检修工作中,自始至终坚持“质量第一,稳中求细”的思想,将设备隐患降低到最小。安全上严格执行电力安全工作规程,坚决杜绝一切习惯性违章作业,通过强化安全培训教育,不断提高所有检修员工的安全意识,切实贯彻“安全第一”的方针,保证我厂设备安全、稳定、经济运行。现将20xx年年度工作总结如下:

一、 机组检修情况

20xx年自始至终坚持“质量第一,稳中求细”的原则,共消除缺陷1246条,其中一般缺陷1132条,重大缺陷89条,完成技改项目25项。设备在本年中发生1次故障停机,3次泄露停炉,1次计划性停炉。元月10日,因排汽装置水位保护误动作造成1#机组停运,11日凌晨0时左右恢复运行;2月15日由于#1炉#3返料器膨胀节泄露严重,#1机组被迫停运, #2机组投入运行;3月17日#2机组省煤器爆管而被迫停运,#1机组投入运行;7月25日#1机组计划性停运检修,8月5日恢复运行;11月18日#1炉炉膛西南角12米处水冷壁爆管,#1机组被迫停运,#2机组投运至今。

一)、20xx年检修工作中消除的重大缺陷及采取的主要措施(如下):

1、 #2机发电机五瓦电机侧油挡甩油严重处理:

#2机发电机五瓦电机侧油挡甩油,启机时五瓦处会出现轻微的冒烟现象。停机检查发现,入口节流孔板的孔径太大,而油挡回油孔的孔径太小,造成润滑油

不能顺利的供回。更换五瓦进油孔节流孔板,由原Ф42mm改为Ф38mm;拆卸五瓦内侧油挡,取掉上次检修所加毛毡条,并在距原下油挡回油孔两侧10mm处增开Ф10mm回油孔各一个。回装后效果良好。

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篇五 :压缩机机组检修总结

丙烯腈机组检修工作总结

经过为期30天地艰苦奋战,20xx年丙烯腈装置机组大检修工作顺利完成,回顾如火如荼的检修,成绩与不足并存,经验与教训皆在。为了给以后的检修工作提供经验,弥补不足,我对机组大检修总结了以下几点:

一、 检修前的准备工作

1、 检修人员的安排与培训

空压机与冰机机组是丙烯腈装置关键设备,其检修工作要求十分严格,在检修人员的配备上首先应该考虑有这方面经验的人员和工作经验丰富,技术过硬,工作态度认真严谨,服从管理的人员。尤其领工人是检修团队的带头者,一定要具备这些素质和一定的领导威信才能保证工作的顺利进行。另外,检修前对检修团队进行相应的系统培训也是十分必要的,要让团队人员了解检修任务,日常工作开展的流程,作息时间,工作进度及要遵守的有关规定和相关的文字记录等。

2、 工器具及备件的配备

工欲善其事必先利其器。在检修工作开始前必须确认已经配备了种类规格齐全的工器具及量具,必须保证在检修的过程中不因缺少工器具而耽误检修工作的进度。每天收工之前要计划好第二天的工作内容并确认已具备相应的工器具,或者及时联系借用。这次大检修在这方面的工作做得较好。

二、 检修过程中的经验与不足

1、 在每天的工作开始之前,有必要召开检修前会议,由领工人向检修小组人员明确今天的工作进度和具体的工作内容及分工,并要求所有人员注意安全和文明施工,做好会议记录。然后将所要使用的工器具按照目视化的要求摆放好,开始有条不紊的进行工作。

前期拆卸过程中,要指定专人将拆下的零部件和管线接口方位做好标记并按照目视化管理要求摆放到指定地点,尤其是一些小的零件,比如螺丝、螺母等,一定要分类包好并做好详细的标记,由专人负责存放,以便后期装配时能快速找到,不会遗失。如果拆卸时有损坏的连接件要及时配新的,以防影响到后期装配的效率。

拆卸过程中要有专人负责收集设备的冷态对中数据、间隙数据等原始数据,并做好详细的记录。这一步骤非常重要,由于机器的长时间运转磨损和检修人员水平所限,装配时想要达到理论上要求的标准是很困难的,回装时要以先前收集的原始数据为准,因此在数据采集过程中一定要严谨认真,不可操之过急。在测量原始对中数据时,除了拆除联轴器和一些较小的外围管线之外,其他零部件螺栓一概不可松动,否则导致所得到的数据失真,失去了参考价值,给回装到来麻烦。在测量轴间隙及压紧力时最好用直径0.3至0.5的铅丝,但也要准备好粗一点的铅丝以备不时之后需。最好为每个机组配置相机,以便记录每一步拆卸过程,收集详细珍贵的影像资料。每天的工作结束后,要对今天的工作内容、工作步骤、原始数据和遇到的困难及解决方法详细的记录下来,领工人要参照工作进度安排第二天的工作内容,并确认相应的工器具已具备,将工器具收放好,现场打扫干净后

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篇六 :20xx年检修部年终工作总结

20xx年终工作总结

20xx年即将过去,这一年生产运行部检修工作在公司领导的大力支持下,

所有的检修工作在生产运行部曹部长和我的精心组织、周密部署、合理安排、细

化分工,带领全体员工出色地完成了全年的各项工作任务,保证了全厂设备的安

全稳定运行。经过生产运行部全体员工的共同努力,全厂设备的检修工作取得了

一定的成绩,但也存在着不足之处,总之,对于检修专业来说20xx年是忙碌的

一年,是充实的一年,现将主要工作总结如下:

一、细化安全管理、杜绝人为责任,做好设备的检修。

1、 抓好生产管理,对我公司来说至关重要,它对机组能否稳定安全经济运

行及节能降耗都起着决定性的因素。生产运行部主管,明确责任,实行主管负责

制,主管逐月对本专业进行考核,做到奖罚分明。各主管对自己的经济指标每月

进行一次分析,生产技术部每月进行一次汇总,对运行中存在的较大问题,组织

专人专题进行讨论,拿出具体措施,专人负责落实。

2、加强对检修组员的安全思想培训和安全技能培训,提高人的安全意识和

安全技能。生产运行部结合同公司签订的安全目标责任书,与我签订了安全目标

责任书,我继续将目标分解细化,同每一位成员签订了安全目标责任书,提高员

工的安全意识。

3、使运行设备处于受控状态

(1)建立健全设备巡检管理制度。虽然规定了巡检路线、内容、周期,但

是对于巡检人员来说难于把握,容易走马观花。针对这些问题,加强设备检查力

度,将设备落实到每一个人,要求所有检修人员,根据容易发生的故障点作为巡

检的重点,做到异常事件事前控制,每天有检查记录。

(2)建立监督检查管理制度。为了保证各项工作处于受控状态,生产运行

部部长、各专业主管每天对所有专业设备进行巡检抽查,检查巡检人员巡视设备

的准确性和及时性,并纳入绩效考核与奖金挂钩,从而避免了巡检人员责任心不

强、巡检漏项、虚报或假报设备状况的现象。

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篇七 :#1机组B级检修总结

#1机组B修工作总结

#1机组B级检修总结

#1机组B级检修从9月19日开工到10月13日报竣工,历时25天。整个B修过程中,各部门以#1机组B修会议精神为指导,从“安全,质量,进度”等方面入手,克服人手紧张、检修工期短等不利因素,充分发挥各级参检人员的主观能动性,全面部署,精心组织、标本兼治、积极落实,深入开展#1机组B修工作,使整个#1机组B修工作处于受控状态,B修后机组启动一次成功。现将#1机组B修工作总结如下:

一、全厂动员,营造B修浓厚氛围

#1机组B级检修作为公司今年的主要生产工作,抓好检修全过程管理,保证优质高效完成检修任务,对完成公司年度生产目标具有举足轻重的作用。公司总经理周子文在多种场合多次会议上强调#1机组B修工作的重要性,要求各生产部门要以#1机组B级检修作为当前主要生产任务,齐心协力,全力以赴,做好各项准备工作,确保优质高效完成#1机组B级检修工作;其他相关部门要做好协助配合工作,保证检修工作优质高效开展。公司副总经理在#1机组B级检修准备工作复查确认会、解体分析会、协调会等会议上多次从“安全、质量、进度” 等方面进行部署、协调。

此次B修,工作繁重、任务艰巨,又跨国庆、中秋两大节日。各部门及时和员工进行沟通、交流,关心员工的工作和生活,关心员工的身体状态,对检修期间接送车辆及时调整,尽最大可能帮助员工解决实际困难。检修过程中,公司、部门领导亲临现场对进行协调、督促。在检修开工第一天,公司总经理亲临检修现场,了解检修开展情况;国庆节日期间,公司领导再次 1

#1机组B修工作总结

来到一车间检修现场,与检修员工、运行员工一一握手,慰问节日期间坚守生产岗位的员工,深入现场了解检修进展情况。

公司领导的高度重视,各部门的认真落实,极大的鼓舞了全体成员的检修斗志,使得参检人员“目标更加明确、情绪更加高涨、工作更有干劲”,全公司上下形成 “一切为了B修,一切围绕B修”的良好氛围。

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篇八 :机组检修热工工作总结

#1机组C级检修热控专业检修总结

1. 概况

#1机组C级检修于20xx年x月x日开始,计划用时12天,实际用时10天。从总的检修情况来看,我专业的检修进度紧随主设备的进度,从20xx年x月x日至20xx年x月x日止,正常的检修工作已全部完成。所有校验点均按检修工作计划表的要求全部完成。本次检修项目完成率100%,设备消缺率100%,整机启动一次成功。

2. 工程工期

计划工期:20xx年x月x日~20xx年x月x日

实际工期:20xx年x月x日~20xx年x月x日

3. 工作主要项目实际进度

烟气系统(CEMS)测点的检查及表计校验从9月x日开始,至9月x日全部完成。

压力变送器和开关及就地仪表校验从9月x日开始,至9月x日全部完成。

气动门的校验从9月x日开始,至9月x日全部完成。

4. 检修过程中消除的主要缺陷

4.1 烟气系统中的采样滤芯堵塞较严重,反复吹扫仍无法恢复后,

更换采样滤芯两个。原烟气温度测量元件子检查过程中发现热

电阻的陶瓷部分已损坏,经工作负责人确认后,更换并检查合格后回装。CEMS净烟气温度测量元件(PT100热电阻)在检查过程中发现热电阻的护套腐蚀较严重,反复擦拭后仍无法恢复,经工作负责人确认后,更换并检查合格后恢复。

4.2 吸收塔除雾器冲洗系统更换气动执行机构四套。利用检修时间

将#1吸收塔除雾器冲洗水母管压力表的信号线重新走线,满足现场文明生产的要求。

4.3 #1机组检修现场发现有5处隔膜压力表隔膜损坏无法修复,更

换压力表5块:分别在3台循环泵出口、供浆泵出口母管、#1石膏排出泵出口母管压力。

4.4 #1机组三台循环泵电机内部接线端子排由于长期使用已经老

化,利用本次检修机会对三台循环泵电机内部的接线端子排进行更换。

5. 工作总体总结

5.1 检修情况详介

5.1.1 标准项目完成情况

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